关亚丽
摘 要:在对窑尾收尘器简要的介绍后,提出了在运行中存在的问题,针对压差大的主因,分步骤进行了改造。
关键词:窑尾收尘器;运行阻力;1700Pa;进出口压差
一、简介:
义煤集团水泥公司5000t/d熟料新型干法水泥生产线2006年6月投产,该生产线由成都建材设计院设计,窑尾废气处理系统使用成都集信装备有限公司生产的CDM高效脉冲袋收尘器。CDM4×4—14929高效脉冲袋收尘器是在常规短袋脉冲喷吹袋收尘器的基础上,发展起来的一种新型高效袋式收尘器。它综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰等各类袋收尘器的优点,而且加长了滤袋,充分发挥了压缩空气强力喷吹清灰的作用,生产过程中,来自窑尾预热器的废气首先经过增湿塔降温处理,然后分两种情况下操作,一种是回转窑单独操作时,废气直接进入袋收尘器进行净化处理;另一种情况是在生料磨和回转窑联合操作时,部分废气用作生料磨通风烘干,剩余部分与出磨废气同时进入袋收尘器进行净化处理。其工艺流程见下图:?
二、改造原因
1、CDM4×4—14929高效脉冲袋收尘器技术参数?
型号:CDM4×4—14929
处理风量:85—92万m3/h
总过滤面积:14929m2
过滤风速:0.95—1.03m/min
阻力:小于1700Pa
脉冲阀型号:澳大利亚高原公司3"淹没式脉冲阀
脉冲阀数量:320个
滤袋数量:5760个
滤袋尺寸:φ150×5500mm
滤袋材质:NOMEX(PTFE处理)
2、该收尘器设计运行阻力是小于1700pa,在运行期间,由于糊袋和滤袋,会出现不过风的现象,造成出口压差经常超过2000pa。压差大从而造成入口冒灰,漏灰严重,抽风风机需要超负荷工作,才能保证收尘器的正常工作,长此以往加剧了风机的损坏。针对收尘器长期压差过高的问题,欲计划对其进行技术改造,最终达到在系统正常拉风的情况下,收尘器压差小于1700Pa。
3、该窑尾CDM收尘器也是生产线中最大的粉尘收集设备,由于生产中产生的废气水分含量高,产生的废气与水分混合后呈弱酸性,会对收尘器的壳体造成腐蚀,以及生料磨开停频繁,也更加剧了了收尘器壳体的锈蚀,而锈蚀导致收尘器密封不严导致入口不能产生有效负压。
三、改造过程及要求:
1、 对窑尾CDM袋收尘器出风管道进行改造,确保此处风速小于10米/秒,同时要求由目前16室改为32室。
2、 对窑尾CDM布袋收尘器花板及以上壳体、上盖、喷吹管、支撑等全部更换,更换的同时可对其进行改造(其中钢板厚度不低于5mm,装袋笼的花板厚度为6mm)。
3、 改造后要进行设备防腐、保温,收尘器的上盖要求为双层结构,净气室内部要进行专门的防腐处理。
4、 要求收尘器壳体加高1米,使用现有滤袋,拆装滤袋时破损率小于2%。
5、 改造后的喷吹系统要满足将来更换成φ150×6500mm滤袋时的清灰要求。
6、 最终要求窑尾大布袋收尘器正常生产时进出口压差小于1700Pa,(继续使用现在使用的滤袋时压差小于2000 Pa),漏风率小于3%。
7、 在改造设计时必须考虑对现有壳体进行加固,确保改造后设备整体载荷的安全。
8、 改造后收尘器出口气体含尘浓度小于50mg/m3。
9、 改造后收尘器清灰模式具有定时、定压、离线、在线四种且能够灵活转换。
10、 改造后收尘器还须符合以及采用以下标准
GB4915-2004《水泥工业大气污染物排放标准》,GB6197,
GB12625,GB12138,JC/T402-91,JC/T406-91等标准
四、结果
改造后,收尘器压差有了明显的减小,收尘器工作良好,对整改生产系统的运行也有了很好的改善。
参考文献:
[1] 高效脉冲袋收尘器在窑磨一体化除尘系统中的应用,2008年。
[2] 袋式收尘器概述。