李 鑫,卞丽丽,陈 曦,吴成龙,贠向南
(福州京东方光电科技有限公司,福建福州350330)
干法刻蚀工艺对TFT-LCD Flicker改善的研究
李 鑫∗,卞丽丽,陈 曦,吴成龙,贠向南
(福州京东方光电科技有限公司,福建福州350330)
为了对TFT-LCD中的闪烁不良进行改善,本文通过研究TFT-LCD中干法刻蚀(Nplus Etch)对TFT特性的影响,以此对刻蚀条件(Power、Gas)进行优化,达到降低Photo-Ioff的目的.实验结果表明,当干法刻蚀主工艺条件为:Source/ Bias=4 k/5 k、Press=90 m T、SF6/O2=1.1 k/3 kml/min,AT Step条件为:Source/Bias=2 k/2 k、Press=100 m T、SF6/ O2=3 k/3 km L/min时,Photo-Ioff由量产最初的58.15降至20.52,闪烁由15%~30%降至10%以下.干法刻蚀工艺条件的优化对TFT特性以及闪烁有明显改善效果.
干法刻蚀;TFT特性;闪烁改善
闪烁是TFT-LCD中普遍存在现象,其产生的机理包括VGL低、Vcom漂移、Photo-Ioff过大等多方面原因[1-6].由于TFT-LCD在生产过程中的工艺条件基本稳定,TFT特性也基本固定,因此针对闪烁改善的研究大多都是基于后期产品端,此时的闪烁不良调整主要是通过调整VGL、Vcom等进行改善.在a-Si TFT-LCD制程中,干法刻蚀主要是对N+a-Si和部分a-Si进行刻蚀,从而形成决定TFT特性的部分[7-9].因此,干法刻蚀工艺对TFT的特性起着重要的作用.本实验通过分别对干法刻蚀工艺过程中的功率变化、气流变化、气体比例变化,对TFT沟道形貌进行分析和TFT电学特性进行测试,达到降低Photo-Ioff的目的;同时可以验证干法刻蚀工艺的调整对TFT-LCD的确有改善效果,并得到了干法刻蚀工艺的最优条件应用于实际量产.
本实验样品均采用通过非晶硅4Mask掩膜工艺进行的产品样品进行测试;刻蚀设备为日本东京电子公司ECCP型干法刻蚀设备;玻璃基板选用康宁公司Eagle-XG型玻璃基板(2 500 mm× 2 200 mm);电学特性测试设备为YAF6565M Sagittarius Test System;观测设备采用聚焦离子束显微镜(Focused Ion Beam)和色彩分析仪(CA310).
干法刻蚀工艺过程主要分3个过程进行:前处理工艺(BT)/主刻蚀工艺/后处理工艺(AT).BT是在一定功率的基础上,加入O2和少量SF6气体进行刻蚀,通过离子轰击对沟道表面进行预处理;主刻蚀是加入Cl2和少量SF6对沟道内N+掺杂非晶硅层进行刻蚀;AT通过加入O2和少量SF6气体对主刻蚀步骤产生的生成物和残留Cl进行清理,以防止Cl继续对Si进行氧化.
为便于描述,后述所提及的正常量产样品均为正常样品,进行刻蚀工艺参数调整的样品均为检测样品.
首先,分别选取32ADS和21.5TN两款产品,在其他条件保持一致的条件下,对干法刻蚀工艺中的RF功率进行变化测试,以研究其对TFT电学特性的影响,并通过测试确定比较适合工艺的功率范围.在此基础上,选定合适的功率之后,再对工艺中的气体进行调节,在主刻蚀和AT Step之间加入SF6气体处理步骤,测试SF6对TFT电学特性的影响.
在以上测试的基础上,对AT Step和主刻蚀工艺中的各项参数建立正交试验,通过TFT特性测试和聚焦离子束显微镜观察以确定合适的AT Step和主刻蚀工艺条件.
最后分别对正常样品和选定最优条件进行的检测样品进行TFT电学特性和闪烁测试,验证刻蚀工艺改变后对TFT电学特性和闪烁的影响.其中,闪烁测试CF侧接受背光照射的情况,测试点位如图1所示.
图1 闪烁测试点位Fig.1 Flicker test point
3.1功率及气体条件对TFT特性的影响
3.1.1功率变化对Photo-Ioff的影响
图2是功率变化对刻蚀速率和Photo-Ioff影响的测试结果.从以上结果可以看出,随着功率的增加,Photo-Ioff也将随之增大.虽然功率增大能有效地提高刻蚀速率,缩短刻蚀时间;但是同时由于功率的增加,离子轰击效果会加强,造成等离子体环境恶化,TFT电学特性也会变差.因此,从TFT特性角度出发,选用较低的功率效果会比较好.
3.1.2SF6对Photo-Ioff的影响
图3为SF6对Photo-Ioff的影响测试结果.从图中可以看出,在AT Step与主刻蚀之间加入
SF6处理步骤(Source/Bias=2K/3K,SF6=3 000 sccm,Press=50 m T)之后,Photo-Ioff有明显的下降.SF6产生的F离子对基板的轰击作用相对于Cl和O较小,并且生成物为气态的SiF4,容易排出.因此,在刻蚀过程中或者在AT Step中适量加入SF6气体对TFT电学特性会有改善.
图2 功率变化对Etch Rate&Photo-Ioff的影响Fig.2 Effect of Power on Etch Rate and Photo-Ioff
图3 SF6变化对Photo-Ioff的影响Fig.3 Effect of SF6on Photo-Ioff
3.2AT Step正交试验
表1为AT Step设置的正交试验组,表2为正交试验结果.考虑到前文得出的功率不宜过高等因素的影响,通过表2可以确定AT Step最优条件为:Source/Bias=2 k W/2 k W,Pressure= 100 m T,O2/SF6=3 000 m L/min/3 000 m L/ min.在此条件下,Photo-Ioff由58.15降至25.5.
表1 AT Step Parameter正交试验Tab.1 AT step parameter orthogonal experiment
表2 AT Step Parameter正交试验结果Tab.2 Result of AT Step parameter orthogonal experiment
3.3SF6对TFT形貌的影响
为了确认AT Step中SF6比例对TFT形貌的影响,设置了表3的实验组.图4分别为按照表3的实验组进行的SEM结果.从图中可以看出,当O2/SF6=3 000 m L/min/3 000 m L/min时,效果最好.在SF6比例较低时,沟道内部平坦度较差,有毛刺现象;而当SF6比例太高时,容易发生过刻现象.合适的SF6比例有助于形成较好的沟道形貌.
表3 AT Step SF6比例变化试验Tab.3 Test of SF6 proportional change
图4 试验SEM结果Fig.4 SEM result of SF6proportional change
3.4主刻蚀条件优化
干法刻蚀主刻蚀过程的机理是通过Cl2跟Si反应:Si+2Cl2=SiCl4,SiCl4在室内以固态的形式存在,不易被排出;同时SF6能产生F离子,F离子与Si反应生成气态的SiCl4,容易被排出;但是SF6的缺点是对绝缘层SiNX刻蚀率较高,增大SF6会导致Si和SiNX选择比下降.在以上测试AT Step最优条件的基础上,对干法刻蚀主刻蚀工艺条件进行改进,适当增加SF6和降低Cl2进行测试.通过表4测试结果可以看出,通过条件进一步优化,Photo-Ioff可以从25.5继续下降到20.52.
表4 主刻蚀工艺测试结果Tab.4 Result of main etch step
3.5工艺优化后对闪烁的影响测试
图5为干法刻蚀主刻蚀步骤和AT Step都进行优化后的TFT特性测试结果,图6为干法刻蚀主刻蚀步骤和AT Step都进行优化后的闪烁测试结果.可以看出,经过工艺优化,在干法刻蚀主刻蚀步骤和AT Step中适当添加SF6量,不仅对Photo-Ioff有明显的降低,同时对闪烁也有显著地改善.闪烁改善后从量产条件的15%~30%降低到10%以下.
图5 工艺优化前后TFT特性Fig.5 TFT characteristics before and after the process optimization
图6 工艺优化后闪烁测试结果Fig.6 Flicker test results after the optimization of the process
本文根据TFT LCD中出现的闪烁现象发生受Photo-Ioff影响的机理,对应到对TFT特性产生主要影响的设备端(Dry Etch).通过研究干法刻蚀工艺中各参数对Photo-Ioff的影响,最终确定SF6气体的比例会对TFT形貌以及TFT特性(Photo-Ioff)改善有重要作用.并且在最优条件下,Photo-Ioff由量产条件下的58.15下降至20.52.同时,闪烁也有明显改善,由量产条件下的15%~30%下降至10%以下.这不仅有效地改善了产品端的闪烁,还为继续解析与TFT特性相关的产品端不良,从设备端寻找解决途径提供了思路.
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Improvement of flicker TFT-LCD by dry etching process
LI Xin∗,BIAN Li-li,CHEN Xi,WU Cheng-long,YUN Xiang-nan
(Fuzhou BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd,Fuzhou 350300,China)
To improve the flicker in TFT-LCD,by studying the influence of Dry Etch(Nplus Etch)on TFT characteristics,the etching conditions(power and gas)were optimized,and the Photo-Ioffwas reduced,then the flicker was improved.Experimental results show that when the main process conditions of Nplus Etch were:Source/Bias=4 k/5 k,Press=90 m T,SF6/O2=1.1 k/3 km L/min and the conditions of AT Step were:Source/Bias=2 k/2 k,Press=100 m T,SF6/O2=3 k/3 km L/min,the Photo-Iofffell from 58.15 to 20.52 and the flicker fell from 15%-30%to 10%or less.The optimization of Dry Etching process has obvious improvement to TFT characteristics and flicker.
dry etch;TFT characteristics;flicker improvement
.TN141.9
A doi:10.3788/YJYXS20153006.0904
1007-2780(2015)06-0904-05
李鑫(1986-),男,山东潍坊人,中级研究员,现主要从事TFT-LCD技术及研究相关工作.E-mail:lixin_b6 @boe.com.cn
卞丽丽(1989-),女,内蒙古赤峰人,工程师,现主要从事TFT-LCD Dry Etch技术相关工作.E-mail:bianlili @boe.com.cn
2015-05-29;
2015-06-23.
∗通信联系人,E-mail:lixin_b6@boe.com.cn
陈曦(1984-),男,江苏苏州人,硕士研究生,高级研究员,现主要从事TFT-LCD技术及研究相关工作. E-mail:chenxi@boe.com.cn