星火电站增效扩容水轮机改造方案分析

2015-02-20 09:11曹晓英刘洪强
四川水利 2015年1期
关键词:转轮水轮机水头

邓 涛,曹晓英,刘洪强

(四川省都江堰人民渠第二管理处,四川 德阳,618000)



星火电站增效扩容水轮机改造方案分析

邓 涛,曹晓英,刘洪强

(四川省都江堰人民渠第二管理处,四川 德阳,618000)

星火电站运行已20年,存在设备老化、效率低,技术落后等安全隐患。为达到增效扩容的目的,本文仅改造工程中水轮机的改造方案进行比较,选择出最佳性能的转轮型号。

星火电站 增效扩容 水轮机 改造方案 转轮选择

1 工程概况

星火电站位于中江县瓦店乡建渠村境内,人民渠七期干渠50+577m左岸,于1994年建成发电,装机容量2×3600kW。多年来电站平均利用4090h,年平均发电量为2940万kW·h。电站的开发任务是“以电养水”促进大型灌区水利工程的良性运行,同时为地处偏远乡村的灌区人民提供电力支持,解决他们生产生活中的能源需求。

电站设计水头87.35m(2011年12月实测水头88.65m),设计引水流量Q引=10.26m3/s。电站安装二台HL180-LJ-84型水轮机,其转轮直径D1=840mm,转速n=750r/min,设计水头Hr=87.35m,设计流量Q=10.26m3/s。

星火电站增效扩容,计划更换高效水轮机,更换定子、转子线圈,使其绝缘达到F级;更换励磁变压器和主变压器,使电压、容量达到发电机增容的要求;并更换调速器等设备。本文只对改造过程中的水轮机选型方案进行分析。

2 额定水头及装机容量确定

在水轮机改造选型过程中,需要首先确定水头及装机容量。2011年电站实测毛水头88.65m,在流量10.26m3/s的情况下,沿程水头损失为1.72m,工作水头大约是88.65-1.72=86.93m;在流量为11.4m3/s的情况下,沿程水头损失为2.1m,工作水头约为86.55m。

根据以上分析,我们取水轮机的额定水头为87.35m。根据增效扩容相关文件要求,结合本电站具体情况以及电站多年来水文数据资料,初步拟定本电站水轮发电机组改造后机组单机出力要达到3900kW,其增容幅度为8.3%,即额定水头为87.35m,额定容量为2×3900kW。

3 水轮机增容技改要求

在电站原导水机构、埋入部分不变的情况下,利用新型高效转轮替换原HL180-LJ-84型转轮,新转轮应与原流道匹配。同时,发电机组出力为3600kW的工况,应位于水轮机最高效率区,水轮机额定出力应满足发电机额定出力增容到3900kW的要求。

4 水轮机转轮选择

4.1 扩容后转轮型号选择

星火电站水头范围86.91m~88.26m,适合本电站的机型为混流式水轮机。适合本电站水头段且运用较多的混流式机组型号主要有HLJF2057A和HL180/D06A,其详细数据见表1和表2。

表1 水轮机模型主要参数比较

表2 混流式水轮机主要参数比较

由表1与表2各项数据分析得出,方案一额定工况点效率较高,较方案二高2%,且运行区域包含了较多的高效区,其加权平均效率将高于方案二,有利于提高年发电量;方案一比方案二的空蚀系数小,空化性能较好,吸出高度为正。

综上所述,本阶段推荐方案一HLJF2057A-LJ-84转轮。该转轮水轮机效率高,转轮直径小,在150m以下水头段使用得较多,制造和使用经验也比较成熟。

4.2 扩容后机组台数选择

根据增效扩容电站的政策要求,技改电站机组台数原则上不变,故星火电站机组台数维持原台数不变,为2×3900kW。

4.3 选择方案水轮机参数计算

4.3.1 额定转速JF2057A-LJ-84保持原转轮n=750r/min不变。

4.3.2 额定工况参数

Hr=87.35m,Qr=5.18m3/s,

ηp=92.50%,

水轮机出力P水=9.81Qr.Hr.ηp=4105kW

(取发电机效率ηm=95%)

发电机出力=P水.ηm=3900kW

4.3.3 吸出高度

取汽蚀安全系数k=1.8,则工况过流量为5.7m3/s、水头为86m时,水轮机要求的吸出高度Hs=+1.5m(未计入海拔高程的影响)。

4.3.4 最高飞逸转速

JF2057A型水轮机模型最高单位飞逸转速n11Rmax=120r/min,在最高水头86.7m下,原型水轮机最高飞逸转速nRmax=1330r/min。

4.3.5 轴向水推力

JF2057A型水轮机模型轴向水推力系数K=0.2~0.26,在最高水头86.7m下,原型水轮机最大轴向水推力为122.5kN。

5 机组安装高程复核

根据现场测量及计算,原机组吸出高度Hs=-1.65m,改造后采用HLJF2057A-LJ-84水轮机,其吸出高度Hs=+1.5m,机组安装高程为457.827m。本次技改在不动土建情况下,保持原机组安装高程较为合理,原机组安装高程为改造后水轮机吸出高度提供了一定的富余度,对改善机组汽蚀性能创造了条件。因此,原机组安装高程满足增效扩容后机组设计要求,即改造后电站机组安装高程仍为457.827m。

6 改造前后水轮机性能比较

水轮机转轮HL180-LJ-84与HLJF2057A

-LJ-84,改造前、后各项性能参数比较见表3。

表3 改造前后水轮机主要参数比较

从表3可以看出,机组改造前,水轮机过流量较低,效率不高,吸出高度为负,导致机组抗气蚀性能较差。改造扩容后,采用HLJF2057A-LJ-84转轮,过流量大,且额定效率增加1.5%左右,大幅度提高了水能利用率,临界空化系数较小,吸出高度为正。同时,转轮整体采用马氏体不锈钢材质(06Cr13Ni4Mo)制作,大幅度提高了水轮机的抗气蚀、抗泥沙磨损的性能。

7 结语

通过分析可以得出结论,HLJF2057A-LJ-84水轮机过流量大,额定效率高,临届空化系数较小,吸出高度为正,符合星火电站增效扩容项目改造要求。项目建成后,电站设计引水流量为10.26m3/s,总装机容量为7800kW,较改造前增加了600kW,增幅8.3%;年发电量3190万kW·h,较改造前增加21.2%,装机年利用小时4090h。电站增容后,可减轻中江县系统的供电压力,并将带动地方工业和第三产业的发展,促进地方基础设施建设,改善农民生产生活条件,增加社会就业机会,促进地区经济发展,促进大型灌区水管单位良性运转。

邓 涛(1975-),男,本科,工程师。

TM312:TM306

B

2095-1809(2015)01-0062-03

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