方堃,朱宁,彭玉林
(1.云南电网有限责任公司西双版纳供电局,云南 景洪 666100;2.云南电网有限责任公司昆明供电局,昆明 650217)
对高压设备的维护主要是依据规程,在停电情况下进行定期预防性试验和计划检修[1-3]。该维护措施试验时间集中、工作量大,定期试验或检修缺乏一定的针对性,对于运行中的设备不能及时发现内部的故障隐患,无法确保检修周期内设备安全运行;因试验电压低于设备的运行电压,以致使某些设备绝缘缺陷不能被有效检出,所以等效性差。因此,对主设备加装在线监测装置显得尤为必要,目前在一次设备中,容性设备监测装置的使用量占有相当大的比例[4-5]。某容性设备在线监测装置,在维护数据过程中发现该套管介损值达严重超标,在检查在线监测装置确保数据不是误报后,申请停电对该套管进行了电气及油化试验,试验结果确认为该套管已严重受潮,已无法继续运行。
经查询在线监测装置近期和更早期的数据,发现数据的变化趋势自2012 年5 月故障相C 相介损值开始偏离正常值,有套管受潮的迹象,停电后使用介损仪对C 相套管进行了相关电气测试,测试数据可确认介损值已严重超标,判定套管有受潮的表象。对C 相套管的和主变本体的油样进行分析,测试结果显示C 相套管油样水分含量超标。
经以上电气参数和油化测试判断后,将主变的套管换下,对其进行解体分析,以判断受潮严重程度及查找密封不严实的位置。解体的步骤首先是对引流线处开始拆除,并对每一步的操作都进行仔细检查,拆除将军帽之后,在拆掉第2 号密封圈时,发现内部有水珠痕迹。将3 号和4 号密封拆除,发现内部锈蚀已非常严重。与正常无锈蚀的B 相形成鲜明对比,将金属密封桶拆除,发现密封桶内的弹簧也存在较为严重的锈蚀。检查并解体其他密封装置,在套管法兰处、末屏等位置均未发现渗漏痕迹,对导电杆的绝缘纸进行剥开查看,未发现放电痕迹。根据中间的铜导电杆的氧化痕迹可以判断,渗漏的具体位置为3 号和4 号密封圈所封闭的空间内。检查3 号密封圈,发现橡胶已严重龟裂,嵌在密封槽里面的4 号密封圈已无弹性、与金属槽边相连部位触摸无凸起感。
容性设备在线监测系统的应用比例较大,可有效的对容性设备的泄漏电流、介损、电容量进行实时监测,通过停电试验及解体分析得出了主变套管的密封不良的缺陷,通过解体查找定位出密封圈的老化位置。在线监测装置因其数据稳定性或准确性较差,因此在系统应用中的数据可信度较低,建议系统中有针对性的对关键设备加装容性设备在线装置,要严把调试验收的质量,确保在投运时的数据采集的可靠、准确、稳定。
[1]GB/T16927.1-2011 高电压试验技术 第一部分:一般试验要求[S].
[2]GB/T16927.2-2011 高电压试验技术 第二部分:测量系统[S].
[3]Q/CSG114002-2011,电力设备预防性试验规程[S].
[4]闻建中;容性设备绝缘在线监测系统的应用与发展[J];工程技术与产业经济;2009 年第4 期.
[5]华欣;电气设备绝缘在线监测[J];四川电力技术,2001,35:398-402.
[6]郝西伟,杨大伟,刘光艳等;电容型变电设备绝缘在线监测系统的研制[J];高电压技术,2009 (04).