杨艳兵
(开封龙宇化工有限公司,河南开封 475200)
管链输送机用于输送聚甲醛粉料,其跨度长,适合同时输送多个料仓的物料;密封性好,适合聚甲醛粉料的密闭性输送要求。结构示意见图1,管链机机体全长12 m,由电机驱动减速机,减速机通过链条带动机头齿轮,齿轮最后拨动机体内刮板作往复运动,进而将管链输送机上方3个缓冲料仓的物料输送至下方的一个料仓内。
2.1 管链输送机在日常运行过程中出现机头和机尾振动明显,链条局部抖动明显,运转响声较大,部分管段发热严重等不正常现象。
2.2 在一次运行过程中出现严重设备事故,机头支撑基础损坏,减速机基础一定程度损伤,刮板及连接板多个损坏。
3.1 机体管道比较长,由于安装、振动及连接管道冷热变形应力等原因造成局部弯曲变形,而为保证物料输送效率,刮板与管道内壁间隙又非常小,所以设备运行时刮板很容易摩擦到变形管道内壁,造成部分管道发热严重。
3.2 管链输送机进出料口、机头机尾与机体为直角连接,连接过渡不平缓且直角连接处内部焊缝未打磨光滑(图2),图2中圆圈部分为刮板运行至直角楞处时的情形,由图2可见,刮板会不可避免地被直角楞卡绊,管链因此发生抖动,从而引起机头和机尾的较大振动。
图1 管链输送机结构示意图
图2 上下刮板被直角楞卡绊
3.3 管链过松,一方面会造成刮板与机体管道底部摩擦,引起管道发热,另一方面刮板在运行至机体管道与上部进料口、机头机尾连接处时,会发生卡阻现象,造成机体振动。
3.4 刮板及连接板变形。刮板是由耐磨树脂材料加工成一定形状,不锈钢连接耳融入并穿过其中,连接板为两端有圆孔的长条形4 mm厚的不锈钢板,刮板通过连接板和销钉相连形成管链。由于物料阻力、剐蹭管道及刮板相互间拉力等因素,刮板及连接板长时间运行会发生弯曲变形(图3)。运行至两端齿轮处时就会发生卡涩情况,严重时会与齿轮卡死,此时就会造成管链被拉断裂、机头支撑被拉出等情况发生。图4为正常状态下刮板和连接板与齿轮配合的情形。
3.5 管链输送机为逆时针转动,物料会沿上部输送管道被刮板带至机尾处短暂停留,然后再沿下部管道被送至出料口,当负荷较大时,在机尾处的物料会相应增多,对管链产生较大阻力,长时间运行会造成刮板及管链损坏。
图3 连接板弯曲变形
图4 刮板连接板与齿轮正常配合状态
重新制作并加固机头和减速机基础,然后根据故障原因对管链输送机进行调整和优化改进。
通过制作工装、在管道支撑处增加垫板等方法调整管道直线度,以一条细拉线作为基准线,由于刮板与管道内壁间隙仅2.5 mm,调整机体管道各段与基准线间的距离差应在2.5 mm以内,以保证管道直线度。
管链机上部料仓与管链机3个进料口之间是通过不锈钢管道刚性连接,料仓由于温度、进料等因素产生的应力变化,会通过连接管道直接作用在管链输送机上,进而造成管链机机体管道变形。针对此情况,将管链机3个进料口与上部料仓的连接管各切除200 mm,增加硅胶软连接,从而消除料仓对管链机的影响。
原管链机进出料口和机头、机尾部分与机体管道的连接为直角连接,直角楞会阻挡刮板的顺畅运行,将直角连接改为圆弧连接。改进后,刮板能平缓地通过,避免了因直角楞阻挡刮板运行而产生的振动。
检查管链,更换变形的刮板及连接板,防止变形连接板与齿轮卡死。通过调整机尾的远近及增减刮板的数量来调整管链的松紧度。运行时可通过观察孔观察管链有无抖动情况、管链与机体管道有无碰撞摩擦声响来判断管链的松紧程度,发现管链松弛应及时进行调整(图4)。
在机尾处将上部和下部输送管道进行连通(图5),这样就减少了物料的输送行程,管链运行阻力降低,运行稳定性提高。
通过上述改进,2年来管链输送机运行平稳,未再出现前述故障,确保了装置稳定运行,生产维护成本降低,改进效果良好。
图5 连通上下输送管道