魏峰++李腾飞
摘 要:平煤股份十三矿对采掘系统进行了调整,开展了已三采区排矸系统的优化,实现了矸石与煤的分装分运。优化了运输系统,施工中增加了己三矸石仓和集中排矸巷,扩大了巷道断面,每条巷道安装2部胶带运输机,出煤、排矸同向分别运输,减少了矿建投入。经己三系统运行表明,该系统运行可靠,矸石与原煤可分运,提高了煤质,经济、社会效益较高。
关键词:胶带运输机;集中排矸巷;出渣系统;商品煤
中图分类号:TV554 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.12.087
1 矿区情况
平顶山矿区是我国地质条件最复杂的矿区之一,平煤股份十三矿为突出矿井设计施工低位瓦斯抽采巷,生产过程中,岩巷、煤巷出渣无法执行煤矸分运措施,煤岩混出,严重影响了商品煤的质量。随着区域治理工程量的增加,岩巷工程越来越多,煤质受到了严重影响。为了提高煤质,必须实现煤与矸石的分装分运、优化出渣系统,以满足生产需要。
平煤股份十三矿是平煤集团公司2002年建成并投产的年产1.80 Mt的大型矿井。井田东西走向长15 km,南北倾斜宽2.3~5.0 km,井田面积为45 km2。
2 实施过程
《煤炭产品质量考核办法》中的第四条规定,岩巷、半煤岩巷和维修巷道出渣不严格执行煤矸分运措施、煤岩混出,计算出的混矸量给予扣减,与商品煤质量一并考核。
《煤炭产品质量考核办法》中的第二条规定,以下达的计划灰分为考核标准,以实际完成灰分为依据,将质量考核与目标成本挂钩,实行低于计划灰分奖,高于计划灰分罚,单批灰分(含地销煤)超过计划灰分15%以上时,没收当批销售收入的10%以上,直至全部没收。
十三矿己三采区设计施工低位瓦斯抽采巷、采面和掘进工作面共用1个出渣系统,生产过程中,岩巷、煤巷出渣无法执行煤矸分运措施,煤岩混出,严重影响了商品煤质量。根据现场调研和可行性论证分析,在己三集中排矸巷、己三采区矸石仓施工中,将己三采区低抽巷出渣经矿车提至地面,从而实现矸石与煤的分装分运。
己三集中排矸巷布置在己15~17煤层底板灰岩中,己三采区,一水平,水平标高为-525 m,方位角为96°30′,坡度为-10°,施工101 m(平距)后拐方位,按方位角为222°;坡度-10°时,施工4 m皮带机尾硐室后再变方位,按方位角42°0′9″沿L1灰岩煤线标志层施工649 m后与己15~17—13031采面中间低位瓦斯抽采巷贯通。
巷道沿L1煤线标志层进行施工,采用锚网索联合支护,全断面采用Φ20×2 400 mm的高强锚杆(屈服强度为500 MPa)进行支护,锚杆间排距为700 mm×700 mm,采用Φ20×8 000 mm的锚索加固顶板,锚索按五花型布置,锚索间排距为2.1 m×1.4 m,全断面挂Φ4.0、网格50×50 mm的编织钢笆网。具体如图1和图2所示。
通过对十三矿出渣系统方案的优化和实施,实现了己三采区低抽巷排矸经矿车提至地面、矸石与出煤的分装分运,切实提高了煤炭产品的质量和促进了精品煤产量的持续增长,优化了煤炭产业结构,提高了企业效益,为企业的发展作出了重大贡献,获得了较大的经济效益和社会效益。
图1 己三集中排矸巷拱形断面支护图
图2 矿井出渣系统优化研究和实施工程平面示意图
3 结论
在系统集成上进行了创新,首次提出了1个巷道安装2部胶带运输机的方案,出煤、排矸同向分别运输,总体技术水平和主要技术经济指标达到了国内同类先进水平。一巷多用创造了较大的经济效益,对公司的技术进步和产业结构调整有较大的促进作用,值得借鉴和推广。主要创新体现在以下3方面:①本项目实现了矸石与煤的分装分运,切实提高了煤炭产品的质量、降低了灰分、提高了企业效益;②本项目在系统集成上进行了创新,首次提出1个巷道安装2部胶带运输机的方案,对公司的技术进步和产业结构调整有较大的促进作用,集团公司其他相同类型的工程均可借鉴此方法;③本项目解决了己三采区东翼采面布置需跨越采区的技术难题。