陈可登
【摘要】浅析高压异步电动机变频运行时,电机冷却仍由转子自携同轴风扇冷却下的电动机温升情况。
【关键词】高压电动机;变频运行;电动机温升
前言:
我厂2×330MW机组每台机配有两台定速凝结水泵,其型号参数如下表:
凝结水泵
系统配置的两台凝结水泵容量与扬程均有较大裕量。机组运行时,除氧器水位调节阀在0~50%间,有较大节流损失,电机电流在90~125A。为降低机组能耗,我厂决定采用变速调节,利用高压变频器改变水泵电机驱动电源的周波,实现无级变速,满足除氧器水位调节。改造方案采用“一拖二手动旁路”,一台变频器供两台凝结水泵,通过旁路柜的高压刀闸切换。在变频方式下,凝泵通过变频器的逆变输出,控制电动机的转速,达到控制凝泵的转速的目的。本次改造不涉及电机冷却系统,电机冷却仍为转子自携同轴风扇冷却。
1 变频改造前后工况
变频改造前后,电机及水泵主要参数见下表:
2 变频改造前后损耗分析
电动机运行时本体温升,主要与电机的各种损耗产生的热量有关系。电机损耗主要有:定子铜耗pcu1 ,定子铁耗pfe ,转子铜耗pcu2,机械损耗pmec,附加损耗pad 。
小电机各种损耗见下表:
将定子铜耗,定子铁耗,转子铜耗,附加损耗这4种发热损耗之和称为发热总损耗。通过实例,发现对于大型电机,随着功率增大,定转子铜损耗下降到发热总损耗的35~50%,铁芯损耗相反增加到发热总损耗的26~38%,附加损耗增加到发热总损耗的21~35%且功率足够大时超过定转子铜损成为发热损耗第一因素。
我厂凝泵电机额定功率为1120KW,效率93%,在变频方式下运行定子铁芯损耗和附加损耗增大,机械(主要为风摩)损耗减小。为了方便分析将凝泵电机各损耗取中值列如下表:
3 变频改造前后散热分析
根据热力学第一定律,即能量转化和守恒原理:体系在过程前后的能量变换ΔE应与体系在该过程中传递的热量Q与功W相等,即ΔE=Q+W。且根据发热体能量平衡方程式,发热体温升θ=θ0+(θ∞-θ0)(1-e1/T t ),实际上t=(4~5)T温升已接近稳定值。当t=4T,θ=0.982θ∞。(θ∞:稳定温升 θ0:初始温升)。对于电动机,即发热体产生的热量Q=电机通风量Qm带走的热量时,电机温升为稳定温升。
又根据发热物体能量平衡方程式,发热体带走的热量Q与发热体散热面积S、发热体表面积与冷却介质之间温差θa ,发热体表面散热系数α成正比,即Q=Sαθa 。对电机而言,散热面积S固定,温差θa稳定下,热量Q决定于散热系数α。而散热系数α取决发热体表面材料和发热体表面冷却介质(空气)的气流速度。得出,电机带走的热量Q和通风量Qm有关。
通风量Qm=0.45π2df0 bf(n/60),df0 :风扇外径 bf :外风扇宽度。
对凝泵电机来说,电机冷却风量的大小跟电机的转速有关,即电机冷却风量与转速成正比:Qm1/ Qm2=n1/n2 。
负荷330MW,f有50Hz↘45.5 Hz,根据f=pn/60,f1/f2=n1/n2得:f2/f1=n2/n1= Qm2/ Qm1=45.5/50=91/100=91%,即冷却风量下降到额定风量的91%。
负荷150MW,f有50 Hz↘37.5 Hz,根据f=pn/60,f1/f2=n1/n2得:f2/f1=n2/n1= Qm2/ Qm1=37.5/50=75%,即冷却风量下降到额定风量的75%。
对于电动机,温度测点一般布置在定子绕组三相及轴承处。轴承采用润滑油脂直接传热,负荷对其温度影响有限,忽略。这里通过定子绕组温升来了解电机散热情况。
4 变频改造前后损耗计算分析
我厂凝结水泵采用变频调节前后损耗
5.1、负荷330MW
1) 工频:pcu1=0.20∑p= m1I12R1 = m1I12R1= 1252m1R1
变频:pcu1= m1I12R1= 942 m1R1
2) pcu2=0.20∑p,变频器按照u/f=常数控制原理调速,电机转差率较小,故转子铜耗基本不变。
3) pfe=0.25∑p,旋转磁场在定子铁芯中产生的涡流和磁滞损耗,变频器按照u/f=常数控制原理调速,,故定子铁芯损耗基本不变。
4) 工频:pmec=0.10∑p,电机旋转时产生的轴承及风摩擦等损耗,主要为风摩擦损耗,与电机旋转速度n有关。
变频:pmec= n1/n2=91%×0.10∑p,下降了9% 。
5) pad=0.25∑p 定、转子开槽及电机中的高次谐波原因产生附加损耗,在变频方式下会增大10%左右。
由上得到:
∑p变频/ ∑p工频=(94/128.9)2×16+20+16+8×91%+20×110%/
(125/128.9)2×16+20+16+8+20
=93.42/100
得出:變频下电动机损耗下降,电动机温升下降。
5.2、 负荷150MW
1) 工频:pcu1 =0.25∑p = m1I12R1= 1102m1R1
变频:pcu1= m1I12R1= 592 m1R1
2) 工频:pmec=0.10∑p
变频:pmec= n1/n2=75%×0.10∑p,下降了25% 。
3) pcu2=0.20∑p pfe=0.25∑p pad=0.25∑p ,同330MW工况。
由上得到:
∑p变频/ ∑p工频=(59/128.9)2×16+20+16+8×75%+20×110%/
(110/128.9)2×16+20+16+8+20
=89.03/100
得出:变频下电动机损耗下降,电动机温升下降。
结束语:
转子自携同轴风扇冷却下的电动机在变频运行时,变频电机总损耗∑p 小于工频时电机总损耗∑p。330MW时,电机计算总损耗下降7%;150MW时,电机计算总损耗下降11% ,分析计算电动机温升约下降10%左右。实际运行时,330MW,温升下降15℃;150MW,温升下降16℃。因此,转子自携同轴风扇冷却下的电动机,采用变频器后,在变频器运行方式为调压(设定凝结水母管压力2.0Mpa),除氧器水位调节阀负责除氧器水位调节的方式下,电动机温升下降,电动机运行安全。
参考文献:
(1)汤蕴璆,罗应立,梁艳萍 电机学北京:机械工业出版社 2008-01-01.
(2)江钟衍 异步电机质量控制(第2版) 北京:机械工业出版社 2008年7月1日.
(3)才家刚 电机试验技术及设备手册(第2版) 北京:机械工业出版社 2004.3.