祁积满
(广东惠州平海发电厂有限公司,广东 惠州 5163632)
1 000 MW超超临界机组无电动泵启动方式探讨
祁积满
(广东惠州平海发电厂有限公司,广东 惠州 5163632)
通过对汽动给水泵启动方式的分析,在机组启停过程中,由汽动给水泵代替电动给水泵运行,不仅降低了机组厂用电率,更重要的是简化了机组启停操作,提高锅炉给水系统运行的安全性和经济性。
超超临界机组;汽动给水泵;电动给水泵
随着我国燃煤发电机组单机容量的不断增大,如何降低机组单位能耗,提高机组运行经济水平,越来越受到发电企业的重视。某厂2×1 000 MW超超临界燃煤发电机组的三大主机均由上海电气集团生产,其循环热效率目前均处于国内领先水平,但由于在机组启停阶段,仍采用传统的电动给水泵(简称电动泵)启停方式,大大增加了机组启停阶段的厂用电耗。
1 000 MW超超临界燃煤发电机组采用无电动泵启停时,机组经济性、安全性都较高。而随着未来我国对燃煤发电机组节能要求的提高,掌握大容量发电机组无电动泵启动方式,实现机组快速、平稳、安全启停就显得尤为重要。
某厂1 000 MW超超临界燃煤发电机组给水系统采用的是在启停阶段启动电动泵,正常运行时启动汽动给水泵(简称汽动泵)的方式。给水系统的作用是将除氧器中的除氧水通过给水泵送到锅炉,同时提供高旁减温水和过热器一、二、三级减温水,该厂给水系统简图如图1所示。该厂给水系统采用单元制型式布置,每台机组配备2台50%额定容量的汽动泵,每台汽动泵配1台定速电动前置泵(简称汽前泵)。1台30%额定容量,采用液力偶合器调速的电动泵,扬程为1 418 m,用于机组启停阶段及低负荷期间锅炉给水,其前置泵与电动泵用同一电机同轴驱动。
汽动给水泵的汽轮机为上海汽轮机厂生产,型号为ND(Z)89/84/06。该汽轮机为单缸、冲动式、单流、纯凝汽式、高排汽内切换,同时具备变参数、变转速、变功率和能采用多种汽源切换等功能。该汽轮机汽源有冷段再热蒸汽、四段抽汽和辅助蒸汽,第一临界转速为 2 245 r/min,可调转速范围为 2 650~6 000 r/min。
图1 给水系统简图
2.1 汽动泵再循环开启试验
利用辅助蒸汽作为给水泵汽轮机汽源,在机组启停阶段不同工况下,全开汽动泵再循环阀,关闭汽动泵出口电动阀,逐步升高汽动泵转速,从而探索出汽动泵转速和汽动泵出口压力之间的关系。
2.2 锅炉上水
1 000 MW超超临界燃煤发电机组冷态启动点火前,锅炉上水冲洗到具备点火条件约需4小时,锅炉点火到并网带稳定燃烧工况负荷至少需要8小时。该厂在锅炉点火前采用设计扬程为132 m的独立汽前泵进行锅炉上水,对锅炉进行冷态冲洗;在锅炉点火前直接采用汽动泵向锅炉上水,满足锅炉启动流量要求;当机组因故障停运而采用热态启动时,直接利用辅助蒸汽冲转给水泵汽轮机,满足锅炉快速启动的给水流量要求。
2.3 汽动泵冲转建立给水流量
利用邻机辅助蒸汽启动一台给水泵汽轮机,邻机辅助蒸汽根据机组负荷情况,及时投入冷段再热蒸汽调节辅助蒸汽汽源,确保机组启动过程中辅助蒸汽压力大于0.7 MPa。将汽动泵转速升至给水泵汽轮机临界转速2 500 r/m以上的安全区域,尽可能降低给水压力和过热器减温水调节阀前后的差压。
2.4 锅炉启动升压阶段
锅炉启动点火后,锅炉内蒸汽量逐渐增多,锅炉内压力慢慢升高,进入锅炉升压阶段。给水调节阀后的压力也慢慢升高,此时给水泵应根据锅炉的要求,结合给水调节阀的压差限值(差压不大于2 MPa),逐步提升运行转速。在给水泵转速调节时要特别注意躲开小汽轮机的临界转速区域。当机组负荷升至一定值时,需把小汽轮机的汽源由辅助蒸汽联箱切换由四段抽汽供给,一直到机组带满负荷。图2所示为锅炉启动升压阶段给水调节阀开度、压差及给水流量间关系。
图2 锅炉启动升压阶段给水调节阀与给水流量关系
2.5 机组滑参数停运阶段
在机组滑参数停运阶段,全程使用汽动泵,不启用电动泵。随着锅炉给水流量的下降,及时开启汽动泵再循环阀,保证小汽轮机转速大于临界转速;及时开启给水泵汽轮机排汽减温水阀门,保证小汽轮机排汽温度不大于90 ℃。
机组启动前使用汽前泵(1 000 kW)给锅炉上水,对锅炉进行冷态冲洗。在锅炉点火阶段,为满足锅炉启动流量要求,用汽动泵给锅炉上水,机组启动全程不开启电动泵(6 200 kW),达到降低机组启动电耗目的。
从安全性角度考虑,在机组启停过程中若有电动泵作为备用,则当汽动泵出现异常工况时,电动泵能够迅速启动保证锅炉给水流量。反之,在使用电动泵启停时,汽动泵组的启动需要一定时间,无法起到随时备用的作用。因此,在机组启停过程中,采用无电动泵方式,提高了机组运行的可靠性。
从机组运行操作上分析,在锅炉点火前冲转第1台汽动泵,直至机组负荷升至300 MW时冲转第2台汽动泵,在此期间都无需对给水泵进行启停操作。而这段时间恰恰是机组启动过程中操作最为频繁的时间段。因此,无电动泵启动方式减少了运行人员的操作量。
4.1 给水泵汽轮机汽源
机组在启停过程中完全使用汽动泵的条件是必须有外部汽源,在通常情况下,全厂机组全部停运的可能性较小,因此,使用邻机汽源完成本机组汽动泵启动完全是满足条件的。在极端情况下,比如全厂首台机组启动,可以使用启动锅炉提供汽源,因此,在任何工况下汽动泵都可以代替电动泵进行机组启停工作。
4.2 减温水流量的控制
为了保证给水泵汽轮机的安全运行,给水泵汽轮机冲转以后,必须将其转速控制在2 650 r/min以上(该汽轮机临界转速为2 202~2 300 r/min)。因此,汽动泵供水压力较电动泵高,而锅炉过热器减温水来自高压加热器出口给水,在机组启停过程中需要投用减温水时,因给水压力较高,减温水调节阀前后差压偏高,过热器减温水调节阀不易控制,甚至保持较小的调节阀开度,而使减温水流量非线性升高,导致过热蒸汽温度的突变。减温水调节阀开度与流量关系如图3所示。
图3 减温水调阀开度与流量关系
4.3 小汽轮机临界转速和排汽温度
在给水泵调节过程中,为避免小汽轮机由于临界转速而导致振动的问题,一般限制给水泵转速在2 245 r/min以上,所以在用给水泵向锅炉上水时,一定要考虑到避开小汽轮机的临界转速。小汽轮机在低转速运行时,由于进入的蒸汽流量较小,不足以带走其末几级由于鼓风摩擦产生的热量,此时使得小汽轮机的排汽温度较高,严重时会影响小汽轮机的安全。所以在低转速时,要及时对小汽轮机排汽缸进行强制喷水减温,同时采取适当增大汽动泵的出水流量和开大汽动泵再循环阀的方式,将给水泵汽轮机的排汽温度降至90 ℃以下。给水泵汽轮机转速与排汽温度关系如图4所示。
图4 给水泵汽轮机转速与排汽温度关系
4.4 锅炉给水调节阀汽蚀控制
在给水调节过程中,若锅炉给水调节阀前后压差较大,将会不可避免地导致调节阀阀芯汽蚀,操作中应尽可能降低汽动泵出口压力,开大给水调节阀,保证前后差压不大于2 MPa,缓解给水调节阀汽蚀的程度。
通过对机组启停过程中给水泵操作方法的改进,不仅降低了电动泵的运行时间,减小了电厂的厂用电率;同时,还可以使电动泵作为机组整个启停过程中的备用泵,保证机组启停过程的顺利进行。因此,1 000 MW超超临界机组采用无电动泵启停方案,有利于整个机组安全性和经济性的提高,对后面类似机组的给水系统设计具有一定的参考价值。
[1] 杨敏媛. 火电厂动力设备[M]. 北京:中国水利电力出版社,1996.
[1] 林万超.火电厂热系统节能理论[M].西安:西安交通大学出版社,1994.
A Study on the Start Mode of the 1000MW USC Unit Without an Electrically-driven Feed Pump
QI Ji-man
(Guangdong Huizhou Pinghai Power Plant Co., Ltd.of Guangdong Yudean Group Co., Ltd.,Huizhou Guangdong 516363,China)
Based on the analysis of the start mode of the 1000MW USC unit with a steam-driven feed pump,this article probes into a new start mode of replacing the electrically-driven feed pump with a steam-driven one during the start-stop process of the unit,which can reduce the station service power consumption rate,simplify the start-stop operation of the unit and enhance the security and economy of the operation of the water supply system of the boiler.
USC unit;steam-driven feed pump;electrically-driven feed pump
TM621
A
1008-8032(2015)06-0055-03
2015-09-04
祁积满(1976-),工程师,主要从事火电厂运行管理工作。