孙传文 冯浩川 徐应福(中冶宝钢技术服务有限公司,上海 宝山 200941)
自卸车大箱轻量化的研制
孙传文 冯浩川 徐应福
(中冶宝钢技术服务有限公司,上海 宝山 200941)
本文主要是自卸车大箱轻量化的研发,采用一种高强度材料BS600MC设计出一种适合于废钢、钢渣运输的新型大箱,既减轻了大箱的重量,提高运输能力,又增加了大箱的强度,降低油耗,减少了单位运输成本,这种新型大箱在大型钢厂废钢、钢渣运输中具有广泛的推广应用价值。
自卸车;大箱轻量化;高强度材料;废钢钢渣运输
我们必须寻求一种新型材料代替目前使用的材料,要求这种材料在减少大箱厚度的基础上,机械性能均能满足大箱强度,达到自卸车大箱轻量化的目的。
2.1制作轻型化大箱技术标准
2.1.1进行焊接工艺评定,根据焊接工艺评定结果将找到适合BS600MC制作大箱的焊接方法。
2.1.2 底部主梁制作
先制作好主梁,由于主梁是折弯后的焊接件,先应确保折弯件对接口的平整度,这是通过前道下料、折弯工序的工序质量为前提保证的,尽管存在累积误差,但对接口的错边应该不能超过1mm。
主梁在焊接完成后必须进行校正,确保直线度,直线度允差应在1/1000L之内。
2.1.3 底板制作
大箱底板往往不能由一张整板制作而成,通常是要通过2张10mm以上的整板拼接,所以拼接缝必须用半自动切割机开设坡口,为确保焊接成型美观,可采用将C02气保焊机的枪头固定在半自动切割机主机上,通过半自动切割机轨道运行来保证焊缝的直线度,只是要注意枪头固定后与板材之间的夹角,防止应角度与引弧位置偏差造成未能熔透。
2.1.4 底板与主梁的拼装焊接
底板与主梁呈平行布置,要求之间焊缝为满焊,所以强调上道工序主梁的焊后校正是必要的,主梁的形式是箱型形式,相对而言抵抗变形的能力比底板大得多,所以组装前主梁必须校直。而主梁与底板联结焊缝的焊接顺序同样重要,合理的方法应是用2名焊工同时施焊当中的两条主缝,方式是从当中向两侧同时反方向施焊,各自焊完一半后,再从中间反方向焊接另外一半,使焊接产生的热应力互相有所抵消,尽量减少变形。而CO2气保焊的焊接电流应控制在200A~220A左右,引弧电压应在25V~30V左右,电流不宜过大。焊后应根据变形情况用火焰或外力方式对主梁进行二次校直,并整平底板。
2.1.5 侧板的拼装
侧板的组成包括上部纵梁、下部异型折边梁、中部竖梁、侧板本体,由于侧板的外观形象好坏直接影响着大箱的整体外观,所以在进行组装时不应先进行满焊,因为侧板本身较薄,且校正困难,一旦变形太大将严重影响大箱整体外观质量。所以侧板各部位应先进行组装和点焊。
2.1.6 大箱的整体焊接
大箱按图纸预组装完成后,就可进行整体焊接,整体焊接前应做好如下准备工作:首先应在两边侧板之间加好支撑,使侧板、底板、前板形成一个刚性结构,由于大箱的整体宽度直接影响车辆后面的上牌工作,不允许超宽,所以宽度方向的焊接收缩余量不宜放得过大。支撑加好后应先焊接侧板、前板与底板之间的联结缝,以使大箱整体焊后均匀收缩,与支撑形成更为坚固的刚性结构,最后再焊接侧板外部的表面焊缝。在整体焊接时,一个是要注意焊接环境的风速不得超过2m/s,另一个是要注意避免焊接时的二次受热。尤其是侧板及前板的外表面焊缝,应该安排手法熟练的焊工,小电流一次焊接,焊缝长度不长应尽量避免出现接头,如出现不可避免的接头则焊工在第二次引弧时一定要注意手形压好,避免出现接瘤过高,增加焊缝打磨量。角焊缝应饱满美观,对接焊缝应该平直,焊缝不得低于母材、焊缝余高不得高于2mm。
2.1.7 大箱后门制作
大箱后门主要由后门边框、加强筋、后门立板及上部挂钩组成。后门的焊接顺序直接影响整体的成型美观,所以首先后门的整体焊接应在一个平整的钢平台上进行,立板铺好后由于后门宽度方向尺寸较大,所以应先用简易胎具生根在钢平台上用楔铁将后门横梁固定,先焊接立板与后门横梁之间的长焊缝,再从左至右按顺序焊接加强筋与立板之间的焊缝,最后焊接上部挂钩。焊后如出现一定程度的焊接变形,应避免用高强度的火焰进行校正,防止烘烤过度造成后门立板严重变形,影响整体美观。应该采用低热量火焰结合千斤顶施加外力的方法进行局部校正,必要时在钢平台上设置一定的胎具配合千斤顶。
2.2 根据相关工艺制作新型大箱
2.2.1 根据合算评定采购相关的材料,进行焊接工艺评定
2.2.2 根据相关工艺制作新型大箱3 轻量化大箱制作完成后试验对比
3.1 两种大箱重量之差
对112-241的车辆装两种不同材料的大箱过磅对车辆皮重进行称量。
车号:112-421;
Q345B车辆皮重:19.64t;
BS600MC车辆皮重:17.56t;相差重量:2.08吨;
平均每台车的重量降低了10.6%。
3.2 新制作的轻量化大箱在我公司进行现场装车试验,主要的工作是运输钢渣和大渣钢。通向现场的观察,该大箱在112-403自卸车使用,该车辆每次装车重量约在25t,每次装车大渣钢块数为50块左右,最大的重量约为1t,2013年10月份该车辆共装车378车,未出现大箱异常损坏现象,可以满足现场生产需求。
4 经济效益
采用BS600MC钢板制作自卸车大箱,重量减轻2.08t,在装载相同货物的情况下,使用该新型大箱的车辆在重载时降低了整车重量的:2.08÷30=6.93%,空载时降低了整车重量的2.08÷19.64=10.59%,假设油料的消耗于车辆的重量成正比,按照运输部空载率30%计算:6.93%×70%+10.59%×30%=8.028%,则运输的柴油消耗将会降低8.028%。2012年我公司柴油消耗费用为1988.69万元,则一年可以产生经济效益1988.69× 8.028%=159.65万元。
轻量化大箱研制投入使用以后,驾驶员反应较好,提升了自卸车运载能力,增加了驾驶员收入,又减少了油耗,增加了运输车辆的利用率,降低了运输单位成本。
U469
A中冶宝钢技术公司运输部每年运输车辆运输成本比较高,特别是柴油消耗占运输总成本56%,并随着柴油价格的不断上升,柴油的消耗成本也在不断的增加,因此我们必须采取一种切实可行的方法去解决运输车辆油耗问题。
孙传文,出生年月:1972年9月14日,1997年7月毕业于华东冶金学院(现改为:安徽工业大学)。