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摘 要:为预防综采工作面过空巷时发生顶板事故,压落砸伤采煤机,结合5109工作面现场实际情况,采取提前加固空巷顶板支护,延长梁顺槽超前支护长度等方法,使综采工作面安全顺利地通过了空巷。
关键词:5109工作面;空巷技术;研究
王村煤矿斜井5109工作面在掘进时,随着掘进深度的不断增加,考虑到通风及运输压力的不断增大,在掘进至1000m左右时倾斜顺槽方向打设了一条空巷。随着回采工作的不断进行,目前工作面距空巷已不足50m,考虑到若不过空巷,需进行工作面搬家或缩短采面,将会降低资源采出率,增加经济成本。所以综采工作面过空巷时,要采取一系列的安全技术措施保证综采工作面过空巷时的作业安全。
1 工作面概况
王村煤矿斜井5109工作面位于一采区西翼,南为5108待掘工作面,北为5110待掘工作面,西临近杨庄正断层,东为一采区采区大巷,工作面标高+379-+410,煤层厚度1-2.4m,平均1.9m,工作面煤层倾角2°-13°,平均3°,为缓倾斜煤层,工作面可采走向长2201m,采长为150m,回采面积为330150m2,可采储量829172t。直接定为泥质粉砂岩,厚度平均为3.9m,地板为泥岩,平均厚度1.1m。
空巷位于两顺槽中部,空巷靠回风侧距停采线1050m,距回风端头50m;空巷靠进风侧距停采线1000m,距进风端头100m。
2 存在的问题
(1)由于该空巷密闭时间较长,空巷内可能存在大量瓦斯与积水,在工作面推进到空巷位置时,可能有大量的水与瓦斯涌出,发生突水和瓦斯事故。
(2)由于空巷开掘完成到工作面过空巷时间间隔较长,空巷内变形严重,附近顶板较为破碎,当工作面推进到空巷位置时,顶板控制难度較大。
3 过空巷前的准备工作
(1)回风端头距空巷50m时,调整工作面推采进度,使工作面回采与梁顺槽垂直。
(2)回风端头距空巷40m时,由通风区打开空巷回风侧的闭墙,进风侧的闭墙上打设一个通风口,并对空巷进行瓦斯排放。
(3)通风区瓦斯排放后,在空巷闭墙中下部开一个行人通道,在闭墙向北4m处打设一道板闭,并将空巷风量调整为120m3/min,工作面风量调整为450m3/min,并在空巷内安设30kw水泵进行排水。
4 过空巷的施工方案
(1)对整个空巷进行加固支护,支护方式采用Φ0.16m×长2.4m圆木配合单体支护,一梁两柱,排距1.25m,柱距1.2m,圆木紧贴回采工作面煤壁,西边一排单体距离煤壁0.5m,并将空巷内的杂物清理干净。并在空巷回风开口两侧各10m的回风顺槽内,使用0.8m铰接梁配合单体在距离回采煤壁0.4m、1.8m打设两排超前支护。如图
(2)工作面与空巷先在回风顺槽处贯通,采煤机割煤前先将距离工作溜0.7m内的单体向东移动,确保单体距离工作溜0.7m,并拆除贯通处煤壁的锚杆托板、钢带、双抗网,避免采煤机割煤时缠绕滚筒或产生火花。第一茬采煤机割煤后先将支架下降并前移0.6m,116#支架前部的圆木挑在支架顶梁上,第二茬采煤机割煤后先回撤116#支架前靠近支架的一根单体,再将支架下降并前移0.6m,115#支架前部的圆木挑在支架顶梁上,第三茬采煤机割煤后先回撤116#支架前的另一根单体和115#支架前靠近支架的一根单体,再将支架下降并前移0.6m,114#支架前部的圆木挑在支架顶梁上。
(3)使用相同的方法,依次类推向进风顺槽侧逐架通过空巷。
(4)进风端头距空巷30m时,在空巷进风开口两侧各10m的进风顺槽内,使用0.8m铰接梁配合单体在距离回采煤壁0.4m、1.8m打设两排超前支护。
(5)进风端头回采到空巷进风侧闭墙和板闭时,由通风区拆除闭墙和板闭。
5 结束语
此方法在5109工作面试用后,效果非常显著,其优点突出表现在:(1)作业时所有作业人员均处在有效支护下,保证了施工的安全。(2)在空巷开后侧提前打设超前支护,有效控制了顶板,避免了顶板压力突然增大造成的漏顶冒顶事故。(3)有效减少了因工作面搬家或缩短采面造成的额外经济成本,产生了极大的经济效益。