王学龙
(山东钢铁集团 莱芜分公司 炼铁厂,山东 莱芜 271104)
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司炼铁厂DG300管式胶带机(简称管带机)是给银前265m2烧结机供混匀料的关键设备,其卷管管径为Φ300mm,水平长度为1 600m,提升高度为46m,带速为2.5 m/s,驱动方式为液压马达驱动。自2010年管带机皮带更换成国产皮带后,管带机皮带出现过数次划伤、撕裂及鼓管事故,尤其在雨雪天气,皮带打滑严重,仅能保证300t/h的生产能力,远远不能满足烧结机的生产需要。两年来,该问题一直制约着管带机的正常生产,本管带机使用国产皮带输送混匀料尚属首例,没有成熟的经验和方法可供借鉴。
管带机皮带自2010年2月由德国进口皮带改为国产皮带后,在生产实践中主要暴露出以下问题:
(1)皮带跑偏现象经常发生,如果不能及时地进行调整,皮带卷曲结合处将会很快地由上方转到下方,形成扭曲状,严重时形成翻管,造成皮带撕边或撕裂,甚至导致皮带撒料。皮带翻管后很难进行调整,并且调整需要长时间一段段地恢复原状,影响正常供料。
(2)斗轮取料机由于取料不够稳定,有时料流波动较大,皮带上混匀料高低不平,进入管带机后易造成管带机皮带鼓管、跑偏,导致皮带挤伤、划伤、撕裂。
(3)雨季、冬季生产时,管带机皮带打滑严重,仅能保证200t/h的生产能力,远远不能满足450t/h的生产需要。冬季生产时皮带经常出现跳动现象,影响皮带使用寿命。
综合以上几点,影响管带机运行的主要原因有:
(1)皮带跑偏原因:目前管式皮带机皮带调偏的方法是在托辊支架下加垫片,从而改变其摩擦力来调整皮带,其必须停机才可调整,且效率低、耗时长、效果差,管带机托辊自身无法实现自动调偏。
(2)皮带鼓管、翻管原因:由于混匀取料机料流不稳,而管带机皮带过长,承载不均易造成皮带扭曲跑偏、鼓管等,此外偶尔的大料流还易导致皮带鼓管,易被托辊、支架挤伤、撕裂。
(3)皮带打滑原因:雨雪天气,雨水顺着皮带进入各驱动滚筒,成为润滑剂,减小摩擦造成皮带打滑,另外由于以前采用坠砣垂直拉紧,皮带机在启动与运行两个过程中拉紧力没有丝毫变化,不能满足皮带机实际运行工况的需要,造成打滑。
目前解决管式皮带机皮带调偏的方法是在托辊支架下加垫片,从而改变其摩擦力来调整皮带,且必须停机才可调整。为此设计了管式皮带调偏装置,其结构如图1所示。管式皮带调偏装置是利用机械原理中的连杆结构,通过改变位移实现托辊倾角的改变,从而改变其摩擦力,实现调偏。当管状皮带跑偏时,通过转动丝杠上部的顶帽将推力传递到连杆上,连杆推动或拉动托辊以改变托辊的倾角,从而改变其摩擦力,实现调偏。
图1 管式皮带调偏装置结构图
针对管带机皮带跑偏、鼓管造成皮带撕边、挤伤划伤的问题,在管带机机尾段安装两极跑偏开关,可有效分散料流,避免皮带鼓管。当皮带跑偏达到预设限位使开关处皮带停止运转时,通过调正皮带后,手动故障复位后再开启皮带。经过选型比较,选用沈阳胶带机设备总厂的HFKPT1 12-30型两极跑偏开关。其工作过程为输送机胶带跑偏时,胶带触碰开关立辊,当立辊偏转至I级动作角度时,I级开关动作,并输出信号报警;如胶带继续跑偏,使开关的立辊达到Ⅱ级,开关发出停机信号,可通过控制回路自动检测胶带机胶带的跑偏量和扭出程度,实现自动报警和停机。
根据生产实际,针对管带机皮带鼓管、撒料问题,在管带机机尾段设计安装了管式胶带机滑道式限料器,它由一直立的半圆弧形板及6组耙齿构成,耙齿在料流前进方向可实现一定角度的旋转。滑道式限料器可将大股料流分摊,起到均匀料流的作用,从而防止大股料流造成管带机皮带鼓管。
管式胶带机滑道式限料器结构如图2所示。其中,A,B为平式分料器耙齿的两个工作位,C为皮带底面。耙齿由销子固定于底座上,当料流高度高于A点时,在料流的推动下,可实现耙齿从A到B的旋转,当转到B点时,耙齿上端顶上圆弧衬板底座,即B点为转动的极限位,若料流突然增大,其高度超过B点,在经过平式分料器时,便实现了分摊限流作用,防止管带机皮带鼓管。
图2 管式胶带机滑道式限料器结构图
3.4.1 增加配重自动液压拉紧装置
本文采用中国矿业大学徐州五洋科技有限公司研制的DYL-01-4/100自动液压拉紧装置,去除重锤箱,加焊安装钢丝绳用的绳座(或绳扣)、拉紧油缸(包含头轮、支座和活塞杆护套)、PLC拉紧专用电控箱、专用液压泵站、蓄能站及联接油路用高压胶管。在雨天工况时与中控联锁信号共同作用自动增加各相应拉紧力,避免了皮带机驱动滚筒因下雨摩擦系数降低而导致打滑的现象发生。
3.4.2 增加防雨棚
在管带机机尾卷管段、机头展开段安装防雨棚,减少雨水随皮带进入各驱动滚筒,减小打滑的可能性。
3.4.3 增加压缩空气喷吹装置和改变主滚筒包胶方式
在机头防雨棚区安装压缩空气管道,分段设喷头吹扫皮带,加快雨水的蒸发,减少雨水进入皮带和驱动滚筒之间,降低打滑的概率。
从空压机处引DN50压缩空气管道至管带机机头通廊,在进入防雨篷区域后安装吹扫装置,分10段吹扫皮带反面,加快皮带水分蒸发,减少皮带打滑的概率。
利用年修对主滚筒进行更换,对管带机机头主滚筒包胶采用摩擦系数大、耐磨性强的材质做包胶,并且头部滚筒应定期进行更换。
在管带机机头设计安装圆弧形刮水器,减少雨水进入皮带和驱动滚筒之间,作为防止皮带打滑的措施之一。管式胶带机丝杠调节式刮水器结构简图如图3所示。其中,AC之间圆弧条状区域为废旧皮带制作的刮水皮子,AB之间为圆弧条状压板,采用6个Φ16普通螺栓固定于其后方的钢板底座上(图3中D处),其他为120mm槽钢焊接制作,E,F处用螺栓固定于皮带支架两侧的槽钢上。刮水皮子围绕紧贴于皮带非工作面实现刮水,减少雨水进入管带机机头滚筒与皮带之间,降低了打滑的概率。
图3 管式胶带机丝杠调节式刮水器结构简图
通过对国产皮带在管式胶带机上的应用技术改进,使皮带跑偏及打滑现象大幅降低,避免了管带机皮带鼓管造成的皮带挤伤、撕裂,取得了良好的使用效果,消除了设备隐患和生产瓶颈,满足了生产的需要,年效益可达800余万元,给国产皮带在管式胶带机上的应用提供了借鉴作用和积累了经验,对企业节能降耗的实施与开展具有重要的现实意义。
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