长河坝泄洪洞灌浆施工技术探讨

2015-02-22 00:41伍贤伦
四川水利 2015年5期
关键词:泄洪洞边墙制浆

伍贤伦

(中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司,成都,611130)



长河坝泄洪洞灌浆施工技术探讨

伍贤伦

(中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司,成都,611130)

长河坝水电站泄洪洞具有大断面、大坡度的特征,需要在工期紧、强度高的情况下快速、高效、经济地完成各项施工任务。为此在灌浆施工中,采取了一系列施工技术措施解决了施工中的难题,满足了工期和质量要求。

长河坝水电站 泄洪洞 灌浆施工

1 工程概况

长河坝水电站泄水系统由三条泄洪洞和一条放空洞组成,均布置在右岸山体内,从左至右依次为1#洞、2#洞、3#洞和放空洞。三条泄洪洞平行布置,过水断面型式均为城门洞型。混凝土衬砌按照先边墙和顶拱,然后底板的顺序施工。

泄洪洞进口岩体呈弱风化,强卸荷水平深度20m~35m,弱卸荷水平深度64m~78.5m,以里为微新岩体。泄洪洞闸室基础大部分置于弱风化、弱卸荷及微风化~新鲜花岗岩、石英闪长岩体上,少量置于强卸荷岩体上,基础局部卸荷裂隙发育,影响地基稳定。洞身段岩性为坚硬的石英闪长岩,微风化~新鲜,随机发育辉长岩脉、石英脉、辉绿岩等,裂隙较发育。出口基础岩性为花岗岩,大部分置于微风化~新鲜岩体上,局部为弱卸荷、弱风化岩体,但其穿插辉绿岩,岩体相对较破碎。

1#泄洪洞长度为1362.00m,隧洞断面尺寸为14.0m×(16.0~19.0)m(宽×高),进出口高程差为140.00m,隧洞坡比i=0.10279。2#和3#泄洪洞断面尺寸均为14.0m×(15.0~18.0)m(宽×高),进出口高程差均为162.50m,隧洞坡比分别为i=0.10848、i=0.10552。

泄洪洞施工工程量为固结灌浆15万m,回填灌浆9万m2,排水孔4万m。本工程灌浆施工具以下特点:(1)预埋管数量大(约3万根);(2)临建布置困难;(3)相互干扰严重;(3)工程量大、工期紧、强度高;(4)对洞室底板混凝土施工影响大。

本工程灌浆施工有以下难点:(1)泄洪洞施工山坡陡峭,施工通道布置困难,进出口边坡开挖无法形成有效的施工平台,主要临建(集中制浆站)布置与原设计变化较大,现场布置困难;(2)受施工场地及条件限制,施工难度较大,对工程正常施工造成极大制约,导致后期施工压力较大,要求混凝土衬砌和灌浆施工需同步快速、高效的作业,且需要科学组织、精心施工尽最大可能减少干扰,方可满足总工期需求;(3)需充分考虑混凝土衬砌台车的施工特点,设计出符合大断面、大坡度、大跨度的钻灌台车,以满足洞室灌浆及排水孔施工需要。

2 主要临建布置

根据泄洪洞进出口的开挖情况揭示,因山势较陡,无完整有效的施工平台,灌浆临建系统布置困难。由于设计调整开挖方案,原设计在进口边坡高程1697m平台和出口高程1510m平台分别布置的600t和800t立式集中环保制浆站方案无法实施。如果在洞室内布置临时制浆系统将与混凝土衬砌产生极大干扰,搭拆频繁且只能使用袋装水泥,成本高及其不经济。

为解决该问题并结合本工程实际情况,充分利用泄洪洞与补气洞之间的竖井通道,引进江西大地岩土工程有限公司生产的“XG-HZJ-60型卧式水泥储灰罐制浆站”两套,分别搭设在1#和2#补气平硐(平洞断面尺寸宽×高=9m×7m)中,通过泄洪洞竖井将0.5∶1原浆分别供送至1#、2#、3#泄洪洞的各灌浆点。制浆站主要技术参数见表1。

表1 XG-HZJ-60型卧式水泥储灰罐主要技术参数

该系统主要适合于廊道、地下洞室安装使用,解决水泥卸车、码放、保管、搬运、拆包等工作环节的困难。该制浆系统与立式储灰罐集中制浆系统和搭设临时制浆灰台相比较,其施工工效可提高30%以上,生产成本可降低25%左右,具有设计合理、安全环保、节能降耗、操作简单、计量准确、拆装方便、降低成本、提高功效等特点。在灌浆量大、施工强度高,并充分考虑地质条件和灌浆工程的特殊性及不确定性,I序孔灌浆突发单日注入量可达到400t。因此,制浆配浆系统的运输保障难度较大,四台制浆机基本可满足各灌浆作业面的水泥浆液需求。

同时,施工用风的两个气压站也建于两个制浆站附近,每个气压站布置两台20m3的电动空压机,主风管通过竖井到达各工作面,并在制浆站附近安装一台630kVA的变压器即可满足需求。施工用水可直接布置系统水即可,其布置简便、快捷。

3 施工进度及强度分析

根据总工期安排,施工工期极其紧张且工序之间搭接紧密,要求在边墙、顶拱混凝土衬砌完成后两个月就需进行底板混凝土浇筑,因此灌浆及排水孔施工时间极为紧张。而且灌浆台车轨道需利用浇筑台车的轨道基础,为此灌浆施工只能跟进施工,每条泄洪洞上下游各一个浇筑工作面,三条泄洪洞需布置六个工作面(六部钻灌台车)进行边墙、顶拱的灌浆及排水孔施工。同时,设计优化将底板有盖重固结灌浆变更为无盖重固结灌浆,并通过现场无盖重固结灌浆试验,取得了较好的效果。

三条泄洪洞灌浆施工工期不足10个月,固结灌浆平均月强度达到1.5万m,高峰达2万m,同时还需进行相应部位的回填灌浆、排水孔施工。

4 预埋管施工

泄洪洞固结灌浆、回填灌浆及排水孔施工,其预埋管数量较大,根据以往类似工程经验,预埋管施工成功率较低,对混凝土破坏较严重,且后期修补量较大。

为解决预埋管成功率不高、后期寻找困难的问题,经过多方努力并在现场多次试验,提出在混凝土浇筑的边墙台车、顶拱台车上,根据灌浆或排水孔的设计孔位布置方式,焊接2cm长的φ16mm圆钢作为孔位标志。预埋管(φ50mm或φ80mm铸铁管)套住圆钢头紧贴台车模板,后部将预埋管与衬砌钢筋用点焊或铁丝绑扎的方式固定。因浇筑台车脱模油缸行程为10cm,焊接的圆钢头对脱模及台车行走不产生任何影响,且台车脱模后将在混凝土表面留下小孔,为预埋管的找寻提供极好的参照。

泄洪洞顶拱浇筑台车为9.1m长,预埋管的数量多达52个(固结灌浆24个、回填灌浆13个、排水孔15个),现场试验脱模后留下52个显著的小孔,其中明显看到预埋管36个,用榔头轻轻敲击小孔后发现了12个预埋孔,另外4个在小孔附近找到。通过后期对预埋管施工情况统计,其成功率高达99%以上,极大地减少了报废孔的频率,同时降低了封孔及混凝土的修补工程量,将质量隐患降至最低。

5 灌浆台车的设计及应用

泄洪洞采用“先边墙、后顶拱及灌浆、再底板”的施工方案,边墙及顶拱分别采用边墙、顶拱钢模台车进行混凝土浇筑,标准分段长度9.0m/段,局部进行调整。其中,边墙混凝土采用台车自带提升系统入仓,顶拱混凝土采用泵送入仓,钢模台车合理布置工作窗提供混凝土振捣使用,且合理布置附着式振捣器进行辅助振捣,衬砌厚度较大洞段施工人员可在仓内进行振捣。因为本工程泄洪洞为高速水流流道,边墙和底板混凝土均为抗冲耐磨混凝土,其混凝土衬砌质量要求高,施工工艺复杂,对模板技术要求高;洞室断面大、坡度大,大断面台车的设计、制作、安装、运行难度大;边墙与顶拱混凝土标号不一,不利于一次性衬砌。为此,采用边墙、顶拱台车对边墙和顶拱分别进行衬砌,并联合专业台车设计公司针对本工程特点进行台车设计生产。

根据浇筑台车的设计特点并充分利用其轨道支墩基础,钻灌台车的设计需满足大跨度、大坡度的要求。为此与专业台车生产厂家联合设计开发了双卷扬牵引式(行走速度2m/min)钻灌台车,其跨度(轨间)距9.5m,长12m,利用螺旋千斤做支撑,卡轨器固定,防滑丝杆支撑,灌浆及排水孔施工的操作平台156m2(长×宽=12m×13m)。

该台车的使用,保证了洞内钻灌平台的快速移动,免除了大量排架的搭设与撤除。每个台车上布置四台钻孔机械、四台灌浆机械及配套的储浆机、配浆机和记录设备,减少了钻机移动、管线铺设、灌浆站重复移动的辅助时间,提高了钻孔功效。同时,由卧式自动集中制浆站进行独立供浆,满足了在大跨度、大坡度的洞内施工需要,最大限度地减少了施工干扰,提高了灌浆功效。台车平台两端设计的集水槽,能将钻孔时流出的污水集中收集并通过排污管道排至指定地点,确保了现场安全文明施工和环保要求。

另外,台车在设计上充分考虑了洞室内的施工环境,其各个构件均满足12t吊车的起重能力,也满足普通运输车辆的装载能力,主要构件全部由高强度螺栓连接,安装、拆卸方便,台车重复使用率高。同时,合理、新颖的集成模块化设计,降低了台车在安装、使用、拆卸过程中不安全事故发生的概率,与传统施工工艺相比,大大降低了事故隐患。

6 灌浆施工

泄洪洞围岩以花岗岩为主,局部断层破碎带卸荷裂隙较发育,特别是进出口段特别发育,裂隙连通性较好且充填物较少,局部裂隙张开度较大,固结灌浆注入量较大。

泄洪洞灌浆施工以常规的回填灌浆、固结灌浆为主,而且固结灌浆设计压力不大。根据洞室混凝土衬砌“先边墙、后顶拱及灌浆、再底板”的施工方案,若全部采用有盖重固结灌浆,则灌浆施工需要二次进场,先施工洞室边墙、顶拱部位的回填、固结灌浆,待底板混凝土浇筑后再进行底板固结灌浆施工。因泄洪洞坡度较大、水流速度快,边墙及底板混凝土分别采用C40、C50抗冲耐磨混凝土,混凝土衬砌质量要求高,不允许破坏,为此经过现场试验和借鉴其它工程经验,边墙、顶拱部位采用有盖重固结灌浆,底板采用无盖重固结灌浆,灌浆施工完成后再进行底板混凝土浇筑,这样保证了底板混凝土不进行预埋管施工,避免了各种施工干扰和机械碾压破坏,保证了底板混凝土外观的质量要求。

固结灌浆钻孔入岩深度为6m、9m、12m,以9m为主,分两段施工,采用自下而上的灌浆方式,灌浆压力有盖重为0.5MPa、1.2MPa,无盖重为0.3MPa、0.8MPa。边墙及顶拱有盖重固结灌浆钻孔采用哈迈YXZ-10A全液压坑道钻机,底板无盖重固结灌浆钻孔采用D7钻机。其中,无盖重固结灌浆区域只要不影响其它施工作业,在垫层混凝土浇筑后就可以进行灌浆施工。

7 小结

7.1 利用卧式水泥储灰罐集中制浆站,成功解决了因场地临建布置困难的问题,充分利用了洞室狭小空间可就近布置,减少了管线路的铺设,加快了施工进度,也减少了袋装水泥人工装卸和储存,提高了经济效益,并且保证了灌浆安全、文明及环保要求等。不足之处是,散装水泥的储存量太小,只有增加水泥灰罐数量来解决。

7.2 利用在混凝土浇筑台车模板上作标志,解决了预埋管成功率较低的问题,降低了钻孔对衬砌混凝土及钢筋的破坏,改善了混凝土外观质量,减少了混凝土缺陷修补工作量,降低了钻材消耗,节约了施工成本,预埋管成功率高达99%以上。同时,底板采用无盖重固结灌浆,增加了施工作业面,降低了后期施工强度;钻孔机械使用D7,加快了施工进度,避免了对底板混凝土破坏,确保了混凝土的外观质量。

7.3 钻灌台车的开发利用,将为我局或其他单位在隧洞内大跨度、大坡面钻孔灌浆施工作业提供借鉴,使钻孔、灌浆工作顺利开展,使各工序之间相互交替作业有序、受控;同时提高了设备的工作效率,降低了施工人员的劳动强度,为今后类似的大跨度、大坡度地下洞室的基础处理施工有重要的指导意义。

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2095-1809(2015)05-0090-03

伍贤伦(1971-),男,重庆开县人,高级工程师,西安矿业学院毕业,从事水利水电施工管理工作。

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