催化裂化装置柴油含水影响因素分析

2015-07-02 02:25王雷雷山东石大科技集团有限公司山东东营257061
山东工业技术 2015年13期
关键词:催化裂化

王雷雷(山东石大科技集团有限公司,山东 东营 257061)

催化裂化装置柴油含水影响因素分析

王雷雷
(山东石大科技集团有限公司,山东 东营 257061)

摘 要:催化裂化装置柴油产品稳定性较差,柴油含水超标会明显影响到催化柴油变质及安定性。结合公司装置工艺过程,分析柴油含水来源及优化分馏岗位操作,可以有效减小催化柴油含水量,提高催化柴油含水合格率,提升油品质量。

关键词:催化裂化;分馏塔;柴油含水

1 引言

山东石大科技集团催化裂化装置,为原料处理能力18×104t/a两段提升管(Ⅰ型)同轴式催化裂化装置。催化裂化装置加工原料为常减压装置生产蜡油,在催化剂的作用下生产汽油、柴油和液化气等主要产品。催化装置柴油生产方案:较低的反应温度一段提升管反应温度为485-495℃,催化剂(CORH催化剂)活性28-29。反应油气进入分馏塔进一步分离为油浆、轻柴油、粗汽油等产品,轻柴油自塔T201 第12、14层塔盘抽出,自压进入柴油汽提塔T202进行柴油汽提,柴油外送出装置先后经过H201、H202等换热器进行冷却换热。

催化装置柴油含水控制指标为不大于0.21%,近年来,催化装置柴油外送样品分析频繁出现柴油含水超标的情况。装置柴油含水合格率为95%左右,结合装置实际情况,我们分析研究了催化柴油含水的原因及应对措施。通过优化操作,力争将催化柴油含水合格率进一步提高,提升催化柴油质量质量。

2 催化装置柴油含水超标危害

催化裂化柴油产品与常减压装置直馏柴油相比,由于不稳定活性组分的存在,造成催化裂化柴油的安定性较差,在存储过程中颜色容易变深,造成不溶性沉渣增多。而柴油中水分的存在对催化柴油的变质有明显影响。因此,采取针对性措施控制柴油含水量,可以有效减缓催化柴油变色变质。

3 催化装置柴油产品含水超标的原因分析

3.1 柴油含水来源分析

(1)山东石大科技集团催化裂化装置是中国石油大学(华东)两段提升管催化裂化技术现场实验装置,新鲜原料油进入一段提升管进行反应,分馏塔生产的回炼油及塔底油浆进入二段提升管进行反应。改造后装置处理能力增大,反应系统相对复杂,一二段提升管底部均设有预提升蒸汽、进料喷嘴设有雾化蒸汽。反再系统油气中过量的蒸汽带入分馏塔,可能由于一、二段提升管预提升蒸汽,一、二段流化蒸汽,喷嘴雾化蒸汽,反应沉降器汽提段汽提蒸汽,各松动及防焦蒸汽等蒸汽量过大造成。过量的水蒸气带入分馏塔内;

(2)分馏塔T201底搅拌蒸汽量过大及分馏塔底防焦蒸汽量大;

(3)柴油汽提塔汽提蒸汽量过大,柴油汽提塔分离效果差;

(4)装置柴油外送冷却器H201、L701管束泄漏,可能造成冷却水渗漏入柴油外送线中;

(5)柴油取样操作不当,取样口处有存水,未对取样装置及设备进行置换,造成取样不真实。

3.2 工艺操作影响因素

(1)柴油馏出层温度TI203及分馏塔温度低,造成柴油抽出层温度低于水的露点温度,造成水分凝析;

(2)柴油汽提塔汽提蒸汽流程有误,没有使用过热蒸汽。造成进入柴油汽提塔内的蒸汽本身含水;

(3)分馏塔顶油气分压相对较低,水汽分压相对较高,有利于水在分馏塔内凝析,造成塔内含水较高;

(4)目前装置柴油汽提塔采用的是4层CTST塔盘,柴油汽提塔塔盘损坏或故障,柴油汽提效果不理想。

4 降低催化柴油含水具体措施

(1)排除柴油外送换热器管束泄漏的原因,通过切除外送柴油冷却器L701、H202放空、管束试压等手段确定是否由于冷换设备泄漏造成柴油含水超标。经装置现场管束试压检验,排除由于换热器管束泄漏造成柴油含水超标的可能。

(2)排除柴油取样因素,取样口位于柴油出装置管线低点,容易造成取样口处管线存水,对装置现场的取样工作,车间管理人员安排了专业培训,并编写详细的取样操作规程,在取样前尽量将管线内存水放净。并将取样瓶多次置换。提高取样真实性,排除非工艺性影响因素。

(3)优化两段提升管反应岗位操作条件,结合装置处理量、加工方案、原料油性质等因素,通过计算装置运行参数,尽量减少反应蒸汽用量,经过装置现场的分析及实验,保证装置运行平稳、产品收率的前提下,我们将一、二段提升管预提升蒸汽改为投用预提升干气,同时,尽量减小一二段提升管流化蒸汽、进料喷嘴雾化蒸汽、反应沉降器汽提蒸汽、各反吹松动蒸汽用量,这样既可以减少蒸汽能耗,又能减少反应油气中蒸汽含量。

(4)结合装置日常油品化验分析结果,在保证柴油初馏点合格的情况下,通过调整汽提蒸汽现场蒸汽限流孔板的大小,尽可能减少柴油汽提塔蒸汽用量。尽量减少柴油汽提塔内含水量。

(5)在保证分馏塔T201温度梯度正常,柴油产品质量合格的情况下,尽量提高柴油抽出层温度,参考抽出层温度指示TI203变化。通过调整分馏塔气相温度、顶循量及顶循返塔温度、中段循环量及中段返塔温度。控制抽出层温度TI203,尽量提高柴油抽出温度,防止T201内过量水蒸气低于相对应露点温度,在分馏塔内产生凝析。

(6)适当增加分馏塔顶油气分压,在生产过程中,分馏塔操作压力在0.1MPa,操作压力不变,通过加大塔顶粗汽油回流量,适当增加分馏塔顶油气分压,从而间接降低塔内蒸汽分压,减少水分在分馏塔内的凝析。

5 效果

经过一系列措施的实施,通过对催化柴油取样样品化验分析,据统计结果显示,催化裂化装置柴油含水合格率达到97%以上,催化装置柴油品质进一步提升。

参考文献:

[1]林世雄.石油炼制工程[M].石油工业出版社,2000:317.

[2]宋天民.炼油厂静设备[M].中国石化出版社,2005:116-129.

[3]马秉骞.炼油设备基础知识[M].中国石化出版社,2003:177-209.

作者简介:王雷雷(1983-),男,山东东营人,本科,研究方向:石油炼制方向。

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