风扇磨煤机塌粉原因分析及处理方案

2015-10-12 08:03乔立彬
科技创新导报 2015年19期

乔立彬

摘 要:风扇磨煤机直吹式制粉系统,是锅炉的主要附属系统之一,风扇磨煤机是最常用的一种高速磨煤机。适宜磨制高水分、热值低、易挥发、质软易碎的褐煤。制粉系统抽取炉膛出口的高温炉烟、热风、低温炉烟混合三介质作为干燥剂,集干燥、磨制、输送为一体的磨煤机。风扇磨煤机在制粉的稳定性和分离器下粉不均现象,引起一次风煤粉浓度脉动式输送煤粉,锅炉燃烧处于严重的波动状态,燃烧参数和蒸汽参数严重超标,直接影响到锅炉的安全经济运行。

关键词:风扇磨煤机 一次风 分离器挡板 浇注料

中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)07(a)-0082-01

宏伟热电厂#1炉于1997年投产,炉型为HG-220t/h.540℃/9.8MPaFM12型,四角喷燃。燃用内蒙东部褐煤,配置4套FM285/450风扇磨煤机直吹式制粉系统,在2008年11月至2009年1月期间,时常出现高温炉烟混合室堵焦,各风扇磨煤机出力不足,风扇磨煤机出口的一次风温度维持在80~100℃,燃烧不稳,投入油枪进行稳燃,风扇磨煤机塌粉,炉内的燃料骤增,锅炉负荷由175t/h剧增至264t/h,短时间的超负荷状态下,难以保证锅炉的各项参数的稳定,对锅炉的安全运行极其不利。该文对风扇磨煤机塌粉的原因进行分析,采取相应措施,提高风扇磨煤机运行的稳定性。

1 风扇磨煤机塌粉原因分析

1.1 燃煤分析

(1)设计煤种为大雁煤矿和扎赉诺尔煤矿褐煤发热量12.86kJ/kg、全水份37.68%。

(2)燃用煤种为宝日希勒褐煤、大雁褐煤、伊敏褐煤、扎赉诺尔褐煤发热量16.04kJ/kg、13.40kJ/kg、11.57kJ/kg、14.49kJ/kg。全水份分别为33.13%、30.86%、38.87%、32.47%。

(3)对比看出,目前的燃用煤的平均发热量较高,锅炉燃煤量减少,各风扇磨煤机制粉量相对减小,进入风扇磨煤机的原煤干燥较好,风扇磨煤机内的循环制粉量减少,一次风煤粉浓度降低,不存在风扇磨煤机积煤塌粉。

1.2 冬季原煤含水量增加对风扇磨煤机制粉的影响

原煤在冬季处于冻结状态,内在水分在难以去除,遇雨雪天气会增加原煤的含水量分,风扇磨煤机在制粉过程中,含水量过多会引起干燥效果差、制粉效果量减少、分离器内煤粉粘结、流动性差、间歇性回粉现象,严重的间歇性回粉就是风扇磨煤机塌粉。

1.3 风扇磨煤机的制粉特性分析

风扇磨煤机既是磨煤机又是通风机,具有集制粉、干燥、输送为一体的制粉系统。风扇磨煤机装有煤粉分离器,在制粉过程中,风扇磨煤机和煤粉分离器具有一定的存粉量,来保证磨煤机的制粉细度。风扇磨煤机抽取炉膛的高温炉烟为干燥介质,其干燥介质是不可调整的。风扇磨煤机的制粉量是通过给煤机进行调整。风扇磨煤机制粉量较大时,风扇磨煤机出口的一次风温度降低;风扇磨煤机制粉量较小时,风扇磨煤机出口的一次风温度升高,目前风扇磨煤机出口一次风温度控制在130℃,符合设计105℃的要求。

1.4 风扇磨煤机风扇检查

(1)风扇磨煤机出力与运行时间检查,HG-220t/h锅炉设计为3台风扇磨煤机运行,一台备用,满负荷状态下煤耗54.93 t/h,配置的FM285/450型风扇磨煤机额定制粉量为18.54 t/h,最大制粉量为23.4t/h,各风扇磨煤机的制粉量接近于额定制粉量。风扇磨煤机的运行周期为1800h大修,900h小修,对各运行风扇磨煤机的运行时间都在小修前后,运行时间未达到大修期,风扇磨煤机出力良好。

(2)风扇磨煤机分离器挡板位置检查,风扇磨煤机分离器存在着挡板位置不一、个别挡板定位销钉丢失、挡板位置下移、分离器内有少量的铁丝等问题,致使磨煤机的通风能力、干燥出力下降,各风扇磨煤机的回粉量和制粉细度相差较大。在此状态下运行,当风扇磨煤机制粉量较大时,该风扇磨煤机因通风量减少,干燥效果较差,风扇磨煤机出口温度较低,风扇磨煤机经常出现塌粉,当风扇磨煤机的运行时间较长时,风扇磨煤机塌粉现象更为严重。

(3)风扇磨煤机分离器内部检查,分离器内壁浇有耐磨耐火浇注料,由于长时间的磨损,呈麻面状态,部分耐磨耐火浇注料内的铁丝露出,摩擦阻力阻力增大,影响煤粉的下落流动,遇煤粉含水量大,煤粉易出现粘结现象,呈间歇性回粉,严重时呈风扇磨煤机塌粉状态。

2 风扇磨煤机塌粉的处理方案

(1)将各风扇磨煤机的分离器挡板逐一进行调整,分离器挡板位置调整为水平下倾30°,调整风扇磨煤机制粉细度在最佳位置,并进行销钉固定,既可以保证风扇磨煤机的制粉细度,又可以提高风扇磨煤机的通风出力、干燥出力和风扇磨煤机出口一次风温度,尽量保持各风扇磨煤机的制粉量平衡,保证各一次风的喷射速度及一次风浓度的平衡,是保证风扇磨煤机制粉稳定性的措施。

(2)将各风扇磨煤机分离器内壁的耐磨耐火浇注料进行拆除,重新在分离器内壁安装抓丁、筛网、浇筑耐磨耐火浇注料,并进行平整和一次抹光处理,防止煤粉贴壁、堵煤问题,同时可以提高风扇磨煤机制粉稳定、回粉通畅、一次风煤粉浓度稳定,是防止风扇磨煤机塌粉的措施。

(3)冬季采取从煤场上煤,禁止从卸煤地沟上煤,减少原煤温度对风扇磨煤机制粉的影响。

(4)加强燃料输煤管理,严格控制列车拆卸捆绑车门铁丝混入煤中,投入燃煤除铁器和杂物清理器,及时清除铁丝、铁块、炮线、木块、破布、杂草等杂物,有效的防止风扇磨煤机分离器棚煤。

(5)运行中加强监盘质量,控制好风扇磨煤机出口温度在110~130℃范围内,冬季采取关闭热风门和冷风门的方式,提高干燥介质温度。风扇磨煤机出口温度降低,适当减少该风扇磨煤机的制粉量,均匀的分配好各风扇磨煤机的制粉量,避免强带负荷。

3 结语

通过调整风扇磨煤机分离器挡板,有效地提高风扇磨煤机的制粉细度和通风量及干燥效果;分离器内的重新浇筑耐磨耐火浇注料后,其浇注料表面的光平程度明显提高;提高燃煤管理和运行监盘质量,风扇磨煤机运行稳定,一次风温度升至130~140℃,未出现塌粉现象,锅炉可以带至满负荷。

参考文献

[1] 赵超,赵俊彬,王冠文.磨煤机振动分析与治理[J].电力安全技术,2010(10):54-57.

[2] 童珊,刘群.ZGM133QG磨煤机振动异常原因分析及对策[J].机械管理开发,2012(1):116-117.

[3] 靳旺宗,贺明辽.ZGM-113K型中速磨煤机磨辊最佳堆焊周期的选择[J].内蒙古电力技术,2012(1):120-122.