陈红彪
摘 要:供电可靠性是考核供电系统电能质量的重要指标,在经济社会高速发展的今天,对供电可靠性提出了更高的要求,也是供电企业服务社会,承担社会责任的重要体现。主网停送电直接或间接影响配网供电,倒闸操作是变电运行管理的核心业务,优化停送电倒闸操作时间对提高供电可靠性意义重大。
关键词:优化;可靠性;倒闸操作;机制
主网设备尤其是综合性大停电,影响供电范围广,关系成千上万用户的用电,对供电可靠性影响极大。为了避免重复停电,提高供电可靠性,主网设备停电检修实行综合停电管理机制,检修、试验、技改等工作经常安排在一起。这时的停送电操作任务很重,倒闸操作时间很长。如何统筹安排操作任务,在确保安全的前提下,规范、快速完成倒闸操作,对提高供电可靠性尤为重要。
1 倒闸操作时间定额
为了规范停送电管理,量化倒闸操作,《广东电力系统调度运行操作管理规定》制定了输变电一、二次设备状态转换参考操作时间。以主变为例,各电压等级主变不同状态转换都给出了参考操作时间。一台220kV主变热备用转检修所用操作时间要在70分钟内完成。
2 存在问题
对于单一操作,参考操作时间指导性很强,每次操作都能在参考操作时间完成。但是,对于综合性停电操作,不能再用参考操作时间简单的计算。综合性停电操作操作任务多,且具有一定的逻辑性,需要的操作票多、布置的安全措施多,不能简单的增加操作人员来保证操作安全、快速完成。以某110kV站综合性停电为例进行分析。
某110kV变电站,计划35kV、110kV电压等级设备全停,同时开展设备更换、检修、一二次设备定检等工作任务,计划停电3天。工作要求110kV侧设备全部停电转检修。#1、#2主变及三侧开关停电转检修。35kV所有设备停电转冷备用。
停电当天,两组人参与操作。从07:00准时下令开始操作,直至16:00所有操作结束。共执行操作任务39项,整个操作过程比较流畅,设备操作良好,没有出现操作阻滞的情况。整个操作过程(统计接令到复令时间)耗时428分钟(7小时8分钟)。若计算参考时间为810分钟(13小时30分钟)。实际操作时间远小于参考操作时间,但是,还是难以接受。当天,直到17:00才完成工作票许可,开始工作。导致的结果是計划停电时间延期一天。按照操作任务计算操作时间如表2。
3 优化停送电倒闸操作时间方案
虽然两组人参与操作,操作过程顺畅,但是耗时时间仍然过长,不满足提高供电可靠性的要求。通过对操作过程的回顾,发现以下几个环节可以改进和提高:
⑴操作人员不清楚调度指令顺序,被动的接令操作,未能提前做好准备。
⑵操作票没有提前准备好,接令后才进行操作票编制、审核、打印。
⑶没有明确总负责人,两组人员操作任务分配不均,未能实现效率最大化。
仍然以该站为例,为了确保4天后(延期1天)送电迅速,采取以下措施:
⑴指定一名站长为总协调人,统一接令、复令。
⑵提前与调度联系,索取调度指令票,熟悉操作顺序。
⑶根据调度指令票提前准备好复电倒闸操作票,完成审核、打印。
⑷明确两组操作人分工,熟悉操作任务及操作顺序。
4天后送电,从15:40接令开始送电,20:10全站恢复停电前行方式,38项操作任务,复电过程总耗时4小时30分钟,操作时间大幅降低,效率明显提高。
操作时间明细见表3。
4 结论
经过分析、总结,制定《大型停送电操作任务备忘录》,统筹安排,尽最大努力提高操作效率。
大型停送电操作任务备忘录包括以下内容:
4.1 触发条件
重大操作或涉及多站操作
4.2 工作内容及注意事项
⑴设置总协调人。掌控全局,合理分配工作任务。
⑵提前联系调度,索取调度指令票,明确到站时间及操作顺序。
⑶提前准备操作票,完成审核和打印。代路操作提前切换好旁路定值并完成核对。
⑷提前做好五防系统维护,通知厂家到位。
⑸提前做好工器具准备(手电筒、袖章、相机、接地线、围栏等)
⑹操作人做好任务分配,提前熟悉操作票,做好倒闸操作危险点分析
⑺提前做好车辆检查。
⑻操作中的异常及时上报。
4.3 为了便于跟踪管理,制成表格4
通过对某110kV变电站停电时间过长的分析,采取措施后经过送电的检验,说明通过统筹、合理安排,在执行综合性停送电任务时,操作时间可以优化,操作效率可以提高。
[参考文献]
[1]《广东电力系统调度运行操作管理规定》Q/CSG-GPG 2 12 006-2011.
[2]《广东电网公司供电可靠性工作管理规定》Q/CSG-GPG 2 11 017-2011.
[3]《电气操作导则》 (QCSG10006—2004).
[4]《变电运行管理标准》QB-CSG2 0001-2004.