郝佳楠(辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司, 辽宁 阜新 123000)
随着我国社会主义经济的不断发展,能源需求日益增多。但我国是一个“多煤、少油、缺气”的国家。因此,国家加大对煤炭资源的开采和深加工力度,可缓解能源不足的紧张局面。在煤炭资源开发和利用的过程中,鲁奇气化工艺在煤炭的气化工艺中应用比较广泛,并取得较好的效果。但是鲁奇气化工艺也存在不足之处,如设备的连续运行周期短、工作效率低、故障频发等,严重制约鲁奇气化炉开发利用,故本文分析了鲁奇气化炉连续稳定运行的影响因素。
通常情况下,气化炉炉篦失效的表现形式有:出现细微的裂纹,裂纹表面光滑;出现粗大的裂纹,裂纹较大,炉篦变形扭曲,裂纹表面粗糙;炉篦被烧坏,表面有融化的现象。出现以上状况的因素为灰层过薄,火层下移,炉篦材质无法承受高温,必会发生故障。炉篦耐高温的强度与其材料的高温组织密切相关,如果气化炉长时间、连续运转,炉篦承受的高温时间就会过长,材料强度会降低,进而发生变形,出现裂纹。裂纹在长时间的应力作用下,会不断扩大,出现粗大的磨损口,最终导致炉篦失效,进而造成气化剂的不均匀分布,影响气化炉的正常运作。由此可知,炉篦的使用寿命与炉篦转速、火层灰层分布、炉篦材料的耐高温时间、自身强度等因素有关。如果炉篦的运作在其材料可承受的高温范围内,那么导致炉篦失效的主要原因,可能是长期磨损[1]。
影响气化炉正常运行的另一个重要原因,则是灰锁上下阀轴填料的失效。在气化炉运转过程中,灰锁的上下阀轴填料的密封发挥着重要作用。其工作原理是通过旋轴之间微薄的环形缝隙,不断挥发润滑油以形成润滑膜完成,在气化炉工作中,由于做功环形填料处的温度保持在300℃左右,润滑膜会因挥发带走大部分热量,以确保填料处不会因高温而发生变形和损坏。由于填料压盖所产生的压力,填料中的润滑油会被挤出,形成新的润滑膜,以此保证填料处有较好的密封度。工作中润滑膜不断挥发,以确保填料处始终处于密封状态,一旦润滑膜的挥发与形成的平衡状态被打破,那么灰锁上下阀轴的填料就会失效。而填料处润滑油的闪点低、填料质量差等因素,也会导致灰锁上下阀轴失效。
鲁奇气化炉使用的煤粒度,需控制为5~50mm,粒度直径<5mm,且>50mm,煤含量各不能>5%,故导致鲁奇气化炉对煤使用粒度有一定要求。煤质对鲁奇气化炉连续稳定运行影响主要体现在以下几个方面:一是煤的粒度影响:鲁奇气化炉工艺为碎煤工艺,气化炉同床层阻力不同,其反应的速度也不同,故极易出现气化炉的局部过热结渣、工况波动较大等问题,故会影响气化炉的运行;二是固定碳影响:煤中固定碳的含量提高,则灰分和挥发分等含量会下降,有效成分会增加,便于制气。因气化炉顶的干馏层温度升高,煤中挥发分会在干馏层生成焦油,焦油的产量增加,剩余的半焦就会减少,在其进入气化层之后,粗煤气的产量会减小。而固定碳的含量太低,则会增加煤耗、运行成本,单位煤耗产粗煤气量也会减少;三是水分影响:在干馏层,形成煤半焦时的气孔率较大,当其进到气化层,反应气体会通过内扩散,进入固体的内部,从而加速气化速度,生成煤气的质量就好,如果水分过高,则会影响气化炉的稳定运行[2]。
煤锁液压阀门的内漏,也会影响气化炉的稳定运行。在气化运行中,所使用原料煤为褐煤,以氧气负荷5000Nm3/h为例,煤锁的操作时间的间隔为15min左右,每小时进行充压阀门和泄压阀门的开关为四次,不包括点动阀门,每天至少开关九十六次,由于阀门的频繁开关,再加上高速气流对液压阀门开关头的冲击,会降低阀门的密封性,导致内漏。如果发生一次充压液压阀门内漏,那么进行第二次补充压时,就会延长充压时长,如果二次补充压达不到效果,煤锁则会因补充压力和气化炉内压力失衡而破坏,发生安全隐患。当煤锁在泄压阀门和充压阀门时发生内漏,煤锁就会一直处于泄压状态,延长充压时间,如果煤锁长时间处于内漏泄压的状态,煤锁下阀门一直处于打开状态,气化炉内的高温煤气就会不断窜向煤锁,致使煤锁下阀门的温度居高不下。煤锁长时间处于超温现象,则会影响气化炉的稳定运行[3]。
针对炉篦失效,可采取的改进措施有:提高炉篦的耐高温强度和硬度,采用含碳量较高的复合材料作为炉篦材料,以此来提高炉篦的耐高温时间,延长炉篦的使用寿命。此外,还可对炉篦的结构进行优化,增加炉篦的耐磨条数量,延长炉篦的耐磨时间,降低炉篦的失效率。同时应严格控制炉篦的运作温度,这是降低炉篦失效率最有效的方法。由于炉篦与灰层是直接接触的,所以炉篦运作温度的高低取决于灰层的厚薄,增加灰层的厚度可使炉篦的运作温度降低;还可通过严格控制灰锁的温度,实现对炉篦运作温度的调节。
针对灰锁上下阀轴填料失效可采取以下改进措施予以解决:严格把控填料的质量,务必保证填料质量合规;提高润滑油的闪点,力求符合填料所需温度;保证供油管的畅通,确保填料处油料的供应;严格控制灰锁的温度,确保灰锁温度始终低于400℃,以确保填料处润滑膜的挥发和形成的动态平衡;保证气化炉开车前,润滑泵处于开启状态,而停车后润滑泵处于停止状态,使润滑管线保持畅通;时常调整柱塞润滑油泵,保证供油量[4]。
对于煤质对气化炉的影响,主要改进措施是:调整煤筛板的筛孔,将其改为80×80mm2,并对筛板进行加密;加强对矸石的筛检力度,避免矸石对气化炉的稳定运行造成影响,以确保固定碳的质量;完善储煤场地建设,避免备用煤被雨雪淋湿;将煤进行配比试烧,以确定优质煤进入气化炉;改革备煤除尘方式,用气体状喷洗替代喷淋水,保证备煤的干燥。通过采取以上改进措施,大大提高煤质,促进气化炉连续稳定的运行。
针对充压阀门和泄压阀门内漏的影响原因,可采取的具体措施有:加强对煤锁阀门密封性的质量检验,增加气化炉煤锁阀门的耐高温和高压时长;在煤锁液压阀门旁增加备用充气管道,当锁液压阀门出现内漏时,在不耽误补充气压的情况下,还可及时对内漏阀门进行更换,以保证气化炉的连续稳定运行。另外,需不定期对煤锁液压阀门进行安检,确保煤锁液压阀门始终处于密封状态[5]。
鲁奇气化炉的长周期稳定运行受一些影响因素的限制,无法完全发挥其煤炭气化的功能,本文对影响鲁奇气化炉连续稳定运行的原因进行探讨,并提出相应的改进措施,如提高炉篦的耐高温强度和硬度,采用含碳量较高的复合材料作为炉篦材料,以提高炉篦的耐高温时间;严格把控填料的质量,提高润滑油的闪点,严格控制灰锁的温度,延长气化炉的连续运转周期;调整煤筛板的筛孔,对筛板进行加密,完善储煤场地建设,避免备用煤被雨雪淋湿,改革备煤除尘方式,用气体状喷洗替代喷淋水;在煤锁液压阀门旁增加备用充气管道等等。通过这些改进措施的实施,延长鲁奇气化炉连续稳定运转周期,提高运转效率,为企业创造更多的经济效益。
[1]王海贝.影响鲁奇气化炉连续稳定运行的原因分析[J]煤,2012,21(4):63.
[2]李雪平,宋军丽,朱林,王东杰,刘志辉.保障气化炉入孔安全稳定运行的几点措施[J].广州化工,2012(23):142.
[3]沈志强,曹峰,李建峰.影响鲁奇气化炉连续运行的原因分析[J].中国石油和化工标准与质量,2012,33(13):26.
[4]张成.煤质对鲁奇气化炉经济运行的影响分析[J].中国化工贸易,2013(5):129.
[5]李旦.鲁奇气化工艺特点及影响其运行的主要因素分析[J].科技创新与应用,2013(25):145.