“汽”改“水”抽真空技术在尿素蒸发系统的应用

2015-05-25 02:25尹德军
氮肥与合成气 2015年6期
关键词:喷射器真空度水箱

尹德军

(吉林通化化工股份有限公司 吉林通化134102)

“汽”改“水”抽真空技术在尿素蒸发系统的应用

尹德军

(吉林通化化工股份有限公司 吉林通化134102)

吉林通化化工股份有限公司(以下简称通化公司)合成氨装置生产能力为100kt/a、尿素装置生产能力为130kt/a。原蒸发系统采用蒸汽喷射抽真空的方式,吨尿素抽真空耗蒸汽68kg,吨尿素总蒸汽消耗1380kg、总氨耗578kg。为解决原有蒸汽喷射抽真空方式蒸汽消耗高的状况,同时解决蒸汽喷射器因蒸汽压力的波动不易操作等问题,通化公司经充分考察论证后,于2009年8月投资22.8万元,在尿素蒸发系统进行了“汽”改“水”喷射抽真空改造,不仅解决了生产消耗高的问题,明显提高了产品质量,还回收了蒸汽系统排放尾气中的氨,避免了环境污染。

1 改造情况

原一段蒸汽喷射器、原二段蒸汽喷射器B不作改动,在蒸汽喷射器前分别安装球阀,由三通球阀去水力喷射器,保留原蒸汽喷射器作为备用。一段、二段双吸水力喷射器安装在五楼,用旧设备改制的循环水箱装在四楼,换热器以及循环水泵装在三楼。改造后水抽真空工艺流程见图1。

图1 改造后水抽真空工艺流程

脱盐水补入循环水箱,由循环水泵加压经换热器降温,然后分2路进入系统:一路进一段双吸水力喷射器,代替原一段蒸汽喷射器;另一路进二段双吸水力喷射器,代替原二段蒸汽喷射器。循环水经双吸水力喷射器后,使吸入室内压力降低而形成真空。随着生产的进行,气体不断冷凝,尾气中的氨不断被水吸收,循环水箱内的循环水氨含量不断上升,当氨质量分数达到7%时,将循环水槽中2/3的稀氨水放至碳铵液槽,然后循环水箱补入等量的脱盐水继续循环使用。

主要设备参数见表1。

表1 主要设备参数

2 操作要点及设计注意事项

开启循环水泵,压力达0.65MPa后开启阀门,循环水分2路分别进入一段、二段双吸水力喷射器,用各自的进口阀控制、调整压力及真空度。循环水通过双吸水力喷射器,形成高速射流,强制携带、吸入蒸发分离器中的尾气而形成真空,使一段蒸发真空压力达-0.066MPa、二段段蒸发真空压力达-0.090MPa,从而满足蒸发操作所需的真空度及对应的抽气量;同时切断原一段蒸汽喷射器及原二段蒸汽喷射器B的蒸汽供应,转入正常运行。随着生产的进行,循环水的氨含量不断上升,当氨质量分数达到7%时,将循环水槽中2/3的稀氨水放至碳铵液槽或采用溢流调节液位;在不影响真空条件下,氨质量分数可达到17%,然后循环水箱补入等量的脱盐水继续循环。

设计注意事项:①循环水泵能力必须与抽真空能力相配,否则达不到真空度;②双吸水力喷射器安装垂直度要保证<2mm,尾管通量应设计合理;③双吸水力喷射器与循环水箱位差需达到要求,否则会产生背压影响真空度;④必须安装板式换热器,否则循环热导致水温过高会影响真空度;⑤表冷器和中间冷却器的换热面积应足够,否则气体温度过高并带水会影响双吸水力喷射器抽真空且产生振动。

3 运行情况及效益分析

2009年18月25日,双吸水力喷射器投入运行,同时切断两级蒸汽喷射器蒸汽供应,运行至今非常平稳。一段蒸发系统压力稳定在0.066MPa,二段蒸发压力稳定在0.090MPa。不仅解决了生产中的问题,而且节约了大量的蒸汽;同时,由于真空度稳定,产品质量有了明显的提高,还回收了蒸发系统排放尾气中的氨,避免了环境污染。

改为双吸水力喷射器后,原一段蒸汽喷射器、原二段蒸汽喷射器B吨尿素蒸汽消耗由1380kg降至1310kg,吨尿素氨耗由578kg降至575kg,按尿素产量360t/d、蒸汽60元/t、氨2200元/t计,日节约蒸汽费用1512元、氨费用2376元。改为双吸水力喷射器后,配用电机功率55kW,轴功率37kW,日耗电888kW·h左右,按电价0.36元/(kW·h)计,则日电费为319.68元。合计日节约费用3568.32元,则月产生经济效益10.70万元。

2台循环水泵7.0万元、2台双吸水力喷射器5.6万元、利用旧设备改制换热器及自制循环水槽4.5万元、电器仪表及管道阀门4.5万元、安装费1.2万元,合计22.8万元,施工工期为7d。该技术投入运行后,生产装置运行更平稳,间接经济效益明显,2.5个月即可收回全部投资,环境效益良好。

4 结语

在尿素蒸发系统进行“汽”改“水”喷射抽真空改造,采用水闭路循环,操作性能稳定,有利于工艺控制,克服了蒸汽压力波动造成的不利因素,降低了解析负荷,用水力喷射抽真空使表冷液量大幅减少。由于解析负荷的降低,解析所需蒸汽量也降低,取得了节约蒸汽的效果。回收一段喷射器带走的氨量,环境效益显著。在以“水”代“汽”抽真空的基础上,能进一步降低二段蒸汽喷射器A的蒸汽消耗,同时实现整个蒸发系统抽真空的优化。该项目解决了生产消耗高问题,产品质量明显提高,投资回收期短,是一个节能减排的好项目。

2014-09-16)

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