陈阳国网四川省电力公司阿坝供电公司 四川阿坝 623200
复龙换流站复泸线导线换相施工方案研究
陈阳
国网四川省电力公司阿坝供电公司 四川阿坝 623200
该施工方案主要是复龙换流站复龙~泸州Ⅰ、Ⅱ回500kV线路工程导线调相施工方案。2010年1月26日,复龙~泸州500kV线路工程投运,根据现场运行单位反馈情况,泸复Ⅰ、Ⅱ回同塔双回线路在一回停运,静电感应电压最高达106kV。由于静电感应电压过高导致泸州变接地刀闸无法正常合闸,按照国家电网公司3月9日会议要求,增加两基换位塔。2010年3月15日,四川省电力公司召开了复龙~泸州Ⅰ、Ⅱ回500kV线路加两基换位塔工程协调会,本工程需在复龙换流站侧进行调相以达到全循环换位。
换流站;调相;两基换位塔
复龙换流站是向家坝~上海±800kV特高压直流输电工程的送端换流站,位于宜宾市宜宾县复龙镇,站址总用地面积21.03hm2,围墙内用地面积16.91hm2。本工程中复龙~泸州Ⅰ、Ⅱ回500kV线路工程起于宜宾市宜宾县复龙镇±800千伏复龙换流站,止于泸州市江阳区丹林乡500千伏泸州变电站。工程所经地区地貌以浅-中切割低山丘陵为主,山顶高程一般350m~850m。沿线地基岩土组成较为复杂,上覆土层主要由第四系残坡积粉质粘土构成,基厚度一般在0.5m~2.8m,状态为可塑,下伏基岩主要由泥岩、泥质砂岩、灰岩等构成。要求施工人员于3月16日到位并开始施工,4月20日必须完成施工具备送电条件。本文对本次施工方案进行说明。
1.施工主要目的
由于静电感应电压过高导致泸州变接地刀闸无法正常合闸,按照国家电网公司3月9日会议要求,增加两基换位塔。参会单位有建管、设计、物资供应、施工单位。要求协调物资供应、建设管理、设计等等不同部门协调工作,要求施工人员于3月16日到位并开始施工,4月20日必须完成施工具备送电条件。施工单位在施工时,要求施工服装统一、用彩条布将带电区和无电区隔离、禁止在站内吸烟、禁止大声喧哗、采取有效的站内设备保护措施。
2.施工人员组织
本次施工共有施工管理组织和现场人员组织两个组织。其中施工管理组织配备项目经理、项目副经理兼材料管理、项目总工、施工队长各1名,施工队成员若干名。现场人员组织共配备调相工程现场总负责1名、门构架Ⅰ回负责人1名,安全监护1名;门构架Ⅱ回负责人1名,安全监护1名;N1塔位Ⅰ回负责人1名,安全监护1名;N1塔位Ⅱ回负责人1名,安全监护1名。
3.工期目标
本工程的工期为9天,从2010年4月3日开始,到2010年4月12日结束,主要分为两个阶段:施工准备阶段(人员、工具进场)以及调相工程阶段。施工准备阶段从2010年4月3日起始,到2010年4月9日结束;调相工程从2010年4月10日起始,到2012年4月12日结束,主要为以下三个内容:安全保护塔设、完成一相导线(2010年4月10日1天)、完成三相导线(2010年4月11日1天)和完成两相导线、人员撤离(2010年4月12日1天)。
1.施工准备(4月3日~4月9日)
所有人员到位,对照设计图纸,对线路施工区段进行复查,确定跨越地点相关性息。2010年4月6日向换流站门构架和N1塔位间的10kv(横五线)线路的业主单位提交停电申请。具体停电工作由安全专责负责,计划停电时间为2010年4月10日-2010年4月12日。安全专责在接到业主单位的停电通知后,通知现场总负责人进行验电接地工作。施工完毕后,安全专责向业主单位办理停电终止工作。
2.安全保护搭设(4月10 日)
复龙换流站出线档调相施工必须采取特定的措施,保证站内施工和设备的安全。①施工前召开站班会,对调相的安全、质量、技术进行有效加强。②施工过程中,高空作业人员的工器具和材料必须采用牢固可靠的线绳和安全带相连,严防高空掉物。③站内设备采用大面积封网措施,防止高空吊物。采用安全可靠的承载绳和篷布(7×7米)进行大面积封网,将承载绳和篷布牢固相连,承载绳的两边分别锚固在门构架和塔位上,然后对篷布进行受力检测,保证施工的万无一失。④门构架和塔位上采取垫衬措施。
3.调相工作(4月10日~4月12日)
完成一相导线:①6名高空人员从N1号塔位出线,拆除六相导线的间隔棒和N1塔位引流线。②4名高空人员从门构架出线,拆除站内引下线,然后用牢固的绳子把引流线固定在门构架上。③在N1塔位Ⅰ回上线处和N1塔位Ⅱ回下线处加平行挂板增加导线长度。④对Ⅰ上相导线进行调相作业,在门构架上A1处的四根导向调到C1,同时C1处的四根导线调到A1处。⑤对Ⅱ线路的上相导线进行调相作业,在门构架上B2处的四根导向调到C2处,同时C2处的四根导线B2处。完成三相导线:①对施工工器具和保护进行检查,确保施工和设备的安全。②对Ⅰ中、下相导线进行调相作业,门构架上A1处的导线和B1处的导线进行互换,完成两根导线的互换作业。③对Ⅱ中、下相导线进行调相作业,门构架上A2处的导线和B2处的导线进行互换,完成两根导线的互换作业。完成两项导线并撤离:①对施工工器具和保护进行检查,确保施工和设备的安全。②对Ⅰ中、下相导线进行调相作业,门构架上A1处的导线和B1的导线进行互换完成剩余两根导线的互换作业。③对Ⅱ中、下相导线进行调相作业,门构架上A2处的导线和B2处的导线进行互换,完成剩余两根导线的互换作业。④拆除换流站内的安全保护措施。
4.示意图
本工程的方案描述示意图如图1。其中,调相前的导线位置用黑线表示,调相后的导线位置用红线表示。N1塔位号上的调相作业用粉红色字体说明。换流站门构架上的调相作业用蓝色字母说明。调相前的斜距长度用黑色数字表示。调相后的斜距长度用红色数字表示。
综上所述,为本次施工的具体方案,本文主要对本次施工的目的、要求、组织人员、工期、具体实施方案等各个方面进行了描述,施工过程按照本方案进行,严格执行国家电网的各项相关规定,在施工过程中严格遵守各项安全规定,做好安全措施,保证工程能顺利进行按期交工。最终,本工程在规定的工期内顺利完成,完成情况良好。
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