跑钻变埋钻事故原因分析及预防处理

2015-02-23 23:08宋继坤
西部探矿工程 2015年9期
关键词:郏县孔深孔壁

宋继坤

(河南省煤田地质局四队,河南平顶山467000)

跑钻变埋钻事故原因分析及预防处理

宋继坤*

(河南省煤田地质局四队,河南平顶山467000)

针对郏县王集煤炭勘查区5705孔由跑钻演变成埋钻事故,进行了原因分析及事故处理措施。

跑钻变埋钻;原因分析;预防处理

1 矿区概况

郏县王集煤炭勘查区位于郏县县城东南部,行政隶属郏县王集乡、堂街镇管辖。地处平顶山煤田北部,东部与平顶山天安煤业股份有限公司十三矿(以下简称十三矿)相邻。2013年初布孔17个,钻探工作量20900m。主要目的是:

(1)查明勘探范围内的构造形态,详细查明先期开采地段内落差不小于30m的断层,详细查明首采区内落差大于20m的断层,并对小断层发育程度做出评述,评价构造复杂程度。

(2)控制主要可采煤层二1、四2煤底板等高线。

(3)详细查明二1、四2、二2、五2、七2煤的厚度、可采范围、结构及其分岔情况。

(4)详细查明二1、四2、二2、五2、七2煤层的煤质特征及其变化情况,进一步了解煤的工艺性能,确定煤类,对其工业用途做出评价;了解矸石质量及其变化情况。

(5)详细查明主要可采煤层直接、间接充水含水层的岩性、厚度、埋藏条件、富水性及其变化情况;预测开采过程中发生突水的可能性及地段;评价矿井充水因素,估算矿井先期开采地段涌水量;对矿井可供利用的地下水的水量、水质做出评价。

(6)初步查明区内第四系厚度;本查明区内环境地质背景、现状,研究煤炭开发可能产生不良地质现象,并提出防治建议。

(7)详细研究主要可采煤层二1、四2煤顶、底板的工程地质特征,煤层瓦斯成分和含量,煤的自燃倾向、煤尘爆炸危险性及地温变化等开采技术条件,并对其做出相应的评价。

(8)详细查明老窑、小煤矿和生产矿井的分布和开采情况;划定采空区范围,评述积水情况;详细调查生产矿井、小煤矿涌水量、水质及其动态变化情况。

(9)估算区内可采煤层埋深1500m以浅(331)+(332)+(333)类资源量,要求主要可采煤层二1、四2煤先期开采地段内(331)+(332)类资源量≥70%,(331)类资源量≥50%。

2 矿区地层及构造

勘查区地层由老到新有寒武系上统崮山组、长山组,石炭系上统本溪组、太原组,二叠统下统山西组和下石盒子组、中统上石盒子组、上统石千峰组,三叠系下统刘家沟组、和尚沟组、中统二马营组和油房庄组、第四系。其中石炭系太原组,二叠系山西组、下石盒子组和上石盒子组为含煤地层。勘查区均被第四系掩盖,区外东部零星出露石千峰组。

区内构造北西向主要断层有襄郏断层、襄郏支断层、霍堰断层、白石沟逆断层、牛庄断层、锅底山断层、九里山逆断层等,正断层除锅底山断层南西盘下降北东盘上升外,其余断层均是北东盘下降南西盘上升;逆断层北东盘逆冲上升南西盘下降。北东向主要断层有郏县断层、沟李封断层、七里店断层、洛岗断层等,均为北西盘下降南东盘上升的正断层,其中郏县断层为煤田的北西部边界断层,位于郏县县城,北东—南西向,延展长度大于28km,落差350~400m,断层掩盖于第四系之下,北西下降盘沉积了较厚的中、新生界地层。襄郏断层是煤田北东部边界断层,大致自麦岭,经襄城县城、长桥一线向北西延伸,长度大于52km,断层掩盖于第四系之下,最大落差1000m,北东下降盘沉积了巨厚的新生界地层,该断层旁侧分支次级断层较发育,均呈锐角与之相交。

3 埋钻事故的原因

3.1 孔壁垮塌引起的埋钻

(1)岩层本身松散破碎、胶结薄弱,例如严重的风化层、松软的煤层、流砂层等。钻孔穿过这些岩层时又没有采取有效的护壁措施。

(2)泥浆质量不符合要求,如失水量大,含砂量高,泥皮厚而疏松,未起到保护孔壁的作用。

(3)钻具受压过重,成弯曲状态,转动后发生剧烈振动,碰击孔壁。

(4)在松散岩层中冲洗液流速过高,将孔壁冲毁后,钻孔超径,上升的冲洗液在此形成涡流,对孔壁产生严重冲刷,引起松散岩层的塌陷。

(5)随着冲洗液的大量渗漏,冲洗液渗入岩层裂隙与孔壁裂隙,促使岩石膨胀、位移和解体。在孔内无液柱反压力平衡的情况下,很容易造成坍塌。

3.2 岩粉沉淀造成的埋钻

(1)所钻的岩石松软,进尺速度快,产生大量岩粉,未能迅速而及时地排除。

(2)泥浆质量差,胶体率差,切力不够,对岩粉悬浮和携出能力差。

(3)水泵工作不正常,排出的冲洗液量不足。

(4)钻杆接头部份漏水严重,冲洗液未到达孔底即返回地表。

(5)停泵时间较长,而钻具有未提离至安全孔段。

(6)孔内岩粉很多,没有专门捞渣。

3.3 钻粉在孔底聚集形成原因

(1)钢粒钻进时投砂量过多,送水量太小,钻粉已经较多时又未及时捞取或排出。

(2)钢粒钻进时岩石由硬变软,未减少投砂量,使孔内钻粉增多。

(3)钢粒钻进换硬质合金钻进时,因钻粉捞取不净,造成在小孔径内埋挤粗径钻具。

(4)钢粒钻进换径时,由于冲洗液上升流速在换径处突然减低,会引起钻粉沉淀埋钻。发生埋钻前有如下征兆:埋钻前,下钻不能到底,钻进中钻具回转阻力增大。时有憋车的现象,提动、回转钻具,阻力略微减轻,但接着阻力又增大;开始有些堵水,继而产生严重憋泵现象,随着孔口就不返水,时间愈长,事故情节愈恶化。

4 郏县王集煤炭勘查区5705孔事故原因分析及处理

4.1 5705孔施工及事故状况

5705孔为水文孔,设计抽水2次,分别为太原组上段灰岩含水层和下段灰岩含水层,设计孔深1240m。该孔于2014年2月10日开孔,一开采用Ø215.9mm牙轮钻头钻进,钻至孔深103m见完整基岩,下入Ø180mm× 6mm表层套管103m;二开采用Ø133mm金刚石钻头钻至510m平顶山砂岩底界换径;三开采用Ø113mm复合片钻头钻进,当钻进至孔深706.10~721.70m时发现断层一层,厚度15.60m,7#煤被断掉,断层带破碎严重。2014年5月4日钻进至孔深868m下钻时,因为钻杆大卡头倒扣发生跑钻事故,跑钻留至孔底868m以上钻具Ø108mm岩芯管一根6.5m,Ø68mm钻挺五立根67.5m,Ø50mm钻杆四立根54m,Ø50mm钻杆一单根4m,孔内事故钻具全长132m,事故碰头孔深736m。

4.2 5705孔事故分析及处理

事故发生后,决定下Ø50mm公锥下钻捞取,结果钻机设备离合器及钻机大小伞损坏,现场等设备配件及修理用时48h;当5月7日下钻用Ø50mm公锥捞取孔内事故钻具时,Ø50mm公锥钻具下不到736m碰头事故头位置,一直在725m孔深位置徘徊。

(1)事故发生后,成立了以工程处长为首的事故处理小组,工程技术人员分析,小小的跑钻事故演变成埋钻事故,是由于泥浆性能较差,护壁能力不强,致使上部15.60m厚的断层带坍塌造成的。

(2)事故处理方案一:采用下入Ø108mm管子(带合金钻头)无水泵联动和下捞渣管捞取孔内坍塌的断层掉块方法,此方法虽然每次都能捞出很多掉块渣子,但是上部断层带一直坍塌,孔深始终无法向下部延伸。

(3)事故处理方案二:调整泥浆,使泥浆指标达到优质,pH值8~10,比重1.10~1.15g/cm3,粘度22~25s,失水量10~15mL/30min,目的有2个,一是把孔壁护好,防止孔壁坍塌加重,二是通过泥浆循环能把孔内渣子携带出来。但事与愿违,通过5d的泥浆调整和孔内循环,效果不尽如人意,随泥浆返出孔外的只是颗粒直径为1mm左右的小掉块及细粒岩粉,下钻至底,孔深仍在725m位置,甚至有变浅的趋势,证明上部断层位置孔壁不但没护住,而且还在坍塌掉块。

(4)事故处理方案三:事故处理到这时,似乎进入了死胡同。工程技术人员又通过反复研究、探讨,随决定反其道而行之,还是在孔内泥浆上做“文章”。从新郑拉至工地膨润土10t,用搅拌机打成原浆,每1m3原浆加入生石灰10kg,彻底更换孔内泥浆,利用比重大、大失水量的原浆机理,在孔内断层破碎带孔壁形成豆腐渣状泥皮,使断层破碎带不再坍塌掉块。通过一个星期的换浆循环,出现了预想的效果:孔内岩粉及直径为5~10mm掉块都随泥浆循环被带出孔外,一星期时间从振动筛和循环系统捞出岩粉及掉块渣子达30车之多(钻机现场配备的铁皮小推车)。通过下钻至底,钻具很顺利的达到736m事故头位置。随后便采用下反扣Ø50mm公锥“反扣返正扣”套一根返一根的方法,仅用2d时间就把孔内132m事故钻具全部处理完毕。

5 埋钻事故的预防

(1)钻孔穿过松散破碎、容易坍塌的岩层或流砂层时,一定要采取有效的护壁措施。一般采用比重较大,失水量低,粘度适宜的泥浆就能解决问题,必要时还得使用粘土球固壁、水泥固壁,直至下套管护孔。

(2)加强泥浆管理。应经常检查泥浆的性能指标,必要时要进行就能调整。污染后要及时更换新鲜泥浆,循环槽、水源箱、沉淀箱等应经常清理。

(3)保持水泵有足够的泵量、泵压。当泵量、泵压不足时,不能凑合钻进。钻进中应避免冲洗液循环中断,尤其是钻进砂层、松软岩层更应特别注意。提钻前,应先冲孔,使孔内岩粉排除干净,待提出机上钻杆后,方能停泵。

(4)钻具在孔内时不能停止冲洗液循环。因故修理水泵时,必须把钻具提至安全孔段。

(5)钢粒钻进时必须带取粉管。回次开始和终了都要用大泵量冲孔。当孔内岩、钻粉超过0.3m时,应专门捞粉。在孔底岩粉较多的情况下,每次下钻离孔底有一定距离时,即应开泵,边冲洗边扫孔,切忌一下到底。

(6)钢粒钻进时要正确掌握投砂量和送水量。钢粒钻进换硬质合金钻进以及钢粒钻进换径时,孔底钻粉必须捞取干净。

(7)处理其它事故时,防止同时发生埋钻事故。当发生卡钻、跑钻、断钻杆等事故时,如果冲洗液尚能循环,千万不要立即停泵,而应首先冲孔,再进行处理。如不能循环,应加速排除上述事故,以免钻具在孔内放置过久而埋陷。

(8)为了防止不稳定孔段岩层坍塌,提钻时应向孔内回灌冲洗液。

6 结语

(1)5705孔于2014年2月10日开孔,7月25日顺利结束,达到了设计要求,终孔孔深1206.54m。其中事故处理用时15d,完成太原组上段灰岩含水层和下段灰岩含水层抽水2次。

(2)泥浆是钻探的血液,泥浆指标的好坏决定着钻孔的质量与成败。事故处理完毕在后期施工过程中,及时调整了泥浆指标参数,使之达到正常值。

(3)埋钻事故发生后要沉着冷静,首先进行强力开泵冲孔,以求用冲洗液冲散坍塌物,并排出孔外。在强力开泵情况下窜动钻具,并逐步扩大窜动的范围。对于不太严重的埋钻事故,这样处理往往可以排除。

(4)反其道而行之,大胆尝试,利用膨润土原浆比重大、大失水量机理进行坍塌段钻孔护璧及携带孔内岩粉,达到了预想目的,起到了令人满意的效果。

[1] 陈良立,刘永峰,张建奎,等.河南省煤田地质局四队《郏县王集勘查区煤炭详查报告》[R].2010.

[2] 煤炭部地质局.煤田地质钻探(煤矿技术工人培训教材)[E].1984:240-241.

P634.8

B

1004-5716(2015)09-0065-03

2015-01-06

宋继坤(1966-),男(汉族),河南平顶山人,工程师,现从事煤层气钻井、煤田地质勘探技术工作。

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