田浩
【摘要】结合项目大体积混凝土的配合比设计试验以及施工技术,进行了配合比优化和施工部署研究,对混凝土的温度进行动态监测与控制,并做好养护,预防裂缝产生,确保混凝土的质量。
【关键词】大体积混凝土、配合比、温度监控、养护
1工程概况
宝能科技园南区一期工程位于深圳市龙岗区。占地面积约11.6万m2,总建筑面积约74.57万m2。底板为桩基础,厚度0.6-3m,底板总面积约10.18万m2,混凝土约12.8万m3。本文对大体积混凝土的配合比、温度监控、养护等进行研究。
2施工特点
⑴基础混凝土量大且厚,浇筑后释放大量水化热,内外温差大,易产生温度应力,控制不好会产生裂缝;
⑵单次浇筑混凝土量大,施工组织难度大;
⑶底板浇筑时间跨度大,标段开工时间不同,从10月初到1月均在浇筑。
3配合比设计
本工程底板为C35P10抗渗混凝土,本文以C35P10混凝土进行配合比设计。
3.1原材料
C35P10混凝土所用的原材料应符合规范《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011(以下简称规程)和《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009(以下简称规范)的材料、配合比、运输、养护的要求。
3.1.1水泥
选用质量稳定、强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥,应符合《通用硅酸盐水泥》GB175-2007的要求。选用水泥的比表面积350m2/kg,80um筛余0.4%,初凝/终凝时间170/218min,28天抗压/抗折强度53.8/ 8.7MPa。
3.1.2砂
选用东莞河砂,应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006的要求,选用砂为中砂,细度模数2.8,含泥量1.2%,氯离子0.005%。
3.1.3石
选用深圳碎石,应符合JGJ52-2006的要求,选用碎石Dmax为25mm,筛分连续级配2.5-25mm,含泥量0.2%,针片状含量4%。
3.1.4掺合料
掺合料为粉煤灰和矿渣粉,粉煤灰选用Ⅱ级粉煤灰(产地妈湾电厂),矿渣粉选用S95的矿渣粉(产地河北首钢)。
3.1.5外加剂
外加剂应符合《混凝土外加剂》GB8076-2008的要求。选用STH-J型聚羧酸缓凝高性能减水剂(液态,含90%水),减水率达25%;通过缓凝剂调整混凝土的凝结时间,增加施工时间,减少冷缝产生,延缓水化热释放,降低水化热峰值。
3.1.6水
选用符合国家标准的生活饮用水拌制,干净无污染。
3.2配合比初定
根据规程要求进行配合比初配,依据拌合站最近三个月的同品种同强度的60组强度计算得标准差σ为2.15MPa,即标准差取4.0MPa。
3.2.1配置强度确定
本工程底板的设计强度为C35,计划采用泵送,塌落度150mm;粗骨料为碎石(Dmax为25mm),且根据施工经验,初定粉煤灰掺量25%,矿渣粉0%,减水剂用量2%。
根据规程确定:水胶比0.4,粉煤灰掺量25%,外加剂掺量2%(含水7.4kg),砂率38.5%,假定密度2350kg/m3,用量如下:水157.6/水泥305.2/砂684.0/石1093.0/粉煤灰102.0/外加剂8.2(单位kg/m3)。
3.2.2抗渗及泵送要求
根据规程的抗渗及泵送混凝土原材料、胶凝材料用量、砂率、水胶比要求复核基准配合比,均满足要求。
3.3配合比的试配、调整与确定
保持基准配合比的用水量与水胶比不变,粉煤灰、矿渣粉掺量分别为20%/0%,25%/0%,15%/10%,20%/10%分四组进行试验,检查其塌落度、凝结时间、和易性、强度发展。
保持用水量和胶凝材料掺量不变,改变水胶比和砂率,水胶比为39%或41%,砂率为36%或41%,分四组进行试验,检查其塌落度、凝结时间、和易性、强度发展。
保持用水量、水胶比、胶凝材料掺量、砂率不变,增减外加剂含量0.5%,分两组进行试验,确定最佳外加剂添加量。
每组配合比制作一组试件,标准养护到60d,检查混凝土3d至60d抗压强度,10组平均抗压强度发展均符合设计要求,60d平均抗压强度40.4MPa。
根据10组试件试验情况对比,分析如下:
1、通过3组不同水胶比对比,水胶比39%的强度增长快,和易性好,确定水胶比为39%;
2、根据6组未增减外加剂用量和砂率情况,其塌落度平均为156mm,设计用水量减少1.6kg;
3、通过3组不同外加剂用量对比,2%的外加剂添加量比较经济合理;
4、通过4组不同胶凝材料掺合量对比,20%粉煤灰及无矿渣粉的塌落度合适,和易性好,凝结时间较为合适,抗压强度增长较理想,确定采用20%粉煤灰;
5、通過3组不同砂率对比,砂率为41%的和易性好、塌落度合适、便于泵送、抗压强度增长较快,确定采用41%砂率;
6、综合10组试块测得混凝土表观密度平均值为2345kg/m3。
经试配,塌落度满足要求,和易性好,抗压强度增长理想。依据规范计算3d、6d和9d温度指标,表里温差大于25度,计划在混凝土内埋设冷却管降温,保温覆盖层为双层麻袋加薄膜,并蓄水2cm保温养护。
4混凝土施工组织
4.1施工准备
因底板混凝土浇筑量大,单次最大浇筑量约6700方,施工组织难度大,应对混凝土的供应、场内外交通协调及运输、浇筑平面布置、浇筑设备与人员、入仓方法、温度监控与养护等精心组织。
以单次6700方浇筑为例,计划砼浇筑100-120m3/h,60h浇筑完成。
搅拌站对原材料应有足够储备或后续供应保障;配置35辆罐车,并提前确定最佳运输路线,并在场外设专职调度,负责场内外车辆协调。
搅拌站必须按配合比配制砼,初凝时间不得小于5h。浇筑前必须对砼的技术要求、需求量、施工部位、施工方法方向、泵车布置、场内车流、时间安排、交接班要求给施工员和班组交底,并知会搅拌站。
现场布置1台汽车泵和3台泵车,分四个区域浇筑,泵车直接布置在基坑内,其泵管沿地面铺管,泵管两端应垫方木或废旧轮胎。
养护用水及麻袋需提前准备好,浇筑前应对混凝土垫层先行湿润。
4.2混凝土浇筑
⑴塌落度控制:现场检查塌落度,每工作班至少检查四次,不合要求严禁入仓。
⑵泵送分层浇筑:泵送时应先浇筑基础深坑、斜向分层浇筑(每层不大于50cm)、布料均匀、一次到底、不应成堆浇筑,使混凝土充分散热。
⑶振捣控制:每个浇筑区布置6-10台振捣棒,为防止集中堆料,先振捣出料点,使之形成自然坡度,然后成行列式由下而上,再全面振捣。
插点均匀,疏密得当,振动器应均匀地插拨,且振捣时间合理,斜面底部和边角处要加强振捣,不得漏振。混凝土浇筑完2h后,在接近初凝之前进行二次振捣,然后按标高线用刮尺刮平并轻轻抹压。
⑷泌水处理:在浇筑及振捣过程中,会有水析出并沿着混凝土坡面流至坑底,泌水较多,容易影响强度,因此混凝土泵送时,优先供应基础深坑,使浇筑呈突弧形向前推进,以便使泌水随混凝土浇筑流向两侧,再用离心泵及时排出泌水。及时二次振捣,增加密实度,减小内部微裂和提高强度。
⑸表面处理:表面泌水应及时引导集中排除;初凝前应进行二次收光,以封闭表面微裂缝;因施工面积大,分段进行表面处理;混凝土硬化后的表面塑性收缩裂缝可灌注水泥素浆刮平。
5混凝土温度监控及养护
5.1温度监测
本项目采用数字温度传感器监测温度,在线监测各测点温度,采集好数据后可供技术人员进行分析。
温度监测预警值:10月平均气温为22-30℃,表面及大气温差控制在20℃以内,混凝土内外温差控制在25℃以内,内部温度不超过75℃。
每5-10米布置一个测温点,共布置10个测温点,每个点可测量混凝土上、中、下点及表面温度(即养护水温度)。
测温频率:第1~10天每6小时一次;第11天至28天每12小时一次。
5.2温度控制
⑴水泥拌制温度不能超过35℃,骨料场搭设防护棚,气温超30℃,拌制水加冰降温;
⑵缓凝性外加剂延缓水化热峰,浇筑时竖向分层、横向分段施工,减少蓄热;
⑶为防止内外温差过大导致温度应力超标,在基础内预埋5条Ф48钢管降温冷凝管作为应急措施。
5.3养护
养护主要是保温保湿,保温为了保持砼表面温度不至过快散失,减小砼表面的温度梯度,防止产生表面裂缝;保湿防止砼表面脱水而产生干缩裂缝,使水泥的水化热散发,提高砼的极限拉伸强度。
⑴底板浇筑完成后12h内须进行保温、保湿养护。
⑵底板采用覆盖双层麻袋加盖塑料薄膜,并蓄水2cm养护。
⑶养护时间不少于14天,前8天控制温差为主,降温速率不大于1.5℃/d。
5.4实际温度监控与养护情况
实际浇筑养护时,采用双层麻袋并蓄水2cm,第2天内外温差已经达到预警值,开始用冷凝管降温,进水平均温度27℃,出水平均温度49℃,用出水保温养护。浇筑时大气、表面及内部平均温度见表2,均未超过温度及温差预警值。
5.5收缩裂缝和抗压强度
本工程从开始浇筑底板到浇筑完成两个月,持续观察并检测,表面无明显裂缝,无结构贯穿裂缝,试块抗压强度均合格。
6结语
本工程大体积混凝土配合比经过多次设计及实验确定,成功浇筑底板12.8万方,泵送效果好,质量稳定。浇筑过程中,科学合理进行施工组织,浇筑后温度监控与养护到位,混凝土裂缝得到控制;后期抗压强度检测,完全符合设计要求;为今后大体积混凝土配合比设计及施工组织提供了参考与借鉴。
参考文献
[1]JGJ55-2011,普通混凝土配合比设计规程[S];
[2]GB50496-2009,大体积混凝土施工规范[S];
[3]GB50204-2002(2010年版),混凝土结构工程施工质量验收规范[S];
[4]建筑施工手冊(第五版)[M]北京,中国建筑工业出版社,2013。