锦凌水库塑性混凝土防渗墙施工质量控制探究

2015-03-18 03:20:22罗晓丹
黑龙江水利科技 2015年5期
关键词:土坝防渗墙塑性

罗晓丹

(锦州市水利工程建设管理局,辽宁锦州121000)

锦凌水库塑性混凝土防渗墙施工质量控制探究

罗晓丹

(锦州市水利工程建设管理局,辽宁锦州121000)

锦凌水库枢纽是以土坝为基本坝型的混合坝,坝长1 148.0 m,土坝分左右岸布置,其中左岸土坝长499.0 m,右岸土坝长351.5 m,土石坝基础防渗墙为塑性混凝土结构。文章阐述了锦凌水库工程塑性混凝土防渗墙施工情况,对施工质量控制及特殊情况处理作以论述。

锦凌水库;混凝土防渗墙;施工;质量控制

1 工程概况

锦凌水库大坝是以土石坝为基本坝型的混合坝,大坝坝顶高程64.80 m,最大坝高48.3 m,总坝长1 148.0 m,土石坝分左右岸布置,其中左岸土坝长499.0 m,右岸土坝长351.5 m。土石坝基础防渗墙为塑性混凝土结构,设置于黏土心墙下部,墙底进入强风化岩0.5 m,防渗墙墙厚600 mm,最大墙高15.5 m,性能指标为:抗压强度R28=1.0~2.5 MPa,渗透系数K≤10-7cm/s,弹性模量E28≤500 MPa。

2 地形地质条件

锦凌坝址两岸为低山,河流左岸为漫滩及一级阶地,右岸为漫滩。左岸土坝所在漫滩宽约500 m,地形平坦,地面高程26.70~30.50 m。右土坝所占部位低山,地面高程26.80~62.0 m,均为荒地。坝址区第四系松散地层分布于河谷两岸,左岸河漫滩为单层结构;右岸以圆砾层为主,分布于漫滩上。坝址区第四系覆盖层中粉土为强透水层。坝址区地下水主要为第四系松散层孔隙潜水和基岩裂隙水两种类型。基岩裂隙水含水层分布在坝址区两岸安山岩及熔岩中,地下水位较低。

3 工程施工

3.1 施工准备

自进驻各施工部位时起,用约10 d时间建造导墙、倒浆平台、钻机平台,同时机械进驻现场,将准备工作完成。防渗墙施工平台总宽度15.0 m;将冲击钻机布置在防渗墙轴线上游,导向槽下游以外位置布置倒浆平台、排浆沟、施工道路,浆管、水管。冲击钻机平台架设在底部铺有枕木的4根轨道上,轨道铺设24 kg/m轻轨,钻机行走轨道平台宽度≥4.5 m,倒浆平台宽1.5 m,采用C15混凝土浇筑。

导向槽采用钢筋混凝土结构,断面为矩型,利用坝体土为地模,采用小型挖机挖槽,前槽断面尺寸为1.5 m(深)×0.6 m(宽),后槽断面尺寸为1.5 m(深)×0.7 m(宽)。现浇C15混凝土导墙,浇混凝土前槽底部铺设Φ22~25 mm钢筋4根,在地基较松散的地段,除对地表采取加密处理外,还需加深导向槽,松散地段导向槽深度≥2.0 m,两侧导墙间距0.8 m,导墙高1.5 m。

3.2 固壁泥浆

本工程固壁泥浆以膨润土为主要材料,根据情况加入适量的烧碱或CMC。详见表1。

表1 各阶段泥浆性能指标表

3.3 槽段建造

根据地层资料、水文地质情况及设计要求,本工程施工单元槽Ⅰ、Ⅱ序槽段距离为7.0 m,每个槽段由主孔及副孔组成,施工原则为先Ⅰ序槽后Ⅱ序槽、先主孔后副孔,左岸采用冲击钻造槽施工,右岸采用钻劈法造孔施工。

3.4 终孔及清孔

槽段终孔后,对孔位、孔深、槽孔宽度及孔斜进行全面检查,合格后进行清孔换浆。清孔换浆结束1 h后,需达到以下要求:孔底淤积厚度≤10.0 cm;含砂量≤10.0%;黏度≤30 s;泥浆比重≤1.3 g/cm3。

3.5 墙体塑性混凝土灌注

槽孔验收合格后在4 h内灌注塑性混凝土。将拌制塑性混凝土好的塑性混凝土运输至槽口,采用直升导管法灌注,导管内径25 cm。塑性混凝土浇注超出设计高程0.5 m,灌注结束。

4 防渗墙施工质量控制

4.1 质量控制程序

1)原材料质量控制。灌浆用水符合要求,水泥须有厂家质保书,且按规定复检合格,水泥要保持新鲜无结块,出厂期超过3个月的水泥不得使用。

2)造孔尺寸控制。所有灌浆孔必须按施工详图的规定布孔、孔径、孔深、孔距、排距、孔斜及孔向偏差符合施工详图和《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》中有关规定。

3)浆液质量控制。严格按照设计要求的水灰比配制浆液,对水、水泥掺和料、外加剂等进行称量配制,并经常测量浆液比重[1]。

4)灌浆压力控制。裂隙冲洗、压水试验和灌浆时的压力要严格按照设计压力执行并有专人控制,以免压力过大造成抬动或压力过小而影响灌浆质量。

4.2 特殊部位处理

由于右岸部分部位已经裸露出强风化层,根据施工条件对裸露部分采用明挖明浇方法施工,即用破碎硾破碎强风化层3 m,在岩层形成宽800 mm的槽,采用明浇塑性混凝土方法施工,保证了防渗墙的完整性和连续性。

4.3 预埋灌浆管处理

为确保帷幕灌浆过程中不破坏防渗墙墙体,在左岸防渗墙墙体内预埋灌浆管,右岸土石坝段因孔较浅不采用预埋管。防渗墙厚0.6 m,在墙体内预埋一排直径为91 mm的钢管做为墙底帷幕灌浆钻孔。

5 特殊情况处理

5.1 墙段接头处理

本工程防渗墙施工最大的技术难点之一为接头处理,不仅直接影响工期,质量也难控制,主要是孔径大、墙体深、地层复杂,尤其是砂卵石地层稳定性差,造孔扩孔系数可能较大,再加上墙体混凝土强度较高,这对造孔孔斜的控制带来很大困难。如采用常规混凝土全套接法,由于混凝土强度高,造孔效率低,同时浪费混凝土,影响工期;如采用常规接头管法,虽可节省工期,保证质量,同时也节约成本,但由于孔深、混凝土强度高、起拔吨位太大,加上造孔扩孔原因,接头管铸管可能性加大;同样在深孔段实施传统双反弧法也易出现卡钻、埋钻事故。因此对传统的接头管法与双反弧法必须改进施工工艺。本工程采用接头管外包一层塑料泡沫的改进型接头管,既起到保证孔形质量,也大大减少槽内事故的发生。

5.2 漂孤石处理

造孔过程中,如遇漂石、孤石等影响钻进工效时,则在确保孔壁安全的前提下,采用孔内聚能爆破与钻孔爆破措施,提高工效,如因孔壁不稳定不能爆破时,可采用重锤砸法处理。

5.3 浇筑事故处理

混凝土浇注中如因不可抗拒原因出现浇筑质量事故,则优先选用清除孔内混凝土重新浇筑混凝土的方法;如清除困难,则在上游侧补一块防渗墙,或在墙上游侧用灌浆、高喷等措施补强,并保证新墙与旧墙间的可靠连接。无论采用何种处理措施,都需要经监理、设计批准,确保墙体质量。

6 结 语

工程结束后,采用声波透射法测试防渗墙墙体质量,在指定墙体位置钻取一对钻孔,作为换能器的通道,左岸防渗墙共对3剖面进行检测,右岸防渗墙共对1剖面进行检测,所检测剖面声速、声幅等各参数均无异常表现。锦凌水库防渗墙工程划分为111个单元工程,经评定:111个单元工程全部合格,其中优良单元工程104个,优良率94.4%。

[1]任妍儒.锦凌水库施工期水流控制措施方案[J].黑龙江水利科技,2014,42(04):101-103.

TV223

B

1007-7596(2015)05-0107-02

2014-10-31

罗晓丹(1981-),女,辽宁锦州人,工程师,研究方向为水利工程建设管理。

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