提高长输管道供电可靠性的几点措施

2015-07-26 07:20中国石化销售有限公司华南分公司抢维修中心广州511455
山东工业技术 2015年5期
关键词:接触器合闸华南

徐 烺(中国石化销售有限公司华南分公司抢维修中心,广州 511455)

提高长输管道供电可靠性的几点措施

徐烺
(中国石化销售有限公司华南分公司抢维修中心,广州 511455)

本文针对长输管道连续生产的特殊性以及发生晃电时所造成的影响,结合了华南管网在长期运行中的总结的经验和技术改造,提出了几点提高电力系统供电可靠性的措施以供参考。

管道;停晃电;可靠性;措施

华南管网是成品油长输管道,肩负华南广东、广西、贵州、云南四省的成品油储运任务,有着连续生产的特殊性,一旦发生晃电造成机泵停车,将导致输量减少或中断输油,更有可能造成管道水击动作,甚至造成安全事故。因此,长输管道对供电可靠性要求更高,在生产过程中不允许出现机泵因供电问题而停车。

1 晃电产生的现象、原因及危害

“晃电”是指因雷击、短路或其他原因造成的电网短时电压波动或短时断电的现象。供电系统产生晃电的基本类型有:电压骤升,电压暂降/骤降,短时断电,电压闪变。电压暂降/骤降及短时断电占“晃电”现象90%以上。电压暂降、骤降是电压有效值降至标称值的10% 至90%,持续时间为10ms至1min,典型持续时间为10ms~600ms;短时断电是指持续时间在0.5个周波至3s的供电中断。

华南管网的核心动力为主输泵和给油泵,其电动机分别采用真空断路器、交流接触器控制。晃电时,电压下降或中断,低电压保护动作真空断路器分闸,交流接触器线圈对铁心的吸力小于释放弹簧的弹力造成接触器释放,导致机泵停车。一般情况下,电动机真空断路器低电压保护动作时间为0.5s,而交流接触器当电压低于线圈额定电压的50%,时间超过一个周波时接触器释放,当电压低于80%甚至更高,持续五个周期时接触器也释放,从而造成机泵停车。

2 提高供电可靠性措施

根据晃电持续时间短、电压波动范围大等特点,华南管网结合现有的防晃电技术,不断应用于实践,通过无扰动电源快切装置取代传统备自投装置、变频器转速捕捉再启动、低压备自投改造和低压电动机防晃电改造相互配合,提高供电可靠性。

2.16/10kV无扰动电源快切装置应用

华南管网35kV及10(6)kV变电站均采用双回路供电。正常时,运行方式为单母分段母联备自投,自投时间一般设置为1.5~2s。“晃电”时,自投装置先跳开QF1(QF2),后合QF3,每台断路器固分/合时间约为45ms,备自投动作时间总计约2~3s,远大于电动机低电压保护动作时间0.5s,电动机柜断路器跳闸。

2011年华南管网采用MFC5103A型无扰动电源切换装置取代原有的备自投装置,实现方式包括快速切换、同期捕捉切换、残压切换、长延时切换,快切动作时间为70ms,断路器的动作时间45ms,电源切换时间总计为115ms,小于0.5s的低电压保护动作时间。电源切换时,电动机先惰行,后重新从电网获取能量,恢复正常运行。近4年统计,切换电源成功率超过97%。

2.26/10kV变频泵转速捕捉再启动

变频器失压后,频率f持续下降,由于惯性,持续电动机转动约9s,转速r>0,电动机产生反向电动势ε>0,能量消耗在制动电阻上。当f≥0,r>0时断电再启动,电动机馈送给变频器的反向电动势ε与变频器输出电压U产生叠加,对电路产生一定的冲击,严重时可能击穿单元体。因此,断电再启动功能仅适用于电动机转速很低,产生的反向电动势最小时。转速捕捉再启动通过矢量控制器通过捕捉电流、时间和转速原理如图1,实现3s内转速捕捉再启动,与快切装置相互配合,基本上消除了变频泵因晃电甩泵的风险。

2.3可编程控制器在低压进线自投上的应用

变电所低压系统大都采用单母分段,母联备自投方式。传统备自投有一定的局限性:一是自投时间长,约2~3s,造成大量交流接触器脱扣;二是自投方式单一,当系统恢复正常时,进线断路器并不能自动复位,必须人工复位。

可编程控制器可采集低压进线电压、进线和母联断路器状态,通过逻辑判断来实现低压备自投。QF1为I段进线断路器,QF2为II段进线断路器,QF3为母联断路器。

(1)备自投逻辑:正常情况下QF1和QF2合闸,QF3分闸;当I段进线失电,QF1分闸,QF3合闸;当II段进线失电,QF2分闸,QF3合闸。

(2)采用可编程控制器逻辑:a)母联自投条件:备自投自动位置——I(II)段有压——QF1合闸,QF2合闸,QF3分闸——无保护等闭锁条件投入;b)母联自投逻辑:I(II)段进线失压——II(I)段母线有压——无保护等闭锁条件输入;c)进线自投逻辑:备自投自动位置——I(II)段进线有压——QF1(QF2)分闸,QF2(QF1)合闸,QF3合闸——无保护等闭锁条件投入。

当满足条件a、b时,先分QF1(QF2),延时0.4s后合QF3,共耗时约1.2s;当满足条件c时,先分QF3,延时0.4s后合QF1(QF2),共耗时约1.2s,与快切装置配合能够在不大于1.4s的时间内恢复低压双回路供电。

2.4 380V低压给油泵防晃电改造

给油泵电动机一般采用LC1系列交流接触器,晃电时交流接触器在0.02S~0.1s内脱扣,给油泵停车,导致主输泵出现抽真空甩泵。针对这一问题,华南管网采用了FS系列防晃电交流接触器取代原有产品。

防晃电接触器采用双线圈结构,正常状态下,控制模块内部电容器处于储能状态,晃电时电压降到接触器187V的维持电压以下,控制模块以储能释放的形式保持接触器继续吸合。当电源电压恢复后,控制模块又转入储能状态。

防晃电交流接触器利用了电容器作为储能原件的非线性放电原理,对线圈进行充电,达到不脱扣的目的。我们结合低压自投时间,将控制模块的时限设置成1.5s,从而使给油泵不停车持续运行。

3 结语

华南管网的提高供电可靠性的重点在于快切装置、低电压保护、变频器断电捕捉再启动、低压备自投、防晃电交流接触器等多个环节相互配合,以达到提高供电可靠性的目的。我们认为,在一定条件下进行技术改造,晃电造成的危害是可以避免的。

[1]FS系列抗晃电交流接触器及TPM-MD延时节能模块说明书[S].

[2]MFC5103A工业企业电源快速切换装置说明书[S].

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