选煤厂压滤系统的影响因素分析

2015-05-30 12:58:11李淑华
关键词:夹心压滤机滤饼

摘 要:为保证选煤总厂洗水闭路循环的稳定运行,对入洗的高灰分煤和尾矿压滤机的生产情况跟班分析。

关键词:高灰分煤;压滤机

1 概述

由于大量高灰分煤入洗,造成我厂压滤机系统超负荷工作,压滤机压滤时间长,浓缩机底流排不出去,影响洗煤生产;滤饼夹心水分大,卸完料后,由于煤泥稀,煤泥外运时容易流到道路上,储运运输困难,因此不得不延长压滤时间,但是水分降低的有限。

为掌握压滤机的工作性能和高灰分煤对煤泥水系统的影响,厂组织6名工程技术人员到压滤系统现场跟班掌握生产情况。

2 压滤设备情况

2.1 压滤机压力车间现有6台压滤机,其中2台800m2板框式压滤机,4台快开式隔膜压滤机。配有3个搅拌桶,6台给料泵全部为100ZJG—I—42。每个搅拌桶对应两台压滤机。

2.2 滤布6#800m2压滤机采用无纺滤布,5#800m2压滤机采用单丝滤布,快开采用专用的滤布。6#800m2压滤机的滤布是3月初整台换新的。平时发现滤布有破损,在卸料时就及时换掉(旁边备有装好滤布的滤板,更换很方便)。

2.3 设备

在2-8日这几天,设备运行正常,没有出现因设备故障影响压滤机回收煤泥的情况。

3 压滤机特点

高灰分煤三级浮沉及煤泥小筛分见下表

高灰分煤三级浮沉 2013.3.31

[\&r\&Ad\&-1.4

1.4-1.8

+1.8

煤泥

计\&28.7

12.61

34.78

23.91

100\&8.01

36.76

90.07

57.5

52.01\&]

注:洗高灰分煤时,压滤机压滤时间长,浓缩机底流排不过来。

高灰分煤泥小筛分 2013.4.6

[粒度\&r\&Ad\&+60

60-120

120-200

200-320

-320

计\&6.8

57

21.4

11.4

3.4

100\&53.93

54.05

60.67

73.21

80.83

58.55\&]

3.1 煤泥粒度组成和灰分对压滤时间和水分的影响

把滤饼三种不同成饼情况的分别做小筛分:

①正常滤饼。是把滤饼成饼正常没有夹心的滤饼放在一起做小筛分,用来与夹心滤饼进行比较,看煤泥粒度组成与成饼效果的关系。

②有夹心的滤饼。与正常滤饼比较,+120#含量少、-320#含量多,煤泥粒度组成细,各个粒度级灰分均比正常滤饼高。体现在压滤时间上,2-4日生产的滤饼基本都有夹心,通常都是压滤时间长,(压滤时间短时1h左右不成饼,压滤时间长2h左右能成饼还有夹心),再进一步延长压滤时间,对降水效果也不明显。

③没有高灰分煤的滤饼。从6日开始没有高灰分煤,7日、8日、9日这三天滤饼灰分分别为46.8% 34.73%、41.52% 43.34%、46.06%,把没有高灰分煤的滤饼单独做小筛分,小筛分灰分为43.40%。虽然粒度组成比有夹心的滤饼的还要细,但灰分低,疏水效果好,容易脱水,压滤时间短。在这几天,入料浓度在350g/l左右时,压滤时间短的有20多分钟、半个小时,浓度低不到200g/l左右时,压滤时间在1~2小时。水分虽然较高,都在22%—23%左右,高的能达到25%,但成饼情况都很好。压滤系统停车时间比厂内洗煤生产停车的时间滞后2-3个小时,压滤机也有停车时间了。

3.2 入料浓度对压滤时间的影响

在煤泥粒度组成正常和灰分较低时,浓度在200g/l左右时,压滤时间得1小时、1.5个小时左右。浓度达到350g/l左右甚至更高时,不到1h就能压好。

4 快开压滤机和板框压滤机的比较

①卸料时间不同:800m2板框压滤机卸料时间是20分钟/台,快开每台卸料时间为5分钟。

②在煤泥粒度细灰分高时,快开的优势并不明显,800的夹心没有快开严重。快开主要是卸料快,在循环时间短卸料次数多时能体现出其卸料快的优势。

5 不同煤质对压滤系统的影响

压滤系统的生产时间与洗煤生产时间比较

[\&1日\&2日\&3日\&4日\&5日\&6日\&7日\&8日\&入洗量

洗煤时间

压滤时间\&9682

14:50

24\&10533

19:50

24\&8397

13:0

24\&8522

15:30

24\&5756

10

22:50\&8199

14:30

16:40\&7198

13:30

13\&5433

11:30

13:40\&]

①装运车间每班卸10-15车高灰分煤,压滤系统在24小时工作,早晨7点洗煤停车后,到中午时,压滤机入料浓度还在300g/l以上,压滤循环时间都在2h左右。压滤系统一直工作到下午或晚上洗煤开车,3、4日洗压滤系统都比洗煤系统每天多开7h以上。

②煤泥灰分低时,6—8日煤泥灰分低,压滤系统只比洗煤系统多开2个多小时。

6 总结

通过现场观察和数据分析,尾煤泥性质变化时,在压滤系统的循环时间和滤饼成饼上就能明显体现出来。入洗的高灰分煤煤泥灰分高,对压滤系统生产极为不利,也打乱了尾煤回收系统和洗煤生产的正常生产秩序。因此高灰分煤和低、中灰分煤应搭配开入洗,每班控制高灰分煤的入洗数量;同时为设备更新换代提供了理论依据。使用高效节能压滤机,一是过滤面积加大,二是卸料速度加快,三是反吹系统可降低滤饼的含水量,为煤泥水的不积压提供了保证。

作者简介:李淑华(1966-),女,工程师,主要从事矿山洗煤机械技术方面的工作。

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