崔家冀
(马钢重型机械设备制造有限公司,安徽 马鞍山243000)
20t 电炉系统流程为EAF+LF/VD+模铸三联式工艺, 在此工艺流程基础上出钢过程增加一个中间包,进行钢渣分离处理,钢水进入精炼的钢包内,分离的氧化渣进行剥离回至EAF 炉内。
钢渣分离技术的核心问题便是中间包的设置问题,比如钢包砖的选用影响到使用周期、水口的大小影响到分离过程的快慢以及安全性能等
1.2.1 中间包砖为了提高中间包寿命,减少挂渣,留渣量,综合考虑选用蜡石砖。1)耐高温性能好。 蜡石砖耐火度可达1670℃以上,高温荷重温度也能达到1470℃;
2)砌筑整体性好。蜡石砖采用平砌法,有效减少每层砖的数量,提高砖的紧密度,同时由于蜡石砖采用合理的低温烧成工艺,确保了制订外形尺寸的致密度;
3)不沾渣。在高温熔体作用下,砖表面生成半熔融状态的高粘度、高硅质玻璃体釉,厚度约1~2mm,封闭了砖表面气孔,使得钢、渣等熔体无法渗入体中。
4)较低的导热性能。可以有效提高保温效果,温降较慢,提高热利用率。
1.2.2 中间包水口
钢渣分离过程就是中间包中的钢水通过水口放流至LF 炉工位的钢包内,这个过程时间上要快,可以有效的减少温降,从而要求水口规格必须大,但是同因为40t 钢包的液压站为便携式,压力一定情况下,水口的规程有所限制,目前方案有两种①Φ60mm②Φ80mm。为了有效进行对比,进行了试验,数据如表1。
独立学院起步比较晚,加上办学理念与定位不明晰等原因,在人力资源管理方面还不到位,侧重引进,忽视管理;重视使用,缺乏培养。不少独立学院仍只注重对教师进行传统的人事管理,如对人事档案、福利待遇、职称评定、年度考核、绩效考评等进行管理,而对引进的教师合理使用、后续培养缺少跟踪与扶助,对教师实现自我价值的考评及激励机制还不够健全。而作为独立学院的青年教师因刚踏入工作岗位不久,其安全需要及社交需要比较强烈,这些需要如果长期得不到满足,一旦有合适的机会,这些教师就可能考虑离开,从而造成师资的流失。
表1 采用Φ60mm 和Φ80mm 水口对比
可知,采用Φ80mm 水口以及配套机构不仅有效缩短时间,进一步减少温降损失,避免后期大幅度升温延误了生产。
1.2.3 工艺控制
1)通过对中间包和做包烘烤进行温度控制;
2)避免开浇不畅进行水口的烘烤,并且使用大口径水口;
3)出钢钢水混冲过程进行增碳,提高钢水流动性;
4)实施工艺前进行液压机构和钢包检查和确认工作。
通过针对钢渣分离新技术的采用Φ80mm 水口进行试生产,进行了统计
1.3.1 钢水温降
放流过程的钢水温降,此温降较为稳定,其中最小值35℃,温降基本保证在60℃左右,这是由于座包为常用普通钢包,都是连续作业生产,偶尔出现大幅度温降产生,由于采用新钢包导致,同时为了减少合金烘烤,采取在座包内加入合金办法,这也造成了钢水温度下降的一个因素。
1.3.2 精炼时间
温降大了,升温时间有所增加,前期升温较以往多出10-20 分钟左右,但是通过数据分析观察,一般钢种完全可以控制在60min 以内,效果较为良好。
1.3.3 渣料用量LF 冶炼主要以造渣为主,由于倒包工艺实施,氧化渣减少,提高精炼效率。 渣量需求降低,减少了精炼渣石灰的用量。
1.3.4 回P 得控制
通过倒包后,控出氧化渣,可以有效的避免后期还原导致的回P现象,数据如表3
表3 回P 量数据统计
数据显示,回P 量维持在-0.001%~±0.003%之间,通过控出氧化渣后,P 的控制更加精准,大幅度降低了后期回P 现象,减少了由于P的问题产生的钢水质量问题,使得初炼炉可以有效的进行脱P 作业。
通过该工艺实施,不仅减少了钢水下渣量,降低各种渣量使用,同时有效的减少了钢水的初始全氧含量,减轻了LF 炉精炼强度。
[1]王新华.纯洁钢冶金技术(学术报告)[R].北京科技大学,2001.
[2]国外特殊钢生产技术[M].北京:冶金工业出版社,1996.
[3]朱建龙,等.短流程洁净钢冶炼理论与实践[J].2002.