江晓飞 徐俊平
摘要:通过物化的方法,将废水中的有机磷转化成无机磷,以溶解性钙盐沉去磷酸钙,使原水含磷浓度从1500mg/L降至20mg/L,再经生化处理,生化池出水加FeCl3,PAM,进一步去除废水中的磷,使总磷浓度降至0.5mg/L以下,达到排放标准要求。
关键词:含磷废水;除磷技术;物化;生化
1 前言
含有机磷废水的处理一直是三废处理的一大难题,传统工艺对无机磷除磷工艺主要以钙盐沉淀法为主,但对于有机磷的处理一直没什么好办法,本文主要介绍了一种将含有机磷的废水通过氧化+物化+生化+再物化的方法去除废水中的有机磷。
2 废水水质及排放标准要求
2.1 废水水质见表1所示:
2.2 排放标准
根据环保管理部门要求,企业废水经废水处理设施处理需要达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中表4的一级标准后排入就进河道,主要指标值见表2所示:
3 工艺简述
3.1 试剂
五水合硫酸亚铁(FeSO4·5H2O):工业级;
30%双氧水:工业级;
PAM:分子量1200万,阴离子;
液碱:5%水溶液
生石灰:粉状
3.2 工艺流程如图1
3.3 工艺流程简述
综合废水首先进入集水池、集水池内设置穿孔曝气管,通入空气,使废水均匀水质水量,集水池废水再经泵提升至综合废水调节池,调节池内设置穿孔曝气管,并通过循环水配水使废水水质均匀稳定,调节池废水再通过水泵提升至反应池。反应池采用间歇操作方式,池内设置pH计和ORP计,首先加入H2O2、FeSO4将废水中的有机磷PO33-氧化成无机磷PO43-,然后加入CaO和PAM,控制pH≥7-8,使PO43-通过化学反应生成Ca3(PO4)2沉淀,反应池出水用螺杆泵打到嵌入式隔膜压滤机进行压滤,滤液进入中间水池。然后用泵提升废水到生化处理单元。生化处理单元采用A/A/O工艺,即由厌氧-缺氧-好氧三部分组成去除进水和回流污泥中的磷;缺氧段的主要作用是在缺氧菌的作用下将厌氧段氨化的氨氮,通过反硝化菌的反硝化作用转化为N2等,并去除部分CODcr;好氧段采用接触氧化法,在好氧菌的作用下去除CODcr、BOD5、磷,并进行硝化反应,将NH3-N转化为NO2-和NO3-,回流到缺氧段进行反硝化脱氮。厌氧池内挂生物组合填料并设置潜水搅拌机,缺氧池内挂生物组合填料并设置潜水搅拌机,好氧池内挂生物组合填料并设置微孔曝气器。缺氧池部分混合液回流到厌氧池,好氧池内的混合液回流至缺氧池。生化池出水由泵提升至混凝沉淀池,池内投加FeCl3、PAC和PAM,进一步去除水中的污染物。沉淀池出水端投加药剂调节pH达标后通过标准排放井达标计量排放。
沉淀池污泥先用泵打到污泥池,然后再用螺杆泵打到压滤机进行压滤,压滤后污泥外运做无害化处置。污泥脱水与污水处理交替运行。
4、实验结果与讨论
4.1 氧化+物化过程
试验结果如表3所示:
從表3中的数据可以看出,原水中磷的浓度为800~1000mg/L,经氧化+物化处理后,出水pH值在5~8之间,磷的浓度基本为12-18mg/L,所用时间约2小时。
从主要操作参数和药剂使用量来看,操作简单易行,主要控制参数包括:pH值、氧化还原电位(ORP)、反应时间和各反应段的药剂种类和投加量。
4.2 生化+物化过程
试验结果如表4所示:
从表4中可以看出,经过生化+再物化处理,把前一阶段未被氧化的有机磷进一步进行了氧化,形成PO43-,与Fe3+形成FePO4沉淀,从而彻底去除了废水中的磷,出水总磷稳定在0.5mg/L以下,COD≤100mg/L,NH3-N≤15mg/L,pH值6~9,达标排放。
5 结论
(1)、根据中试数据可以看出,本次试验达到了设想的目的,含磷废水在经过本工艺和装置处理后,出水pH值在6-9之间,水中磷的浓度均在0.5mg/L以下。
(2)、通过本次试验,我们已经掌握了含磷废水处理的关键技术要点、操作参数、药剂品种和使用量,可以作为下一步工程化实施的依据。
(3)、从数据可以看出,本次中试制定的工艺路线、处理方案和单元设置是合理的、可行的。
(4)、从试验操作参数、过程来看,试验参数容易控制,操作过程简单易行。
(5)、废水各单元处理效果预测如表5。
参考文献:
[1] 刘斌,陆建春,陈澄 含磷化工废水处理技术研究《污染防治技术》2013(01)
[2] 徐庆国 吴贵明 满春生工业含磷废水处理的研究与应用《工业水处理》2003年 第12期
[3] 陈世均 有机磷化工废水治理工艺研究《当代化工》2012年 第9期
作者简介:
江晓飞(1979.9-),男,浙江兰溪人,助理工程师,学士,专业:化学工程与工艺。
徐俊平(1977.5-),男,浙江兰溪人,助理工程师,学士,专业:工业分析。