刘 敏
(1.株洲冶炼集团股份有限公司,湖南株洲 412004;2.铅锌联合冶金湖南省重点实验室,湖南株洲 412004)
某公司铟萃取生产线,每月可回收粗铟4 t,该系统日产出400 m3的铟萃余液,其中含锌在50~70 g/L左右,还含有相对较高的氟和氯,以往处理方法是经除油处理后直接返电锌生产系统,这样会增加锌系统的氟氯,对锌电解影响较大。本研究采用萃取法回收铟萃余液中的锌,既有效回收了锌,又有效地分离了杂质,得到了高浓度、低杂质的优质电积新液,同时还达到了铟萃余液中氟、氯杂质元素开路的目的,效果明显。
对某公司铟萃取萃余液池取样分析,主要成分见表1。
表1 铟萃余液分析结果 g/L
在锌萃取领域,有机溶剂P204萃取是一种成熟高效的方法,根据相关文献[1,2]知,P204 做萃取剂时,锌的萃取率与萃取液的pH值有很大关系,当萃取终点pH值大于3.0后,效果较好,故萃取之前需对铟萃余液进行中和处理,调节其pH值至3.5~4.5。该试验中中和剂采用同厂水处理产出的中和渣,元素分析结果见表2。
表2 中和渣主要元素分析结果 %
在非极性稀释剂煤油中,P204通常以二聚体形式存在,萃取反萃过程可视为相间阳离子交换过程:
萃取:Zn2++2(HA)2(O)=Zn(HA2)2+2H+(1)
反萃:Zn(HA2)2+2H+=Zn2++2(HA)2(O)(2)
式中HA是P204的二聚体。
为了能使P204再生循环使用,必须用再生剂进行预处理[3]。
每批取2 000 mL萃余液,置于水浴搅拌中加热至70℃左右,加入中和渣调节pH值至3.5~4.5,反应时间1 h,真空抽滤分离,中和后液作为萃取锌的料液,中和后液分析结果见表3。
表3 中和后液分析结果 g/L
萃取采用二段逆流萃取,一段负载有机相用锌废电解液(见表4)反萃,二段有机相返回做一段萃取。
表4 锌废电解液分析结果 g/L
萃取剂采用P204+200#煤油,萃取料液温度≤40℃,初始pH=3.5~4.5,萃取相比为O/A=(1~3)∶1,控制萃取混合时间为10~15 min;反萃相比O/A=(1~2)∶1,三级错流反萃,反萃剂采用废电解液,电解液酸度含量大于180 g/L。搅拌转速900~1 000 r/min。
4.1.1 初始Zn2+浓度对锌萃取率的影响
料液初始Zn2+浓度不同,萃取率也不相同,料液Zn2+浓度对萃取率的影响如图1所示,其中,30%P204,O/A=1∶1,初始 pH 值 4.5,平衡时间 10 min,二段逆流萃取。
图1 料液Zn2+浓度对锌萃取率的影响
从图1可知,随着锌离子浓度升高,锌萃取率显著下降。当水相中锌离子浓度为5 g/L时,锌萃取率接近100%;而当锌离子浓度提高至20 g/L时,萃取率下降至70%;当锌离子浓度提高至40 g/L时,锌萃取率只有31.2%,这说明,在此萃取条件下,锌离子已达到萃取平衡,故保证初始锌离子浓度≤15 g/L为最佳,然而铟萃余液本身含锌较高,采用含锌物料中和后溶液含锌更高,若要保证体积平衡,萃取前料液降锌难度较大,中和剂的选择还需要进一步探索。在此基础上也可以通过提高相比来保证锌的萃取率,但这无疑会大大提高生产成本,并不合算。
4.1.2 萃取相比O/A对锌萃取率的影响
锌在有机相中的饱和容量与萃取剂浓度有关,而萃取量还与相比O/A有关。因此,提高相比O/A是提高萃取率的有效措施。图2为不同相比O/A对锌萃取率的影响,其中,30%P204初始pH值4.5,平衡时间10 min,二段逆流萃取。
图2 不同相比对锌萃取率的影响
由图2可以看出,锌萃取率随相比O/A提高而提高,在相同萃取剂浓度情况下,当O/A比为1∶1时,在30%萃取剂浓度下可以达到97.83%的萃取率,而当O/A比为3∶2时,在30%萃取剂浓度下即可以达到99.81%的萃取率,考虑到萃取剂的消耗和成本因素,故采用O/A比为1∶1进行萃取。
4.1.3 萃取剂浓度对锌萃取率的影响
锌在有机相中的饱和浓度与萃取剂浓度有关,当萃取率受有机相的饱和容量限制时,提高萃取剂浓度也是提高锌萃取率的有效措施。图3为不同萃取剂浓度对锌萃取率的影响,其中,O/A比为1∶1,初始pH值4.5,平衡时间10 min,二段逆流萃取。
图3 不同萃取剂浓度对锌萃取率的影响
由图3可以看出,在相同的O/A比情况下,提高萃取剂的浓度能够大幅度提升锌的萃取率,在O/A比为1∶1时,当P204浓度为30%时,锌的萃取率为97.83%,当P204浓度提高到40%时,锌的萃取率达到99.83%,考虑试剂情况,萃取剂浓度采用30%较为适宜。
4.1.4 Cl-杂质离子的影响
铟萃余液中和后液中,影响萃取的杂质离子主要是Cl-,且其含量较高,Cl-的存在不仅会对锌萃取率造成影响,同样对后续的电积也有极大的危害。Cl-浓度与锌萃取率的关系如图4,其中料液Zn2+浓度 15 g/L,30%P204,O/A=1∶1,初始 pH 值 4.5,平衡时间10 min,二段逆流萃取。
图4 Cl-杂质存在的影响
从图4中可以看出,Cl-对锌萃取率的影响与其浓度有关,较低浓度的Cl-对萃取并无实质性的影响,但高浓度Cl-则会严重降低锌的萃取率,当Cl-浓度为500 mg/L时,锌萃取率为94.2%;Cl-浓度提高至1 000 mg/L时,锌萃取率有显著下降,为79.84%;当Cl-浓度提高至2 000 mg/L时,萃取率下降至59%。说明Cl-在高浓度下对锌萃取影响较大。
Cl-对萃取产生影响主要是Cl-能与锌萃合生成配合物[4],影响了锌以阳离子形态与萃取剂发生反应,当Cl-浓度较低时,配合物不生成或生成较少,对萃取不构成影响;当Cl-浓度较高时,配合物大量生成,以致Zn2+的反应方向受到影响。试验数据表明,料液中Cl-浓度低于500 mg/L时,不会影响锌的萃取。故在生产过程中,控制料液中Cl-含量也是保证锌萃取率的关键。
用废电解液对负载有机相进行反萃,制备进行电积的硫酸锌溶液,试验中采用多级错流反萃以提高反萃液中Zn2+浓度,达到电积的标准。为了研究A/O比对反萃效果的影响,对负载有机相进行了不同A/O比的反萃试验。。料液 Zn2+浓度15 g/L,30%P204,O/A=1∶1,初始 pH 值 4.5,平衡时间10 min,二段逆流萃取,三段错流反萃,反萃液中硫酸浓度≥180 g/L。其结果见表5。
表5 不同A/O比对反萃效果的影响
由表5可以看出,随着A/O比的增大,三级反萃液中Zn2+浓度显著提高。A/O比为2∶3时,仅有98.89 g/L,A/O比增大到3∶7时,三级反萃液中Zn2+浓度提高到158.12 g/L,继续增大A/O比,三级反萃液中Zn2+浓度提高到了167.45 g/L,而Zn2+浓度达到150 g/L即可以满足电积要求,且三种不同A/O比情况下,反萃率都较高,故选择A/O比为3∶7较为适宜。
萃取法处理铟萃余液除了应该有较高的萃取率以外,还应该有较好的杂质分离效果,达到使氟氯开路的目的。为了考察萃取工艺中杂质的走向及其分离效果,对萃余液及反萃水相中的杂质含量进行了分析。料液 Zn2+浓度15 g/L,30%P204,O/A=1∶1,初始pH值4.5,平衡时间10 min,二段逆流萃取。其结果见表6。
表6 萃取过程杂质离子脱除效果
由表6可知,考虑到废电解液中自带的氟氯,氟的脱除率为62.86%,氯的脱除率为96.42%。
料液 Zn2+浓度 15 g/L,30%P204,O/A=1∶1,初始pH值4.5,平衡时间10 min,二段逆流萃取,反萃A/O=3∶7,平衡时间 10 min,搅拌转速 900 ~1 000 r/min。对萃余液及反萃水相取样分析。其结果见表7、表8。
表7 萃余液分析结果
表8 反萃液分析结果
由表7、表8结果可知,在最佳工艺条件下,锌萃取率达97.83%,反萃率达98%以上。
1.针对铟萃余液中和后液进行锌萃取,其工艺可行,在最佳工艺条件下,锌萃取率达到97.83%,反萃率达98%以上,锌萃取总回收率大于90%,经过多级逆流反萃,反萃液中锌含量达到150g/L以上,满足了电积新液的要求。
2.与现有的技术相比,铟萃余液中和处理后再萃取锌不仅能回收其中的锌资源,还达到了使氟、氯杂质元素开路的目的,在最佳工艺条件下,氟的脱除率为62.86%,氯的脱除率为96.42%,效果比较理想。
3.试验中采用含锌20%左右的中和渣中和处理铟萃余液,出发点在于中和渣资源的综合利用,既能处理部分中和渣,还兼顾回收了其中的有价金属锌,但从试验结果可以看出,萃取前液中锌离子浓度要求较低,利用含锌的物料去中和铟萃余液,在生产过程中,若要保证体积平衡,萃取前料液降锌难度较大,中和剂的选择还需要进一步探索。
[1] 陈远望.氧化锌矿溶剂萃取、电积工艺实现工业化[J].世界有色金属,2003,(9):66 -67.
[2] 杨大锦,谢刚,王吉坤,等.硫酸锌溶液的萃取工艺研究[J].有色金属(冶炼部分),2006,(2):9 -11.
[3] 唐双华,覃文庆.从硫酸锌溶液中萃取锌的试验研究[J].湿法冶金,2008,27(2):96 -100.
[4] 方盐,闵小波,唐宁,等.含锌废水处理技术的研究进展[J].工业安全环保,2006,32(7):5 -8.