余祖良
(华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司,浙江 天台 317200)
浅谈500 kVGIS设备故障诊断与维护
余祖良
(华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司,浙江 天台 317200)
针对500 kV GIS设备运行年久后,出现断路器操作机构渗漏油、隔离闸刀操作机构卡涩等故障,制定一套准确、完整的故障诊断与维护方案,全面诊断GIS设备的运行状态并提出相应的检修措施。
500 kV GIS设备;故障诊断;SF6气体
华东桐柏抽水蓄能电站是一座日调节纯抽水蓄能电站,共安装4台立轴单级混流可逆式水泵水轮机组,机组单机容量300MW,总装机容量为1200MW。电站安装有瑞士ABB公司制造ELK SP3型GIS(六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备)。电站GIS分为地下及地面两部分,地下GIS布置于主变洞第二层,2台主变压器组成联合单元。地面GIS布置于开关站GIS室内,采用二进二出内桥接线形式,经户外套管和两回500 kV出线设备相连。地下GIS和地面GIS之间通过500 kV电缆连接。
桐柏抽水蓄能电站500 kV GIS设备于2005年投运。运行年久后,出现断路器操作机构渗漏油、隔离闸刀操作机构卡涩等问题。由于500 kVGIS设备与常规设备相比,设备维修过程复杂,维修空间狭小,加之设备全部被封闭,一旦发生故障,后果往往很严重,停电范围要比常规设备大,经济损失也比较大。所以,对桐柏电站500 kV二单元GIS设备制定一套准确、完整的故障诊断与维护方案,对保障GIS设备安全运行具有重要意义。
GIS设备具有运行可靠性高、维护方便,占地面积小等优点,但同时也出现一些故障,具体有以下几种故障。
2.1 SF6气体泄漏
这类故障通常发生在设备的密封面、焊接点和管路接头处,主要是由电气设备的材料和加工、装配、设计缺陷以及密封材料老化或破损造成。
2.2 SF6气体微水超标
运行当中的断路器室SF6气体含水量太高引起的故障易造成绝缘子或其他绝缘件闪络。微水超标的原因主要是通过密封件渗入的水分进入到SF6气体中,由于水分子的渗透力极强,经过多年的运行,不断有水蒸气向内部渗透,导致气体中含水量上升。
2.3断路器故障
GIS断路器故障发生主要是由于断路器、隔离开关或接地开关等元件的气体击穿,还有动、静触头在合闸时的偏移,引起接触不良。
2.4内部放电故障
GIS内部放电故障较为典型的是电晕放电。由于外加电压上升达到气体绝缘击穿强度时,就容易发生电晕放电。发生电晕放电的原因主要是由于制作工艺等原因,GIS内部存在微小的异物、毛刺等缺陷导致绝缘强度下降所致。
2.5液压机构出现渗漏油或打压频繁等故障
液压机构渗漏油故障主要分为外部渗漏和内部渗漏两大类,液压机构发生外漏的主要是管接头松动、接头卡套损坏等造成。
发生内漏的主要是液压机构的密封圈、垫片损坏老化、内部接头松动等造成。
结合桐柏电站500 kV二单元GIS设备接线特点,对GIS设备采用检查、观察、寻找故障、诊断、调整修理、更换和试验等手段,全面诊断GIS设备的运行状态。以下具体介绍诊断方法和项目。
3.1 GIS设备检查项目
(1)GIS设备外观目视检查包括:GIS金属外壳及其连接件检查;开关操作机构外观及内部元件检查;现地控制柜外观及内部元器件检查;二次电缆及连接线外观检查;GIS设备接地连接等可以由目视检查出的部分检查。
(2)气室SF6气体密度检查:检查GIS设备的气室SF6气体密度,可以判别气室的气密性。根据温度压力曲线检查气室压力应符合设备技术要求的额定压力。
(3)气室SF6微水/压力/分解物含量测量,对各个气室的SF6气体进行微水含量检测。要求断路器气室不大于300 ppm(v),其他气室不大于500 ppm (v);纯度应高于98%等。
(4)GIS设备回路模拟试验即功能试验包括:隔离接地开关、快速接地开关现地手动/电动分合闸操作;断路器现地电动分合闸操作;开关、断路器的联锁闭锁试验;断路器防跳跃试验;故障报警信号检查;间隔加热器功能检查等。
3.2 GIS设备维护项目
(1)断路器弹簧储能液压操作机构密封检查、控制元器件检查调整、储能效率检查、操作功能检查等。设备运行5年后还需进行以下检查:断路器操作次数检查;液压泵启动次数检查;碳刷检查(最小长度11mm);传动元件,传动轴衬套检查;辅助开关位置指示器检查;功能测试,分闸线圈时间测量;功能测试,合闸线圈时间测量;一次合分操作后,储能时间的测量等。
(2)隔离闸刀、接地闸刀操作机构控制元器件检查、机械传动元件检查调整等。维护过程需要进行以下检查:用手柄进行操作机构的机械功能试验(分—合操作);检查马达的限位开关,手柄联锁装置以及位置指示器;测试中间和重点位置;测试手柄和终点位置的闭锁;目检电气连接(使用内窥镜);操作机构的电气功能试验(分—合操作);测量额定电压下的马达电流;检查碳刷;防凝露加热器的功能试验等。
(3)现地控制柜控制元器件检查调整,维护过程需要进行以下检查:单元联锁及间隔间联锁检查;控制开关及辅助接点检查;断路器防跳回路检查;告警信号检查;断路器闭锁功能检查;合闸回路检查;监视继电器检查;控制电缆检查等。
(4)密度监视器检查,密度继电器设于两级报警输出机构,继电器的报警值不可调。需使用专用的SF6气体密度继电器校验仪进行校验。
(5)互感器与避雷器进行接线检查,接线端子盒密封情况检查。
4.1设备的绝缘状态
通过对SF6气体的微水含量、气体分解物SO2/H2S含量、SF6气体纯度的测试数据进行分析(表1),各项指标均符合技术要求。说明GIS内部不存在电晕、闪络等放电现象引起的分解物含量增加或超标,从而判断GIS内部的绝缘状态良好。
4.2设备的操作性状态
(1)断路器及其操作机构
弹簧储能液压操作机构HMB-8.2外观完好,其中桐岩线5054开关C相一个储能模块连接面可见挂油现象,在检修时已对漏油部件进行更换。弹簧储能液压操作机构的操作功率满足要求。桐岩线5054开关B相机构油位偏低,现场已加液压油至额定油位。液压油颜色正常无发暗浑浊等现象。断路器及其操作机构总体各项性能指标均能达到技术要求。(2)隔离开关、接地开关和快速接地开关操作机构隔离开关触头外观目测检查良好,动作良好。操作机构的电气性能及机械性能均良好。
4.3设备的气密性状态
现场检查各气室密度继电器刻度及查阅以往设备补气记录,此次维护的设备各密封部件均无泄漏。
4.4现地控制柜元件及气体密度继电器状态
现地控制柜的各元器件外观无机械及电气损伤、腐蚀,动作准确可靠,无抖动,异响等异常现象。密度继电器B5A、B5B有腐蚀情况,在维护中更换新的密度继电器。其余密度继电器均可以正确指示,各报警输出动作值均符合要求。
4.5断路器合分时间特性
断路器的合分特性均符合ABB该型号GIS设备的技术要求,可以判定合格。
从以上诊断结果及现场检测的各项性能指标分析,500 kVGIS二单元总体上符合设备的各项参数要求,结合设备状态分析,该单元GIS设备在检查维护间隔期内(一般是3~5年)无需进一步的小修或大修工作,但随着GIS设备使用时间的增长,有必要在下一个检查维护期后对GIS设备的相关参数继续进行测试,以实现连续的状态检测。
通过此次500 kV二单元GIS设备诊断与维护工作,及时发现GIS设备存在的运行故障隐患并作出相应的检修措施,确保GIS设备在运行使用过程中不发生故障,从而避免造成更大的损失,做到防范于未然。同时,随着科学技术的进步,GIS设备诊断新技术、新方法不断涌现,如超声波法、特高频测试法已应用于GIS设备诊断。我们将在今后的工作中不断尝试和探索新技术、新方法的应用并积累经验,为GIS设备安全运行不断提供技术保障。
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余祖良(1983-),男,工程师,从事抽水蓄能电站运维工作。
TM595
B
1672-5387(2015)11-0045-03
10.13599/j.cnki.11-5130.2015.11.016
2015-07-31