王 雷(中石化胜利油田黄河钻井三公司,山东 东营 257091)
史深100区块优快钻井技术讨论
王雷
(中石化胜利油田黄河钻井三公司,山东东营257091)
摘要:优快钻井技术是指围绕井身轨迹、井身质量、钻井周期为核心,加快定向钻井施工速度和质量。伴随着近年来钻井工艺及相关配套工具设备的快速发展,史深100定向井施工质量、钻井速度及施工安全,都得到的长足的进步。特别是近年来,进一步优选钻进参数、钻具组合以及泥浆性能,都加快定向井优快钻井技术的发展。
关键词:史深100;优快钻井;施工措施
如何提高钻井速度,如何缩短钻井周期,用最少的投入,获得最大的收益等问题始终是钻井界面临的主要问题。胜利油田近年来钻井勘探生产经营矛盾突出,主要表现在:
(1)生产成本上升
钻井成本分为与井深有关的成本和与钻井周期有关的成本两大类。随井深而变化的成本包括:钻头费用、泥浆费用、测井固井工程费用等;不随井深变化,仅余钻井周期有关的成本包括:油料费、工资及附加费,设备折旧费、设备维修费、管理费等项目。不难看出管具、钻头费用、油料费、工资及附加费,设备折旧费、设备维修费、管理费等项目在高油价、钢材上涨、物价上涨等因素下快速上涨,直接导致了生产成本快速增加。
(2)钻井总投资呈下降趋势。
(3)对井身轨迹要求上升
由于胜利油田济阳凹陷总体已进入勘探后期、开发中期,油藏风险目前已经上升为主要风险,这就要求定向井的中靶精度不断提高,增加了施工难度和施工周期;
(1)本区块井造斜点大多都在2000-3000之间,完钻井深3300m~3600m,斜井段1000m左右,直井段防斜打直,斜井段井身轨迹的控制较难。沙三上段钻进时井斜总是增长过快,基本是>1°/30m,如何及时的调整,更好的控制井身轨迹是重中之重。
(2)沙二段地层有大段砂岩和少量泥岩互层,渗透性强,进尺一般较快,但是砂岩段地层易吸水膨胀,膨胀压力大,滤液一旦大量进入地层后,易引起泥岩段段地层膨胀,引起地层失稳。对后期的施工埋下了隐患。
(3)后期的泥浆设计比重、粘度较高,后期钻具上提下放的摩阻较大,防粘卡任务较重,要增加泥浆润滑性,同时避免出现人为事故的发生。
表1
二开井段三趟钻完成
第一趟钻大约(400m~1900m)
钻具组合:215.9mmHAT127钻头+177.8mm无磁+177.8mm钻铤1根。
¢213mm扶正器+177.8mm钻铤7根+127mm加重钻杆5柱。
钻井参数:钻压120kN~140kN,排量32L/S,大循环钻进至1300m。
本趟钻为18mm钟摆钻具,有一定的纠斜功能,多口井起钻前投测多点测斜,井底井斜<1°,较好的完成了直井段的钻进任务。
第二趟钻(1900m~3000m)
钻具组合:¢215.9mmP156M钻头+¢172mm动力钻具+¢158.8mm无磁+ ¢127mm加重钻杆5柱。
本趟钻为PDC+螺杆钻具的组合,一方面能够较好的控制井身轨迹的变化,另一方面PDC钻头的使用寿命较长,能够避免因钻头原因造成的无谓起钻,耽误钻井周期。
第三趟钻(3000m~3500m)
钻具组合:¢215.9mmP156M钻头+ ¢172mm动力钻具+¢210mm刮壁器+¢158.8mm无磁+¢127mm加重钻杆5柱。
2泥浆性能的良好维护
史3-9斜71井与史3-12-斜102井同属于史深100区块,是两口同台井,两口井数据对比见表1。
由此可见,两口井井深数据类似,且史3-9-斜71井更深,斜井段更长,但3-9-斜71井电测顺利一次到底,而史3-12-斜102井先后电测三次都不顺利,最后水平测井,耽误周期,增加药品投入,费时费力,没有取得好的经济效果。现对比两口井的钻井液处理方法如下,以期在以后的施工中推广应用,取得好的经济效益。
1直井段的18m小钟摆钻具组合,可以有效的避免在直井段就出现井斜超标的可能,尤其是丛式井施工中尤为重要,能够避免打穿临井套管的现象,同时井身轨迹较好,为后期施工的顺利进行打好了基础。
22400m~2700m属于沙二段和沙三上,该段地层有大段砂岩和少量泥岩互层,渗透性强,进尺一般较快,地层易吸水膨胀,膨胀压力大,滤液一旦大量进入地层后,易引起地层吸水膨胀,引起地层失稳,影响起下钻,尤其是完井作业的顺利进行,因此要做好沙二段以及沙三上的封堵防塌工作。
3及时调整钻井措施
在井斜难以控制的井段,钻压稍大,井斜增长过快,钻压稍小,井斜降低过快,基本是>1°/30m,要及时的调整钻压,找到一个能够平稳钻进的钻压。
参考文献
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[2]张传进,刘四海,韩卫华,张进双.准中1区块优块技术[J].中国西部油气地质,2003.
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中图分类号:TE345
文献标识码:A