□李奎涛(辽宁省参窝水库管理局)
葠窝水库位于辽宁省辽阳市境内的太子河干流上,工程与1970年开工建设,1972年金属结构投入运行,1974年全面竣工,控制流域面积6175 km2,库容7.91亿m3,是一座以防洪、灌溉、工业供水为主,并结合供水发电的大(2)型水利枢纽工程。枢纽主体工程由重力式混凝土挡水坝段、溢流坝段、电站坝段和底孔坝段四部分组成。最大坝高50.30m,坝顶长532m,溢流坝段全长274.20m位于主河床,共14各溢流表孔,设14扇12m×12m弧形钢闸门。经过30多年的运行,闸门边导板及底坎平整度极差,且锈蚀严重,水封老化龟裂,破损严重,存在边导论啃轨现象。闸门底坎高低不平,最大高差11mm,边导板最大锈蚀坑深度达3~5mm。闸门漏水严重,已经影响大坝的安全运行,急需处理。在处理时又不能影响水库的正常运行,常规的边导板处理方法不能满足要求,经调研和技术研究,决定采用贝尔佐纳金属修复技术对边导板及底坎修复。
经水利部水工金属结构安全检测中心检测,葠窝水库弧形闸门的边导板及底坎的平整度极差,且锈蚀十分严重。边导板表面已严重锈蚀或锈损,边导板、底坎表面平面度、边导板工作表面结合处错位值均严重超差,底坎工作表面一端对另一端的高差值超差比例占抽样的75%。闸门中心线与闸孔设计中心线不重合,偏差在1~4mm之间。造成一侧水封压缩量过大,另一侧水封压缩量不足,起不到有效的止水作用。
水工建筑物建成后,边导板作为金属预埋件长期工作在恶劣的环境下,长时间在水下浸泡,对其腐蚀,闸门在运行过程中,边导板对其损伤,泄洪时水流形成的气蚀等造成边导板表面损伤严重,闸门漏水量增大,启门摩擦力增大,形成恶性循环,危及大坝运行安全。
边导板不平整导致水封闭不严,闸门漏水,漏水在冬季结冰,对闸门溢流面及闸墩混凝土形成冻融。检测结果表明,溢流堰面普遍存在着混凝土层状剥蚀脱落、砂石骨料外露、混凝土松散及局部钢筋裸露、锈蚀等破坏现象,局部冻融深度达50 cm,造成溢流堰面极不完整,混凝土强度大大降低,严重影响了大坝的安全运行。边导板不平整直接导致启门力增大,对起升机械造成影响,严重时影响闸门正常启闭。边导板不平整导致闸门在启闭时偏心,运行轨迹不规则,影响金结构件,造成金属疲劳,长时间容易造成金属结构损坏。
传统的修补方法一是采用金属补强板焊接、螺接或铆接到损伤部位进行局部补强。这种修补方法的突出缺点是结构重量增加,并且由于在修补过程中需要对原结构开孔,会形成新的应力集中源,使损伤区域的受力情况进一步恶化。二是对更换新的边导板,国内水利行业大都采用更换边导板方式,更换边导板需凿除门槽二期混凝土,重新浇筑混凝土,安装边导板,在施工过程中需要对混凝土进行凿除处理和混凝土浇筑,对施工环境要求较高。不仅施工工艺复杂,工期长,工程造价高,还影响水库的正常运行和兴利。
采用贝尔佐纳高分子金属修复技术对边导板进行修复,只需对边导板进行清污、除锈处理,把金属修复剂涂刷在边导板表面即可,施工工艺简单,操作方便,工作环境要求不高,工期短。贝尔佐纳金属修补剂具有很强的耐磨蚀和腐蚀的特点,是在鼓风炉和电炉内,在超高温下把钢和硅雾化,然后立即冷却至结晶点以下而形成极微小颗粒。它具有—以硅/钢合金的硬芯,其外包裹着金属化玻璃。这种新的微粒既有金属的特点,十分坚硬和有韧性,又有优良的耐酸类腐蚀的性能。贝尔佐纳金属修补剂固化速度快,性能稳定,具有高抗压、抗冲击强度和一定的挠曲强度,并适应金属的热胀冷缩,固化时不塌落、不收缩,耐磨性能好、抗腐蚀等性能。经金属修补剂处理的边导板表面光洁,强度高,还具有永久防腐性能。
第一,拆除闸门所有旧水封及闸门边导论,校对两侧钢丝绳长度,保证闸门在锁定孔位置两侧高程一致,以免钢丝绳松紧程度不同,造成闸门偏心。
第二,首先更换闸门底坎水封,对底坎进行喷砂除锈,使用Belzona9111(清洗剂)清除表面灰尘和油污,并施敷贝尔佐纳金属修复剂。底坎修复高差控制在2mm以内。
第三,底坎修补结束后落下闸门,并在闸门正面搭设脚手架,确定修补数据。在闸门关闭状态下,在闸门面板水封螺栓附近用水准仪标记出一条垂线,并隔0.50m设一个点,测量垂线至闸门墩导轨间的距离,误差<2mm,计算垂线至边导板设计距离。水封压缩量≥3mm,设计距离与实际测量距离的差值就是控制修补的厚度值。
第四,当实际距离小于设计距离时,需要打磨,打磨厚度不超过导轨总厚度的1/2,此厚度用超声波测厚仪进行保证;反之,用贝尔佐纳金属修补剂填补。涂抹贝尔佐纳金属修补剂分两段进行,先将导板按宽度分成3份,先修补两边部位,再以此控制,修补中间与水封接触部位。最后整体涂抹二遍,涂层厚度在0.25~0.38mm之间,第一层涂完,30min后再涂刷第二层,整个修补过程利用经纬仪控制。
边导板偏心、倾斜调整控制指标,根据检查数据,弧形闸门刚度满足设计要求,虽然经过多年运行,几何变形很小,考虑调整闸门本体尺寸的难度较大,决定以闸门为基准调整边导板,使其满足弧形闸门安装的质量要求,即边导板在工作范围内对孔口中心线的公差为±2.00mm(工作范围内)河+4.00/-2.00mm(工作范围外)。
边导板秀坑、凸凹不平处理控制指标,先将边导板金属表面铁锈、氧化层、油污、焊渣等附着物清除干净。采用喷砂除锈,所有磨料表面应清洁干净,喷射用的压缩空气应经过过滤出去油、水。除锈后,表面粗糙度数值应达到75μm以上。局部凸出部分,用手持角磨机打磨,最大打磨厚度不得大于边导板厚度的1/3。对表面>2mm的锈坑或凹陷部位,利用金属修复剂填补,最后对边导板整体施以金属修复剂涂层保护。待涂刷的金属修补剂达到一定机械强度后,按照每延长米不准有两点超1mm,垂直度±2mm误差修补。高出点位进行精细研磨,对低点进行二次补涂金属修补剂,直到达到要求为止。
增加了边导板表面的光洁度,涂抹金属修复剂后的边导板光滑、密实,经测试,与橡胶水封的摩擦系数是普通钢板的1/2,能够降低闸门的启门力10%。修复前,由于起升机构部件老化,启门力降低,边导板不光滑,摩擦阻力增大,出现启门力不足的问题;葠窝水库设计启门力为160 t,修复前在设计水位下检测,最大启门力为175 t,超设计值9.50%,通过金属修复技术修补边导板,减小了摩擦力,使启门力达到了设计要求。同时也减少了橡胶水封的磨损,延长了水封的使用年限。
处于水位变化区的边导板,锈蚀破坏是主要问题,如果是非中性水质,锈蚀更加严重。金属修复剂具有很好的防腐蚀效果,且具有永久防腐功能,延长了边导板的使用寿命。
金属修复剂对边导板矫正、修补,在葠窝水库的应用表明,修补效果十分理想,很好地解决了边导板修复对水库正常运行带来的影响,即完成了边导板修复工程,又不影响大坝的兴利运行,减少工程造价。金属修复剂修补边导板技术,工艺简单,容易操作,不需要专用设备和工具,施工工期短,应用前景广阔。