刘骥
摘要:中海油引进卡特尔的天然气后,以其作为主要气源向电厂供气,但电厂方面发现机组单位热量发电量明显比往年都低,平均下降了0.9%左右,这对电厂的经济影响巨大。文章分析了如何查找其中的原因,阐述了天然气组分对燃机电厂的经济影响。
关键词:天然气组分;燃机电厂;热值;甲烷;天然气计量
中图分类号:TE642 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)19-0069-02
近几年,国家环保要求日趋严格,人们保护生存环境的意识也在增强,中国对天然气这种清洁能源的需求大幅增长,以天然气为燃料的燃机电厂在全国各地都投入运行。樟洋电厂地处东莞樟木头镇樟洋村,目前拥有两台PG9171E型燃气轮机,2台三压余热锅炉和2台双压纯凝汽式汽轮发电机组。机组属于调峰机组,以天然气为燃料,天然气向中海油购买,通过深圳大鹏LNG公司的管网直接输送电厂门站。2010年中海油提供的天然气主要来自澳大利亚,气源稳定。进入2010年以来,中海油开始引进卡特尔的天然气,并以主要气源来向电厂供气。电厂方面发现机组单位热量发电量明显低于往年,平均下降了0.9%左右,这对电厂的经济影响巨大。这一现
象引起我们高度重视,全面着手查找其中的原因。
1 从电厂设备自身的角度查找原因
1.1 进行了天然气系统严密性检查,未发现明显的天然气泄漏点
检查天然气设备是否产生泄漏,这项工作是电厂运行部常设的工作内容,每个月都进行两次彻查,至今还没有发现大量天然气泄漏的情况。
1.2 机组性能试验
(1)进行了机组性能参数比较分析,没有发现机组性能明显下降;跟2009年同期相比,取1#机组几组工况相当参数对比如下(大气温度相当,两套机组运行):
从上表1可以看出,机组的性能没有明显下降。
1.3 电厂出口电表计量
电厂各机组出口电表和电网公司电表是经常校准,而且相互验证,没有差错。
2 深圳大鹏公司天然气计量准确性
收集樟洋电厂所使用的天然气的气体组分、热值、密度等数据,和离我厂最近的天然气供输站进行实时数据对比,因为都是同一母管输送,天然气品质应该一样。将两个测量点的数据进行了详细的比较。总共采用了1400个热值数据进行比较,两者的差距很小,只有0.048%,这是在仪器的误差范围内。可以认为仪器测量没有误差。
3 对比天然气组成影响
排除以上影响因素,电厂开始怀疑是燃料组分和热值的变化,是否是引起单位热量发电量下降的原因。天然气是混合气体,主要组成是C1~C4气体,其中甲烷(CH4)所占比例为85%以上,还含有其他微量气体,几乎不含硫。 使用的天然气组成不同,热值也随之变化。2010年以前我们使用的天然气产于澳大利亚,品种单一。自从中海油采购卡塔尔天然气以来,电厂使用的气源有两种。两者的气体组成有比较的差别,下面是两种气源SGS品质报告:
从表中分析,可以发现几个特点:
(1)澳大利亚的天然气甲烷含量在87.8%,含有少量丙烷和丁烷,卡塔尔的天然气甲烷含量高达93.2%,丙烷和丁烷含量几乎为零。所以卡特尔天然气相对
较纯。
(2)以单位质量计算热值,两者相差不大,只有0.89%。以单位体积计算热值,两种差距达7%。
可见,不同的气源,组分变化,热值随之变化。如果电厂和供气方以标方结算方式(例如目前的居民用气结算),无疑对电厂效益会造成巨大影响。如果以热值结算,影响相对较小,但电厂用气量大,日积月累所产生的影响也不可忽视。
4 电厂数据分析
(1)目前使用的是两者的混合气体,比例与大鹏进气周期有关,下面列举2010年前后电厂的实测热值
数据:
表3
对比2009年和2011年的年平均热值,可以发现,混合气体种甲烷含量升高,热值降低。这是以标方来作为计算单位热量。
(2)甲烷含量影响分析。樟洋电厂和中海油是以热值结算,表面上看燃料热值的降低并不会影响机组的效率,只是发同样的电量需要更多的天然气量。从数据上,两种气体主要成分甲烷含量发生改变,而实际上天然气的有效热值也发生了改变。在运行中,机组能利用燃料的有效热值是低位热值,在线检测的热值是高位热值,结算也是以高位热值来计算热值。而忽略了其中的水蒸气的气化潜热。
我们知道天然气的热值分为高位热值和低位热值, 高位热值是指一标准立方米CH4完全燃烧后其烟气被冷却至原始温度,而其中的水蒸气以凝结水状态排出时所放出的热量,低位热值是指一标准立方米CH4完全燃烧后其烟气被冷却至原始温度,但烟气中的水蒸气仍为蒸气状态时所放出的热量。高低位热值差值为水蒸气的气化潜热。气化潜热是不能转化为有效做功的热能。甲烷在燃烧时发生以下化学反应:
CH4+2O2=CO2+2H2O
甲烷在烃类中含氢量最高,密度最小,约0.54。在一标方天然气中,甲烷含量越高,其他烃类气体则越少,可燃烧的物质越少,燃烧后产生的热值自然会降低。而产生的水分比例增加,低位热值则更低。发电可利用的有效热值也越低。高位热值可以在线实测,低位热值在线检测难度较大。根据经验,天然气高低位热值相差9%。所以,使用甲烷含量高卡特尔气源,天然气中甲烷含量增加,虽然是以热值来结算气价,有效热值仍在下降,是电厂发电气耗上升的主要原因,对经济效益产生影响。
5 总结
目前国内天然气的需求不断增大,国家加大开发力度,也引进了不少的国外的气源,例如西气东输已运送至广东,西气的单位体积热值更低,电厂在使用天然气发电时,一定要注重与供气方的结算方式,了解每一种气源的品质,才能保证自身的经济效益。endprint
摘要:中海油引进卡特尔的天然气后,以其作为主要气源向电厂供气,但电厂方面发现机组单位热量发电量明显比往年都低,平均下降了0.9%左右,这对电厂的经济影响巨大。文章分析了如何查找其中的原因,阐述了天然气组分对燃机电厂的经济影响。
关键词:天然气组分;燃机电厂;热值;甲烷;天然气计量
中图分类号:TE642 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)19-0069-02
近几年,国家环保要求日趋严格,人们保护生存环境的意识也在增强,中国对天然气这种清洁能源的需求大幅增长,以天然气为燃料的燃机电厂在全国各地都投入运行。樟洋电厂地处东莞樟木头镇樟洋村,目前拥有两台PG9171E型燃气轮机,2台三压余热锅炉和2台双压纯凝汽式汽轮发电机组。机组属于调峰机组,以天然气为燃料,天然气向中海油购买,通过深圳大鹏LNG公司的管网直接输送电厂门站。2010年中海油提供的天然气主要来自澳大利亚,气源稳定。进入2010年以来,中海油开始引进卡特尔的天然气,并以主要气源来向电厂供气。电厂方面发现机组单位热量发电量明显低于往年,平均下降了0.9%左右,这对电厂的经济影响巨大。这一现
象引起我们高度重视,全面着手查找其中的原因。
1 从电厂设备自身的角度查找原因
1.1 进行了天然气系统严密性检查,未发现明显的天然气泄漏点
检查天然气设备是否产生泄漏,这项工作是电厂运行部常设的工作内容,每个月都进行两次彻查,至今还没有发现大量天然气泄漏的情况。
1.2 机组性能试验
(1)进行了机组性能参数比较分析,没有发现机组性能明显下降;跟2009年同期相比,取1#机组几组工况相当参数对比如下(大气温度相当,两套机组运行):
从上表1可以看出,机组的性能没有明显下降。
1.3 电厂出口电表计量
电厂各机组出口电表和电网公司电表是经常校准,而且相互验证,没有差错。
2 深圳大鹏公司天然气计量准确性
收集樟洋电厂所使用的天然气的气体组分、热值、密度等数据,和离我厂最近的天然气供输站进行实时数据对比,因为都是同一母管输送,天然气品质应该一样。将两个测量点的数据进行了详细的比较。总共采用了1400个热值数据进行比较,两者的差距很小,只有0.048%,这是在仪器的误差范围内。可以认为仪器测量没有误差。
3 对比天然气组成影响
排除以上影响因素,电厂开始怀疑是燃料组分和热值的变化,是否是引起单位热量发电量下降的原因。天然气是混合气体,主要组成是C1~C4气体,其中甲烷(CH4)所占比例为85%以上,还含有其他微量气体,几乎不含硫。 使用的天然气组成不同,热值也随之变化。2010年以前我们使用的天然气产于澳大利亚,品种单一。自从中海油采购卡塔尔天然气以来,电厂使用的气源有两种。两者的气体组成有比较的差别,下面是两种气源SGS品质报告:
从表中分析,可以发现几个特点:
(1)澳大利亚的天然气甲烷含量在87.8%,含有少量丙烷和丁烷,卡塔尔的天然气甲烷含量高达93.2%,丙烷和丁烷含量几乎为零。所以卡特尔天然气相对
较纯。
(2)以单位质量计算热值,两者相差不大,只有0.89%。以单位体积计算热值,两种差距达7%。
可见,不同的气源,组分变化,热值随之变化。如果电厂和供气方以标方结算方式(例如目前的居民用气结算),无疑对电厂效益会造成巨大影响。如果以热值结算,影响相对较小,但电厂用气量大,日积月累所产生的影响也不可忽视。
4 电厂数据分析
(1)目前使用的是两者的混合气体,比例与大鹏进气周期有关,下面列举2010年前后电厂的实测热值
数据:
表3
对比2009年和2011年的年平均热值,可以发现,混合气体种甲烷含量升高,热值降低。这是以标方来作为计算单位热量。
(2)甲烷含量影响分析。樟洋电厂和中海油是以热值结算,表面上看燃料热值的降低并不会影响机组的效率,只是发同样的电量需要更多的天然气量。从数据上,两种气体主要成分甲烷含量发生改变,而实际上天然气的有效热值也发生了改变。在运行中,机组能利用燃料的有效热值是低位热值,在线检测的热值是高位热值,结算也是以高位热值来计算热值。而忽略了其中的水蒸气的气化潜热。
我们知道天然气的热值分为高位热值和低位热值, 高位热值是指一标准立方米CH4完全燃烧后其烟气被冷却至原始温度,而其中的水蒸气以凝结水状态排出时所放出的热量,低位热值是指一标准立方米CH4完全燃烧后其烟气被冷却至原始温度,但烟气中的水蒸气仍为蒸气状态时所放出的热量。高低位热值差值为水蒸气的气化潜热。气化潜热是不能转化为有效做功的热能。甲烷在燃烧时发生以下化学反应:
CH4+2O2=CO2+2H2O
甲烷在烃类中含氢量最高,密度最小,约0.54。在一标方天然气中,甲烷含量越高,其他烃类气体则越少,可燃烧的物质越少,燃烧后产生的热值自然会降低。而产生的水分比例增加,低位热值则更低。发电可利用的有效热值也越低。高位热值可以在线实测,低位热值在线检测难度较大。根据经验,天然气高低位热值相差9%。所以,使用甲烷含量高卡特尔气源,天然气中甲烷含量增加,虽然是以热值来结算气价,有效热值仍在下降,是电厂发电气耗上升的主要原因,对经济效益产生影响。
5 总结
目前国内天然气的需求不断增大,国家加大开发力度,也引进了不少的国外的气源,例如西气东输已运送至广东,西气的单位体积热值更低,电厂在使用天然气发电时,一定要注重与供气方的结算方式,了解每一种气源的品质,才能保证自身的经济效益。endprint
摘要:中海油引进卡特尔的天然气后,以其作为主要气源向电厂供气,但电厂方面发现机组单位热量发电量明显比往年都低,平均下降了0.9%左右,这对电厂的经济影响巨大。文章分析了如何查找其中的原因,阐述了天然气组分对燃机电厂的经济影响。
关键词:天然气组分;燃机电厂;热值;甲烷;天然气计量
中图分类号:TE642 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)19-0069-02
近几年,国家环保要求日趋严格,人们保护生存环境的意识也在增强,中国对天然气这种清洁能源的需求大幅增长,以天然气为燃料的燃机电厂在全国各地都投入运行。樟洋电厂地处东莞樟木头镇樟洋村,目前拥有两台PG9171E型燃气轮机,2台三压余热锅炉和2台双压纯凝汽式汽轮发电机组。机组属于调峰机组,以天然气为燃料,天然气向中海油购买,通过深圳大鹏LNG公司的管网直接输送电厂门站。2010年中海油提供的天然气主要来自澳大利亚,气源稳定。进入2010年以来,中海油开始引进卡特尔的天然气,并以主要气源来向电厂供气。电厂方面发现机组单位热量发电量明显低于往年,平均下降了0.9%左右,这对电厂的经济影响巨大。这一现
象引起我们高度重视,全面着手查找其中的原因。
1 从电厂设备自身的角度查找原因
1.1 进行了天然气系统严密性检查,未发现明显的天然气泄漏点
检查天然气设备是否产生泄漏,这项工作是电厂运行部常设的工作内容,每个月都进行两次彻查,至今还没有发现大量天然气泄漏的情况。
1.2 机组性能试验
(1)进行了机组性能参数比较分析,没有发现机组性能明显下降;跟2009年同期相比,取1#机组几组工况相当参数对比如下(大气温度相当,两套机组运行):
从上表1可以看出,机组的性能没有明显下降。
1.3 电厂出口电表计量
电厂各机组出口电表和电网公司电表是经常校准,而且相互验证,没有差错。
2 深圳大鹏公司天然气计量准确性
收集樟洋电厂所使用的天然气的气体组分、热值、密度等数据,和离我厂最近的天然气供输站进行实时数据对比,因为都是同一母管输送,天然气品质应该一样。将两个测量点的数据进行了详细的比较。总共采用了1400个热值数据进行比较,两者的差距很小,只有0.048%,这是在仪器的误差范围内。可以认为仪器测量没有误差。
3 对比天然气组成影响
排除以上影响因素,电厂开始怀疑是燃料组分和热值的变化,是否是引起单位热量发电量下降的原因。天然气是混合气体,主要组成是C1~C4气体,其中甲烷(CH4)所占比例为85%以上,还含有其他微量气体,几乎不含硫。 使用的天然气组成不同,热值也随之变化。2010年以前我们使用的天然气产于澳大利亚,品种单一。自从中海油采购卡塔尔天然气以来,电厂使用的气源有两种。两者的气体组成有比较的差别,下面是两种气源SGS品质报告:
从表中分析,可以发现几个特点:
(1)澳大利亚的天然气甲烷含量在87.8%,含有少量丙烷和丁烷,卡塔尔的天然气甲烷含量高达93.2%,丙烷和丁烷含量几乎为零。所以卡特尔天然气相对
较纯。
(2)以单位质量计算热值,两者相差不大,只有0.89%。以单位体积计算热值,两种差距达7%。
可见,不同的气源,组分变化,热值随之变化。如果电厂和供气方以标方结算方式(例如目前的居民用气结算),无疑对电厂效益会造成巨大影响。如果以热值结算,影响相对较小,但电厂用气量大,日积月累所产生的影响也不可忽视。
4 电厂数据分析
(1)目前使用的是两者的混合气体,比例与大鹏进气周期有关,下面列举2010年前后电厂的实测热值
数据:
表3
对比2009年和2011年的年平均热值,可以发现,混合气体种甲烷含量升高,热值降低。这是以标方来作为计算单位热量。
(2)甲烷含量影响分析。樟洋电厂和中海油是以热值结算,表面上看燃料热值的降低并不会影响机组的效率,只是发同样的电量需要更多的天然气量。从数据上,两种气体主要成分甲烷含量发生改变,而实际上天然气的有效热值也发生了改变。在运行中,机组能利用燃料的有效热值是低位热值,在线检测的热值是高位热值,结算也是以高位热值来计算热值。而忽略了其中的水蒸气的气化潜热。
我们知道天然气的热值分为高位热值和低位热值, 高位热值是指一标准立方米CH4完全燃烧后其烟气被冷却至原始温度,而其中的水蒸气以凝结水状态排出时所放出的热量,低位热值是指一标准立方米CH4完全燃烧后其烟气被冷却至原始温度,但烟气中的水蒸气仍为蒸气状态时所放出的热量。高低位热值差值为水蒸气的气化潜热。气化潜热是不能转化为有效做功的热能。甲烷在燃烧时发生以下化学反应:
CH4+2O2=CO2+2H2O
甲烷在烃类中含氢量最高,密度最小,约0.54。在一标方天然气中,甲烷含量越高,其他烃类气体则越少,可燃烧的物质越少,燃烧后产生的热值自然会降低。而产生的水分比例增加,低位热值则更低。发电可利用的有效热值也越低。高位热值可以在线实测,低位热值在线检测难度较大。根据经验,天然气高低位热值相差9%。所以,使用甲烷含量高卡特尔气源,天然气中甲烷含量增加,虽然是以热值来结算气价,有效热值仍在下降,是电厂发电气耗上升的主要原因,对经济效益产生影响。
5 总结
目前国内天然气的需求不断增大,国家加大开发力度,也引进了不少的国外的气源,例如西气东输已运送至广东,西气的单位体积热值更低,电厂在使用天然气发电时,一定要注重与供气方的结算方式,了解每一种气源的品质,才能保证自身的经济效益。endprint