低低温省煤器在30MW机组上的应用

2015-06-05 14:56齐林虎黄新元郭峰
综合智慧能源 2015年3期
关键词:除氧器省煤器投运

齐林虎,黄新元,郭峰

低低温省煤器在30MW机组上的应用

齐林虎1,黄新元2,郭峰1

(1.山东泓奥电力科技有限公司,济南250101;2.山东大学,济南 250061)

华能某热电厂30MW机组锅炉排烟温度偏高,造成锅炉效率偏低,影响电除尘器效率。在空气预热器出口至除尘器入口烟道增设低低温省煤器本体,利用锅炉排烟余热加热疏水箱补水,可降低除尘器入口烟温,提高机组经济性和除尘器效率。系统投运后,除尘器入口烟温可控制在90~95℃,除尘器效率大大提高。

低低温省煤器;疏水;除尘器效率;经济性

0 引言

华能某电厂锅炉为YG-170/9.8-M1型单汽包、自然循环、流化床锅炉,采用Π型布置,设计排烟温度为140℃,设计效率为89.9%。采用炉内喷钙脱硫,锅炉实际运行排烟温度为160~170℃,锅炉效率降低约2%,同时进入除尘器的烟气体积流量大,粉尘比电阻升高,造成除尘器效率降低。

该锅炉配套C30-8.82/0.981型高压、冲动、单缸、单抽、凝汽式汽轮机,单抽为工业抽汽,工质不回收。锅炉补水来自两部分,一路为凝结水泵出水经低压加热器(以下简称低加)至高压除氧器,一路为疏水泵出口经过冷渣器加热后进入高压除氧器。疏水补水经冷渣器加热后温度为40~50℃,直接进入高压除氧器,造成高压除氧器抽汽量增加,机组循环热效率降低。

本文采用低低温省煤器系统,利用锅炉烟气余热加热疏水,提高机组循环热效率。

1 设计方案

低低温省煤器本体布置在空气预热器(以下简称空预器)出口至除尘器入口的竖直烟道内,换热元件采用双H型翅片管,省煤器本体采用模块化结构,沿烟气流向分上下两层,中间设计有声波吹灰器。省煤器管箱通过小横梁支撑在新预制钢结构框架上。省煤器从疏水泵出口取水(如图1所示),经升压泵升压后进入低低温省煤器本体吸热,吸热后返回高压除氧器。从#1低加入口取水作为补水,以满足省煤器传热需要的凝结水量。#2低加出口取水用于低低温省煤器热态冲洗用水。在低低温省煤器回水管道和管道升压泵入口之间设计有再循环管道,用于调节低低温省煤器入口水温,在低低温省煤器回水母管设计有回水母管调节阀,用于控制低低温省煤器凝结水流量,从而调节低温省煤器本体出口烟温;凝结水管道阻力通过管道升压泵克服,引风机有1 000 Pa裕量,增设低温省煤器本体不会影响锅炉的燃烧。

图1 低低温省煤器热力系统

凝结水补水,经过低低温省煤器本体加热后,温度由40~50℃升高至110~120℃后,除氧器抽汽量减少,有利于提高机组循环热效率。低低温省煤器主要设计参数和实际运行参数对比见表1。

表1 低低温省煤器主要参数对比

2 低低温省煤器系统需要注意的问题

2.1 本体磨损问题

设计选取合适的烟气流速,实际运行风速低于8m/s,换热元件采用耐磨损双H型翅片管,换热管弯头布置在烟道外,烟气流通区域无烟气走廊,省煤器烟气流通烟道经过数值模拟计算,对烟气速度和粉尘浓度进行纠偏,并在管束迎风面设计两排防磨假管。

2.2 省煤器本体腐蚀问题

锅炉采用炉内脱硫,空预器出口SO2质量浓度控制在200mg/m3,经计算烟气酸露点在67℃左右,运行中控制低低温省煤器入口水温在68℃即可避免出现低温腐蚀问题;系统采用热水再循环运行方式,运行中可以调整低低温省煤器入口水温,以满足煤质变化的运行控制要求。

2.3 省煤器本体积灰问题

省煤器本体运行控制壁温在烟气酸露点以上,可避免出现黏结性积灰。省煤器本体位置设计有声波吹灰器,定期对受热面进行吹灰,保持受热面清洁。

2.4 低温省煤器系统运行需要注意的问题

2.4.1 低低温省煤器系统调节控制原理

系统正常运行时,疏水至除氧器调节阀开度根据除氧器水位自动调节;疏水取水调节阀保持60%开度,低加补水调节阀关闭;低低温省煤器入口水温通过再循环调节阀进行控制,低低温省煤器出口烟温通过回水母管调节阀进行控制。

2.4.2 高压除氧器水位控制

系统锅炉补水是随工业用汽量变化的,补水量根据疏水箱水位变化自动调节,投运低低温省煤器系统后,系统需要冷却水量比较大,当工业抽汽量较小时,锅炉需要补水量降低,主凝结水流量增大,但低低温省煤器侧冷却水量不变,进入除氧器水量增加,除氧器水位升高。除氧器正常运行水位为1 900~2200mm,当除氧器水位超过2 200mm时,应开启低加补水调节阀,降低疏水取水调节阀开度,对低低温省煤器系统补水,调节除氧器水位至正常水位。

2.4.3 低低温省煤器初投运时高压除氧器压力控制

机组高压除氧器采用定压运行模式,正常运行压力在0.5MPa左右。当进入除氧器凝结水温度升高时,除氧器抽汽量降低,压力升高。该机组锅炉排烟温度高,低低温省煤器系统初投运时,机组提供凝结水流量较少,低低温省煤器回水温度较高,当超过回水150℃时,会造成高压除氧器压力升高,需要采取措施控制高压除氧器压力。

低低温省煤器本体采用模块化设计,沿烟道宽度方向分成3个独立运行模块;系统初投运时,应先投运一组模块,逐步增大凝结水流量,使低低温省煤器回水温度低于设计温度,依次操作程序投运第2模块、第3模块,始终保持低低温省煤器回水温度低于除氧器入口进水温度。由于进入除氧器水温始终低于除氧器设计进水温度,投运低低温省煤器系统后,除氧器运行压力不会升高。

2.4.4 低低温省煤器系统投运后除尘器运行措施

低低温省煤器系统投运后,进入除尘器烟气的温度从160℃降至95℃,烟气体积流量减少15%,烟气在除尘器极板间停留时间变长,飞灰比电阻下降,除尘器除尘效率升高,应相应调整各电场振打周期,同时由于除尘效率提高,灰斗落灰量增大,灰斗加热系统应投运,防止飞灰黏附在灰斗内壁上造成除灰不畅而影响除尘效率。

3 经济性分析

采用等效热降法对低低温省煤器系统进行热经济性分析。该系统利用烟气热量替代高压除氧器抽汽加热疏水,系统不可逆损失降低,热经济性大大提高。低低温省煤器投运后,额定负荷下新增烟气总流阻200Pa,但由于烟气温度降低65℃,使得引风机入口体积流量减少15%,在功率不变的情况下,可抵消全部烟气净增阻力。为克服凝结水管道阻力,在低低温省煤器系统入口管道设计管道升压泵,需要消耗能量,经济性计算时需要扣除。系统投运后最终降低供电煤耗7 g/(kW·h),具体见表2。

表2 低低温省煤器额定工况热经济性分析

4 结论

增设低低温省煤器系统,可以实现烟气余热深度利用,提高除尘器除尘效率,提高机组循环热效率。低低温省煤器系统采用烟气余热加热疏水和低加补水的方案,适用于该厂机组改造,供电煤耗下降

7 g/(kW·h),年节约燃料费用70.56万元,投资回收期不超过3年,可供同类机组改造时借鉴。

[1]林万超.火电厂热系统节能理论[M].西安:西安交通大学出版社,1994.

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(本文责编:白银雷)

TK 223.3+3

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:1674-1951(2015)03-0049-03

齐林虎(1979—),男,山东荣成人,工程师,从事电厂锅炉及热力系统节能的设计及管理工作(E-mail:ythanling@sohu.com

2014-11-20;

2015-02-10

)。

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