吴卿
摘 要:我国是煤业大国,而煤炭在开采后存在硫成分,随着煤炭的燃烧,硫将生成二氧化硫与三氧化硫,排入大气后会导致环境污染,出现酸雨问题,威胁到人类、动植物和建筑表面。二氧化硫与三氧化硫会导致锅炉出现问题,是锅炉高低温腐蚀与灰尘堵塞的主要因素。自动测硫仪可以快速检测煤炭中的硫含量,在生产煤炭的过程中应用十分广泛。
关键词:自动测硫仪;煤质检测;使用维护
中图分类号:TQ533 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2014)32-0071-01
硫是一种与煤炭伴生的有害元素,而煤炭中的硫含量则成为了评价煤炭质量的关键。随着我国经济发展速度的不断提升,环境恶化现象逐渐加剧,国家对煤炭生产过程中的环境污染进行了控制,而用户也提出了更多的要求。在煤厂进行选煤工作时,需要使用自动测硫仪,但是在工作的过程中,自动测硫仪往往会出现大量故障,测硫仪管理工作已经成为了决定煤厂生产效率的核心因素。
1 自动测硫仪的原理与故障
1.1 自动测硫仪原理
测硫仪主要通过库仑滴定法检测煤炭含硫量,检验样本通过高温、催化剂在空气中燃烧,燃烧过程使煤炭中的硫元素氧化生成二氧化硫与三氧化硫,生成的气体直接带入电解池,经过反应后生产亚硫酸与硫酸,电解液中的碘化钾电位平衡将被破坏。电解池发生电解现象,电解出的碘成为滴定亚硫酸含量的滴定剂,仪器电解阶段所耗电量,通过电解定律确定煤炭中的硫含量。
1.2 自动测硫仪故障
在接通电源后,仪器指针立刻满转,在长时间通电后,炉温仍然无法达到1 150 ℃。生产阶段突然断电,燃烧炉流入电解液,异径管破损。电解池磨损严重,使用寿命下降。玻璃熔板覆盖大量黑色沉积物,气流无法正常通过,测定结果准确率下降。干燥塔硅胶应定期更换,但是硅胶更换难度较大。部分自动测硫仪的搅拌器与电解池无法通用,加大了维护管理难度。
2 操作注意事项
2.1 开启温控开关
在仪器升温阶段,初始电流应小于5 A,在温度升高至250~350 ℃后,将电源调整至10 A以下。在最初的电流调节阶段,不能突然大幅调节,否则可能导致硅碳管寿命下降。而且在上次测定后没有清理管壁水分,在炉温突然升高的情况下,燃烧管可能破裂。
2.2 注入电解液
在炉温达到1 150 ℃后,可以开启电磁泵开关,并且设置空气流量计转子为1 100 ml/min。在电解池漏斗内注满电解液,使用活塞漏斗控制电解液加入量,在漏斗内预留部分电解液。活塞漏斗必须保证存在电解液,避免空气倒抽电解池,电解液倒入燃烧管发生炸裂事故。
2.3 开启搅拌器
打开搅拌器电源,从小到大调节转速,使电解池搅拌棒可以正常工作,避免因为搅拌棒转速过快出现停转事故。
2.4 关闭活塞
关闭电解池与燃烧管的连接活塞,在速抽后如果气压降至550 ml/min以下,则代表电解池与干燥系统的气密性较为平均。如果存在漏气现象,需要检查乳胶管、干燥管是否存在破裂问题,橡皮塞是否正常塞紧,硅橡胶管密闭性是否正常,在完成检测后开始下一阶段。
2.5 库仑滴定
在炉温达到1 150 ℃后,将电解选择钮调节至“Ⅰ”。调节后,等待库伦滴定发生,如果没有出现库伦滴定,积分仪将不会出现数据变化,则需要确定电解液放置时间,如果时间较长,碘会出现沉积问题,如果时间正常,可能使碘化钾质量存在问题。此时,需要将高含量含硫煤矿进行燃烧,使库伦滴定正常进行。在完成后,可以进行样品测定。
2.6 后期处理
在完成试验后,应将电解选择钮调回“O”位,关闭连接管的活塞,关闭搅拌器,打开活塞漏斗排除电解液。关闭后需要使用蒸馏水冲洗电解池,在清洗后开启连接管活塞,抽离熔板上残留的水珠,之后关闭电磁泵与积分仪开关。在切断温控电源前,应将电流调至5 A以下,在硅碳管温度降至750 ℃后,关闭总电源,避免硅碳管因为温度下降而出现破损。如果没有采取标准操作流程,电解选择钮停留在“I”位,搅拌器关闭后,电极将被污染,如果在放掉电解液前关闭电磁泵,而且连接管活塞仍然开启,电解液就会被吸入燃烧管,燃烧管温度并未下降至正常温度,遇到电解液就会导致燃烧管炸裂。所以,在完成试验后,应根据标准流程关闭开关。
3 维护措施
3.1 指针满转
该问题是由测量回路导致的,在回路开路后,会导致指针满转,通常是受到检修燃烧炉工作影响。需要检查是否有热电偶丝融断,也需要检查补偿导线连接情况。
3.2 炉温升高过慢
在长时间送电后,炉温仍然无法提升至1 150 ℃,其原因为:
①电源电压低,导致加热电流不足(正常加热使用5~7 A电流,不能超过10 A)。
②可控硅出现破损或触发电路存在故障。
③1 A保险管融断。
3.3 电解液倒吸
如果电源突然断电,燃烧炉吸入电解液,将燃烧炉提高25~30 cm,并且通过长乳胶管连接玻璃融贯与燃烧管,异径管需要使用硅胶管连接玻璃活塞。使用该方法即使突然中断电源、化验人员不在现场,也不会发生电解液倒吸问题,从而能够保护异径管与硅碳管。
3.4 电解池底部磨损
在长时间的使用过程中,电解池底部将不断被磨损,应在底部安置4 mm的玻璃片,通过砂纸打磨粗糙,使电解池底部阻力增加,并且使用黏胶将玻璃黏胶粘至底部,通过该方法改造后,将不会出现电解池底部磨损问题,使电解池使用寿命得到有效提升。在使用该方法前,需要取下电解池螺丝,加入玻璃片,之后拧紧螺丝,在黏胶凝固后使用。
3.5 沉积物淤积
在长时间的使用后,玻璃熔板上将覆盖一层黑色沉积物,严重影响测定准确性。根据仪器说明书,需要浸泡2.5~3.5 h,可以有效解决沉积物淤积情况,或者在异径管与硅胶管中填入硅酸铝,并且及时更换填充物。
3.6 更换干燥塔硅胶
干燥塔硅胶必须定期更换,但是更换难度十分大。在电解池上部使用玻璃覆盖,并且在安装上部抽气管,使用夹子固定,并且连接150 cm胶皮管,作为添加电解液的设备。在连接胶皮管后,净化装置干燥塔前需要添加干燥瓶,并且将其串联至泵外,使用该方法,可以使吸水效果更加优秀,也可以增加干燥塔的最大使用时间,化验员可以快速更换硅胶,使自动测硫仪的准确性得到有效提升。
3.7 通用型较差
由于设备型号存在一定差异,所以电解池与搅拌器无法通用。提高电解池通用性,需要将电解池上盖安装电解电极与指示电极,并且将其焊接进插座之中,在焊接过程中一定要注意接入电极的线路,如果接线错误,很有可能导致自动测硫仪损坏。
4 结 语
目前常用的自动测硫仪测定速度快,结果较为精准,操作方法简便,具有较高的自动化水平,设备体积小,非常适合选煤厂在生产工作中应用。为了加强自动测硫仪使用效果,应采取通用性较强的自动测硫仪,在设备损坏后可以快速更换,降低自动测硫仪维护难度。操作人员必须了解仪器的使用说明,并且了解在使用过程中可能出现的故障,延长使用寿命。
参考文献:
[1] 张长禄.全自动煤炭水分、灰分及挥发分分析仪的计算机辅助设计[D].郑州:郑州大学,2011.
[2] 姬步强.在使用和维护自动测硫仪方面的几点体会[J].山西焦煤科技,2012,(1).
[3] 宋敬,王岩,王文杰,等.红外法测硫仪和库仑法测硫仪测定的应用比较[A].2013年河北省炼铁技术暨学术年会论文集[C].2013.
[4] 张艳.高硫石油焦脱硫新技术研究[D].长沙:湖南大学,2012.
[5] 孙晓华,高亚平.ZCL-3型测硫仪在田庄选煤厂的应用及故障分析[J].中国煤炭,2011,(1).