朱 文,刘晓华,孟 锐,郭文洋
(长安汽车工程研究总院上海研究院,上海 201114)
随着汽车技术的高速发展,汽车自动化、智能化程度的逐步提高,人们对汽车的安全性、舒适性、娱乐性等要求也不断提高,加上汽车节能减排法规的不断加严,整车电器设备不断增加,作为连接汽车各种电器设备 “神经网络”的整车线束,也越来越复杂,对可靠性也提出了更高的要求,同时企业经营成本的新增,线束成本压力也越来越大。
本文结合项目开发实例,从技术的角度,介绍了部分整车线束成本优化及可靠性设计的方法和实例。
某车型倒车灯原理如图1所示。原理图转化为线束图时,地板线束分MT和AT车型,做了2种不同的状态。优化后,通过预留回路的形式,地板线束可同时适配MT和AT车型,件号数量减少为原来的一半,可降低管理成本,抵消电线新增的成本后,单车成本可以降低约0.2元。
插接件通用化,不仅在同一车型上尽量选用相同的插接件 (前雾灯和后雾灯的4组插接件相同),在不同车型上也要尽量选用相同的插接件。如同一主机厂的A、B、C、D车型4个雾灯的插接件也相同。即使无法通用也尽量选择同一类型的插接件,这样可以使用相同的端子。图2为某车型优化后的部分插接件。其插接件、端子、卡扣适配关系如表1所示。A和B为一组线对线的插接件,B和F为一组线对板的插接件,C和D为一组线对线的插接件,A、B、C、D为同一系列的插接件,功能不同,外形结构差别很大,可同样选用公端子G和母端子H。C和E为防水和非防水的插接件,外形结构差别很大,但安装结构尺寸相同 (椭圆圈处所示),适配同一卡扣A。
表1 插接件端子卡扣适配表
线束插接件通用化后,避免重复的设计验证,减少插接件种类,相应可减少压接模具和导通台模块种类,单车可降低设计验证、采购及生产管理成本约25元。
如图3所示,优化前,插接件为L形出线方向,端子植入13号孔位,1号孔位空余;优化后将回路植入1号孔位,13号孔位空余。线束从更靠近插接件出线点的方向分出,可节省电线长度,降低成本约0.1元。
图4为线束图中摘录下来的鼓风机和风扇熔断丝继电器排布图。优化前,鼓风机回路和风扇回路交错在一起;优化后,在预装工序回路走向更顺畅,同时鼓风机回路和风扇回路连接距离减少,可节省电线长度,单车可降低成本约0.5元。
图5为插接件孔位排布优化设计示意图。小插接件中4个线径相同的回路全部连接到大插接件中,大插接件为一个混合型的插接件,4个回路植入大插接件的1、2、9、10号孔位中,1、9和2、10适配的端子不一样。优化前压接4个回路时,因1、9和2、10号孔位使用的端子不一样,需要增加一次更换端压模具和首末件检查的工序。将回路从1、2、9、10号孔位中优化到2、3、10、11号孔位后,统一为一种端子,不需要更换压接模具,可一次压接完成,节省压接模具更换调试时间。
图6所示为屏蔽线优化设计示意图。屏蔽铜丝线头通过胶带包扎固定在线芯绝缘层上,屏蔽铜丝有刺破线芯绝缘层,和线芯接触短路,造成信号干扰的风险。优化后,将屏蔽铜丝回折,并用胶带绑在绝缘层上,可降低屏蔽铜丝刺破线芯绝缘层的风险,提高线束可靠性。
图7为传感器线束优化设计,优化前输入轴、输出轴与TCU之间的连接采用普通的电线。优化后,将普通电线变更为屏蔽电线,并将屏蔽线的一端搭铁,可提高信号的抗干扰能力。对高频信号屏蔽线,建议采用两端搭铁的方式。
图8为接线点优化设计示意图。图8a中,1/1、1/2、 1/3为一组接线回路, 2/1、 2/2、 2/3、 2/4为一组接线回路。在线束走向中,两个接线点S1和S2在线束分支点的右侧,1/1、1/2在接线点S1的左侧, 1/3在接线点S1的右侧, 2/1、 2/2、 2/3在接线点S2的左侧,2/4在接线点S2的右侧。优化后,将接线点S1和接线点S2的位置对调,可节省50 cm长的0.5mm2的电线,降低电线成本约0.03元。
在图8b中, 3/1、 3/2、 3/3为一组接线回路,线径分别为0.5mm2、 0.5mm2、 0.85mm2; 4/1、 4/2、4/3为一组接线回路,线径均为0.5 mm2。在线束走向中,两个接线点S3和S4在线束分支点的右侧,3/1、3/2在接线点S3的左侧, 3/3在接线点S3的右侧, 4/1、 4/2在接线点S4的左侧, 4/3在接线点S4的右侧。优化后,将接线点S3和接线点S4的位置对调,增加50 cm长的0.5 mm2的电线,减少50 cm长的0.85 mm2的电线,降低电线成本约0.02元。
图9为某工装板的布线示意图。流水线顺时针转动,线束插接件在分支点的左侧,即线束分支排布方向与流水线方向相反。线束分支一般使用胶带缠绕包覆。为加快胶带缠绕效率,作业员需将线束分支插接件端从工装板上取下,从分支点开始缠绕胶带,一直缠到分支末端插接件处,因缠绕方向和流水线的方向相反,随着流水线的转动,作业员需要跟着流水线一起走动。优化后,线束插接件在分支点的右侧,即线束分支排布方向与流水线方向相同。胶带在分支上从分支点向末端缠绕时,缠绕走向与流水线的方向一致,随着流水线的转动,人员不需要跟着流水线一起走动,或者只需要少量的走动,即可完成缠绕工序,可减少作业员无谓的走动,降低劳动强度。
图10为插接件预装示意图。插接件A为主插接件,连接插接件B、C、D,预装完成后需要铺在工装板上。优化前,相对流水线方向,主插接件A在B、C、D的后面。布线工作方式有两种:方式一是先固定插接件A,最后固定插接件B、C、D;方式二是治具叉上先固定插接件B、C、D,最后固定插接件A。方式一中,会出现和图9优化前胶带缠绕相同的情况,即作业员需要跟着流水线一起走动;方式二中,插接件A为主插接件,连接B、C、D,可能会出现插接件B线束分支穿过插接件C,插接件C线束分支穿过插接件D的情况,导致线束分支相互缠绕,最终需要花费时间将线束清理顺畅,影响作业效率。优化后,相对流水线方向,主插接件A在插接件B、C、D的前面,布线时治具叉上先固定插接件A,可降低线束相互缠绕的概率,提高作业效率,同时可减少作业员无谓的走动,降低劳动强度。
图11为某车型起动机及发电机电路优化设计图。优化前,各使用一路熔断丝进行保护。优化后,起动机和发电机共用一路熔断丝,发电机电源直接从起动机处引出,不仅减少了一路熔断丝,而且也使得发电机电源线较优化前大幅减短,单车可降低成本约8元。
图12为某风扇电源分配优化设计示意图。控制方式为单风扇双档风速调节,通过调速电阻,调整高低速风量,使用2个JCASE熔断丝,区分高低速档位,对线路进行保护。风扇工作时,只有1个熔断丝进行工作,2个熔断丝不会同时工作。优化后,取消1个熔断丝,高低速共用1个熔断丝进行保护,新增一个U形卡端子,节省2个端子和1个JCASE熔断丝,同时电线使用量也将减少,单车可降低成本约4元。
图13为某车型电动窗开关优化设计图。优化前电动窗开关的控制模块在主电动窗开关内,通过主电动窗开关控制其它车窗开关时,工作电路为电源→主电动窗开关→副电动窗开关→副电动窗电机→副电动窗开关→主电动窗开关→搭铁,多个车窗电机同时工作,经过主电动窗的电流很大,易造成主电动窗开关故障。优化后,除主电动窗自带控制模块外,其它电动窗开关也各有一个小模块,各开关间通过LIN线通信,通过主电动窗开关升降其他车窗开关时,工作电路为电源→副电动窗开关→副电动窗电机→副电动窗开关→搭铁,减小了主电动窗的负荷。当同时操作多个电动窗时,将通过LIN优先顺序依次上升,不会出现两个以上电动窗同时工作的情况。这样电动窗开关的成本虽略有上升,但却节省了从主电动窗开关到副电动窗开关的电源线和搭铁线,单车可降低成本约5元,可靠性得到了很大提升。
图14为某车型后刮水电机控制优化设计图。优化前后刮水电机有3条单线到BCM,分别为电源线、复位线、复位电源线。在复位工作时,电源经由BCM→后刮水电机复位线→BCM→后刮水电机电源线。优化后通过BCM判断复位线状态,在复位工作时,电源经BCM→后刮水电机电源线,减少了BCM到后刮水器的复位电源线,而BCM仅改变了控制逻辑,不涉及硬件成本变化,但线束节约了电线及端子,单车可降低成本约3元。
图15为发动机舱电器盒优化设计图。该电器盒的2个固定支架通过螺栓螺母的方式固定在车身钣金上。优化前,先将方螺母焊接在车身上,总装时,再通过螺栓,将电器盒固定在车身钣金上。装配时,因电器盒重力的原因,有朝下掉的趋势,需要一只手托着电器盒,另一只手操作工具装配螺栓,劳动强度大,因单手操作装配工具,会出现装配螺栓从装配工具上掉下来的情况,效率较低。优化后,将车身上的其中一颗焊接方螺母变更为凸焊螺栓,先将凸焊螺栓焊接在车身上,总装时,电器盒挂在凸焊螺栓上,可以双手操作装配螺母,这样螺母从装配工具上掉下来的概率大大降低。同时,装配时不用一只手托着电器盒,工作强度降低。
图16为某车型的倒车雷达接线优化设计图。倒车雷达ECU布置在仪表管梁上,和仪表线束对接,经地板线束、后保线束和倒车雷达连接。优化后倒车雷达ECU布置在侧围左后轮毂包处,经地板线束、后保线束和倒车雷达连接,这样倒车雷达ECU距离倒车雷达更近,可提高信号灵敏度,提高可靠性,将对接端子由8对节省为6对,同时减少电线长度,单车可降低成本约3元。
[1]陈琴,沈晓青,韦南勇,等.线束插接件及端子的选型和统一化[J].汽车电器, 2013 (4): 7-10.