(川南煤业公司鲁班山南矿,四川 宜宾 645251)
摘要:鲁班山北矿为高瓦斯矿井,如何实现矿井安全生产,杜绝瓦斯事故,瓦斯抽放是最有效的治理措施之一,但常用的瓦斯抽放方法已很难解决特殊条件下的瓦斯涌出。基于此,文章主要介绍了在鲁班山北矿实验成功的工作面顶、底板瓦斯抽采道中的拦截抽放。
关键词:采煤工作面;顶板抽采道;底板抽采道;拦截钻孔
中图分类号:TD712文献标识码:A文章编号:1009-2374(2014)22-0106-021矿井概述
1.1矿井情况
鲁班山北矿位于筠连县巡司镇,是四川省川南煤业有限责任公司在筠连矿区开发的第一对矿井。开采区域位于筠连矿区鲁班山勘探区巡司背斜以北,走向长约5.9km,倾斜宽约3.0km,面积约16.5km2,工业储量9020.8万吨。
根据瓦斯地质勘探报告,+475m标高以上的瓦斯含量为10.03~15.21m3/t,以2#层为最高,3#层最低。并将+536m以上定为瓦斯风化带,以下为瓦斯带。瓦斯梯度为14.09m/m3/t,瓦斯增长率为7.09m3/t/100m。矿井瓦斯储量96000万m3,矿井预抽率按40%计算,矿井可抽储量38400万m3。
从开采表明8#层采煤工作面最大绝对瓦斯涌出量15.6m3/min,2#、3#层采煤工作面最大绝对瓦斯涌出量7.3m3/min。8#层掘进工作面最大瓦斯涌出量5.3m3/min,2#、3#层掘进工作面最大瓦斯涌出量2.8m3/min。
根据2007年鉴定资料,矿井相对瓦斯涌出量为26.36m3/t.d,绝对瓦斯涌出量为55.03m3/min;相对二氧化碳涌出量为3.95m3/t.d,绝对二氧化碳涌出量8.25m3/min。经上级部门批复为高瓦斯矿井。
2工作面底板道施工方法及钻孔布置
主要以3#煤层工作面为例说明
2.12348工作面底板抽采道
因2348工作面上隅角瓦斯积聚达5%~10%左右,为了解决2348工作面上隅角的瓦斯,决定在2348工作面施工底板抽采道,在底板抽采道内布置拦截钻孔,抽采因受采动影响,2348工作面下覆8#煤层涌入的大量泄压瓦斯。该钻孔于2008年9月12日完工,共计施工顶板抽采钻孔36个,钻孔总长4586.9m。
2.22348工作面底抽孔投抽前后的对比效果
钻孔于2008年9月12日投抽到目前为止,所有单孔负压均为6kPa。
钻孔投抽以前,2348工作面上隅角瓦斯2.5%,挡风帘内瓦斯浓度8%~10%,工作面回风瓦斯1.5%。投抽一个月后,测定2348底抽道抽放瓦斯浓度为54.67%,混合量为4.5m3/min,纯量为2.46m3/min。此时2348工作面上隅角瓦斯为1.2%,挡风帘内瓦斯浓度以降至4%~6%,工作面回风瓦斯浓度为1.0%。投抽至10月底时测定2348底抽巷抽放瓦斯浓度为51.37%,混合量为4.0m3/min,纯量为2.05m3/min。11月下旬测定2848顶抽巷抽放瓦斯浓度为44.03%,混合量为3.2m3/min,纯量为1.41m3/min。投抽到2348工作面回采末期时上隅角瓦斯为0.8%,挡风帘内瓦斯浓度降至2%~3%,工作面回风瓦斯浓度0.7%。实际证明2348底板抽采道内的拦截抽采钻孔在2348工作面回采过程中起到了关键作用,有效地拦截2348工作面回采时期下临近层8#煤层涌出瓦斯。
所有钻孔投抽至11月底,共计抽放78天,抽放瓦斯混合量为43.81万m3,抽放纯量为22.16万m3。
3工作面顶板道施工方法及钻孔布置
主要以8#煤层工作面为例说明。
3.11847工作面底板抽采道
因2348工作面底板道的实验成功,为我矿瓦斯治理增添了新的方法,8#煤层为我矿主采煤层,有效治理8#煤层工作面瓦斯成为保证我矿安全生产的重要环节,根据1847工作面掘进期间的瓦斯涌出量较大的实际情况,在1847工作面施工顶板抽采道已是治理该工作面瓦斯的重要手段之一。
1847工作面1#顶板抽采道施工在1847风巷切眼后退120m处,后每间隔120m施工2#、3#顶板抽采道,顶板抽采道长度不得低于40m,每个顶板道内布置30个拦截钻孔,每个钻孔间距0.5m,双排菱形布置。下排孔挂孔高度在底板以上0.8m,上排孔挂空高度距离底板以上1.3m,钻孔排距0.5m。1#顶抽道内拦截钻孔于2010年1月5日开始施工,共计施工顶板拦截抽采钻孔30个,钻孔总长3000m。
3.21847工作面顶抽孔效果
目前1847工作面正常回采,上隅角挡风帘内瓦斯基本控制在3%以下,回风瓦斯基本控制在1%以下,达到公司文件要求。1847顶板孔起到了至关重要的重用,该钻孔于2010年1月6投抽到2010年2月23日,所有单孔负压均为10kPa。投抽期间1847顶抽道抽放瓦斯浓度最高为70%,平均瓦斯浓度36%,混合量为6.5m3/min,纯量为3.2m3/min。总共投抽44天,共计完成抽放纯量202752m3。有效的拦截1847工作面回采时期临近3#煤层涌出的泄压瓦斯和本煤层裂隙带的泄压瓦斯。
由于1847工作面1#顶抽道在治理1847工作面取得了较好的效果,现在1847工作面2#、3#顶抽道已施工完毕,正加紧布置拦截钻孔。
4经济效益分析
2348工作面与1847工作面施工的顶、底板抽采道既解决了工作面瓦斯超限的问题,保证了工作面正常的安全生产,为完成全年原煤产量奠定了基础;同时抽出的高浓度瓦斯也为我矿瓦斯发电工作带来了好处,根据测定2348底抽道抽放在投抽一个月后瓦斯浓度为54.67%,混合量为4.5m3/min,纯量为2.46m3/min。共计抽放78天,抽放瓦斯混合量为43.81万m3,抽放纯量为22.16万m3。按1m3抽放量发电2.5度,每度电为0.5元计算,2348底板拦截钻孔抽出瓦斯共计发电55.4万度;共计发电盈利27.7万元。
1847顶板抽采道钻孔于2010年1月6投抽到2010年2月23日总共投抽44天,共计完成抽放纯量202752m3、共计完成发电50.7万度、共计发电盈利25.35万元。1847顶板抽采道内施工的拦截钻孔为1847工作面的安全生产起到了关键作用;同时也为我矿发电带来了好的经济
效益。
5结语及建议
我矿在工作面顶、底板抽采道的实验成功为我矿瓦斯治理提供了新的治理手段,为我矿圆满安全完成全年生产任务奠定了坚实的基础。在此基础上,个人总结经验提出两点建议:(1)顶、底板道施工的质量还存在一定问题,特别是顶、底板抽采道碛头段的巷道断面时常不够,造成无法布置钻孔;(2)施钻时,钻孔的终孔位置和控制区域极有可能于设计出现一定偏差,由较多因素造成。
参考文献
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抽放设计方案[J].煤矿开采,2007,(10).
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煤炭,2012,(6).
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措施[J].煤矿安全,2011,(5).
作者简介:杨志勇(1970—),内江威远人,川南煤业公司鲁班山南矿采矿工程师,研究方向:煤矿开采。
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