海德堡CD102胶印机常见故障及排除

2015-07-09 11:38王登朝
印刷技术·包装装潢 2015年4期
关键词:浮球油污显示屏

王登朝

海德堡CD102胶印机凭借自动化程度高、操作方便的优势,受到越来越多印刷同行的青睐。然而,经过长时间的使用,海德堡CD102胶印机难免会出现一些故障,如果不及时处理,势必会对设备的正常使用造成影响。下面,笔者对使用过程中遇到的故障进行总结,并分析了故障的产生原因及排除方法,愿与行业人士共享。

故障1:规矩不稳

成品分级时,笔者发现有一批产品出现了规矩不稳的现象,这种现象会给裁切环节带来很大麻烦。但是在印刷过程中,并没有听到边轨发出的报警声。

故障分析:导致规矩不稳的原因有两种可能,一种是CP2000显示屏操作过程中屏蔽了边轨的报警系统;另一种是拉规盖板间隙过大,造成纸张定位不准。

经仔细观察后,笔者发现边轨拉纸时盖板挡板并没有完全落入凹槽内。因此,笔者判断规矩不稳是由第二种可能造成的,即拉规盖板间隙过大,导致部分纸张拉过。

故障解决:使用平口螺丝刀调整拉规盖板的高低,使其间隙符合标准即可。随后,笔者进行走纸测试,问题得以解决。

故障2:显示屏黑屏

海德堡CD102胶印机开机后,有时会出现显示屏黑屏的现象,但此时按键发亮,显示正常开启,设备也可以正常运转。

故障分析:考虑到设备能正常运转,可以先排除电路板故障。打开与显示屏连接的机箱,笔者才发现开机后机箱内的风扇并没有运转起来,这主要是因为主机没有正常供电造成的。为此,笔者请来了专业电脑维修人员对主机进行检修,最终发现机箱内纽扣电池的电量已耗尽。

故障解决:更换新的机箱电池,显示屏黑屏故障得以排除。

故障3:输纸台按键失灵

在印刷过程中,输纸台上的“自动居中”按键突然失灵,行进中的纸堆逐渐偏离中间线,整齐的纸堆发生偏移,影响正常输纸。

故障分析:导致这种情况的原因可能有两种,一种是调整侧挡纸的丝阻上纸粉和油污混合物过厚,阻碍丝阻装置转动;另一种是纸堆定位检测装置出现异常。笔者仔细观察后发现,丝阻上无粉尘和油污,而输纸台上升到顶端之后才开始发生偏移。因此,笔者判断该故障是由纸堆定位检测装置出现异常造成的。

故障解决:针对这种故障有两种解决方法,一种是关闭输纸机的自动居中功能;另一种是人工按压操作面检测装置的蓝色按键数秒,让其对纸堆进行重新定位,故障便可排除。

故障4:无法正常走纸

在印刷对开128g/m2铜版纸时,突然无法正常走纸,出现纸张连续早到、设备急停的现象。笔者擦拭了电眼,调整了挡纸板叼牙高度,但仍无法解决该问题。

故障分析:在排除前规和侧规的原因后,CP2000显示屏显示红色警示信息“Motor with precision potentionmeter is blocked mechanical”(精密电位计电机阻塞)。于是,笔者怀疑可能是因为纸粉积聚过多,造成两个前规之间的白色压纸杆起落出现异常。

故障排除:停机后,笔者对设备进行彻底清洁,尤其是将纸粉、油污等杂质清除干净,再手动抬起白色压纸杆,使其恢复灵活起落的状态,故障便得以解决。

故障5:印品局部变色

在印刷过程中,印品的同一位置有时会出现墨色深浅交替,甚至掉版的问题。

故障分析:停机检查,笔者发现橡皮布上既没有杂质,也没有出现明显的压痕。接着检查压印,笔者发现其中一个双倍径压印滚筒表面粘了粒径很小的杂物,于是怀疑正是这些小的杂物造成了橡皮布和纸张之间压力发生变化,从而使印品局部变色。

故障解决:清除双倍径压印滚筒表面的杂物,并认真擦拭该压印滚筒,故障得以排除。

故障6:水箱循环系统异常

清理中继水箱并加入新的润版液后,水箱循环系统总是运转一段时间后便自动停止。

故障分析:一开始,笔者以为是清理水箱时碰触到了白色浮球,使其角度发生改变所致,但对白色浮球的角度进行重新调整后,水箱的上水压力表盘指针在水箱循环系统运转一段时间后仍然回零。此时,CP2000显示屏的故障提示为:“Intermediate tank overflow ”(在中间罐溢流时已达到润版液中心的加注液位极限),即中继水箱溢流。在确认中继水箱没有发生溢流后,笔者突然发现检测液面的银灰色柱状浮块不见了,经检查发现原来是水箱顶盖油污过多,将银灰色柱状浮块粘附在水箱顶部了。

故障解决:将水箱顶盖上的油污清理干净,使银灰色柱状浮块归位,重启水箱循环系统即可。

故障7:系统异常报警

链条油油罐缺油,加满油后却依然发出缺油报警。

故障分析:经检查电路正常,再认真观察链条油油罐,发现油罐中的浮球消失,原来是添加的链条油比较浓稠,浮球被压在油罐底部一直浮不起来,使系统误以为缺油,而一直发出报警。

故障解决:反复搅动链条油,使浮球重新回到正常位置即可。

故障8:水斗辊锁死

正常开机后,提示水斗辊锁死。

故障分析:笔者检查后发现第二、三色组水斗辊没有正常转动,用力拨转后,发现水斗辊表面有一层结晶物。认真分析后,笔者认为在印刷结束后操作人员没有及时对水斗辊进行清洗,而且长时间不作业时,也没有将水斗辊与计量辊之间的压力调小或分离,使水斗辊表面产生一层厚厚的结晶物,最终导致水斗辊驱动电机运转受阻,产生电流过载保护而停止运转。

故障解决:将结晶物清理干净即可解决故障。需要提醒的是,每次印刷工作完成后,操作人员应坚持擦拭水斗辊,定期更换润版液,避免此类故障再次发生。

在印刷生产中,还会出现其他故障,操作人员只要仔细观察,认真分析,及时梳理总结,准确查出问题根源,就能快速解决问题,保证印刷工作的顺利完成。endprint

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