大港油田采油工艺研究院
王官屯油田地面系统优化简化改造项目后评价
陈倩岚陈忻夏敏敏大港油田采油工艺研究院
王官屯油田通过实施地面系统优化简化,以一、二级布站取代原有的二、三级布站模式,采用油水井生产信息自动采集技术和串、“T”接工艺流程,取消了原有计量站和配水间,缩减了地面管网规模;在流变性分析基础上,通过以高产液带低产液井、高含水带低含水井的方式,取消联合站掺水系统,实现90%的掺水井停掺;应用“泵到泵”、高低压分离等工艺对供注水系统进行优化,缩短了工艺流程,减少了水质的二次污染,有效降低了系统能耗。项目实施后,缩小了地面系统规模,有效降低了系统运行成本,提高了系统运行效率,优化了劳动组织方式,提升了油田地面系统的自动化程度和管理水平,增强了系统整体的保障能力,取得了显著的经济效益和社会效益。
王官屯油田;优化简化;先导试验;实施效果;评价
王官屯油田位于河北省沧州市南30km处,是大港油田主力产区之一。2008年,对王官屯油田部分区块地面系统优化简化进行了先导试验,改造油井48口(包括掺水井34口),关停计量间4座。在降低能耗、提高系统适应性等方面均取得了良好的效果。在此基础上,2010年在王官屯油田全面推广实施地面工程系统的优化简化。
王官屯油田实施优化简化改造前,共有生产油井137口(包括掺水井95口),注水井87口,地面系统包括计量站15座,接转站3座,联合处理站1座,注水站4座,配水间14座,主要采用双管掺热活性水集油工艺,所需掺水由联合站统一供应,油井产液计量后到接转站进行气液分离,气供给站内发电机,液集中至联合站处理,处理后低含水原油外输,脱出水处理合格后回注。
在2008年先导试验基础上,2010年对剩余未实施改造系统进行全面优化简化,关停计量站11座,配套89口油井生产信息采集设施,井口产物直接输至接转站或联合站处理;取消联合站掺水系统,停掺油井55口,对不能取消掺水的油井新建就地切水回掺系统;关停配水间14座,配套87口注水井在线远传计量监测装置,水源由污水站直接向注水站提供,再由注水站通过注水干线供至各单井。
2.1布站方式
采用一、二级布站取代原有的二、三级布站模式,简化了工艺流程,单井管道直接“T”接到系统干线,有效降低了系统的温压力损失,提高了效率,其中集油系统简化后油井回压平均下降0.1MPa,管线进站温度平均升高7℃,同时也有效减少了新建产能配套工作量,缩短了建设周期,新建产能井当年贡献率提高了5%。
2.2工艺流程
2.2.1集油工艺
王官屯油田产出原油具有高凝高黏特性,为了保证地面集输系统的生产运行,集油工艺一直采用双管掺水工艺,经过40多年的开发,原油含水逐步上升,地层综合含水平均为88.63%。结合室内实验和生产实际,在对不同含水原油、不同温度条件的流变性分析的基础上,确定不同性质原油实现单管集输的技术界限,如表1所示,通过配套串接、“T”接等枝状流程以及化学降黏等技术,以高产液带低产液井、高含水带低含水井,实现90%的掺水井停掺,减少了掺水工艺造成的热能浪费和电能消耗,降低了生产成本。
表1 王官屯油田集输界限
2.2.2供、注水工艺
通过取消喂水泵、储水罐,用供水泵直接为注水泵供水,减少了一级压力提升,降低了供水能耗,避免了因在储水罐内长时间滞留造成的水质二次污染,提高了注水水质;此外,对注水压力系统进行优化,对部分较低压力系统即可满足注水需要的区块实施分压力等级注水,有效降低了注水系统能耗,注水综合能耗降低5.6%。
2.3计量技术
通过在井口安装信息采集设施,实现对油井的软件在线计量和生产信息的实时远传,取代了原有的计量分离器,提高了计量精度,计量误差可控制在10%之内;通过低电压大扭矩电机技术、光伏供电低功耗技术、阀优选与改进技术以及节能控制优化等技术研究,实现了注水井恒流注水、自动控制、远程调控、数据计量和信息采集,取代了原有的配水间配水模式,日注水量控制在日配注量±3%以内,实现了精细注水,同时减轻了员工的劳动强度,提高了注水井的管理水平。
2010年王官屯油田改造项目实施后,不仅解决了生产中存在的设施腐蚀老化严重,系统运行能耗较高等问题,同时,通过简化、缩短工艺流程,缩小了地面系统规模,降低了系统运行成本,提高了系统运行效率,项目实施效果对比见表2[1]。
表2 项目实施前后效果对比
项目实施前,油田生产系统年耗电量为323× 104kW·h,年耗气量为476×104m3;项目实施后,年耗电量为112×104kW·h,年耗气量为300×104m3。王官屯油田通过实施优化简化项目,关停11座计量间、14座配水间,取消掺水系统,可年节约用电211×104kW·h,节约天然气176× 104m3,按照油田生产用电0.81元/(kW·h)、生产用气1.8元/m3计算,生产系统将年节约电费38万元,年节约燃气费317万元[2]。项目实施前,油田地面系统建共有计量站15座(已改造4座),接转站3座,联合处理站1座,注水站4座,配水间14座;项目实施后,关停计量站11座,配水间14座,减少各类管道78.1km,年节约维护费用245万元。
2010年王官屯油田实施改造项目,优化了区块的地面系统布局,有效缩短了新老区产能建设周期,减少了地面配套设施,降低了工程投资,提高了新井产能贡献率;油水井生产信息采集与管理平台的建立,提高了生产的自动化程度和生产管理的水平;地面系统的缩减,减少了地面系统的节点,消除了安全隐患,地面系统本质安全得到明显提升;优化了生产能耗系统,停运加热炉,减少了二氧化碳的排放,具有较好的环境和社会效益;取消计量间、配水间值守人员等基层班组,优化了劳动组织方式,缓解了一线用工紧张的局面,节约了用工成本[3]。
通过对工艺技术和计量技术的研究,建立了高凝高黏原油产区地面系统工艺配套的建设模式,为同类型油田的地面系统优化简化工作的开展提供了借鉴。对系统的优化简化,不仅降低了系统运行的能源消耗,节约了生产运行费用,同时也为后续产能建设提供了良好的平台,缩短了工程建设周期,
减少了工程投资,取得了良好的经济效益;优化简化后的地面工艺模式对系统的适应性明显增强,提高了油田生产的自动化水平,减低了油田生产的环保压力,优化了劳动组织方式,取得了良好的社会效益。
[1]宋新红.沙埝油田集输系统改造项目后评价[J].油气田地面工程,2012,31(9):12-13.
[2]杨良杰,赵万军,陈武宁.濮城油田油气集输系统优化改造项目节能评价[J].石油和化工节能,2009(1):6-8.
[3]张礼安,李华启,李刚,等.建设项目后评价方法和程序[J].国际石油经济,2005,13(11):44-47.
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(栏目主持焦晓梅)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.12.027
陈倩岚:工程师,2011年毕业于长江大学矿产普查与勘探专业,从事地面工程工艺技术研究工作。
2015-03-25