“近距离煤层组全屏蔽瓦斯抽采技术”在杏花煤矿的实践周同学,李玉成,巩建国

2014-07-14 05:29龙煤集团鸡西分公司杏花煤矿黑龙江鸡西158173
关键词:单产屏蔽瓦斯

(龙煤集团 鸡西分公司杏花煤矿,黑龙江 鸡西 158173)

一 立项背景

杏花煤矿现主采煤层为28#、30#两层煤。28#煤厚1.5米,30#煤厚3.4米,两煤层间距为9米, 31#煤厚0.7米,距30#煤层间距为10米。开采上部28#煤时,工作面采用高抽巷、仰角钻孔、排巷等综合瓦斯治理措施,但回采28#煤层时,30#、31#、34#、35#、36#煤层组受采动影响煤层组透气性及瓦斯解吸量增加,大量高浓度瓦斯通过采动裂隙涌向28#开采层工作面及采空区,瓦斯制约了采面产能的释放,采面每月的单产仅为3万吨,为工作面生产能力的27%,同时也给安全生产带来了隐患。在此背景下矿相关人员集思广议,群力群策,面对28#开采面瓦斯的具体情况针对性地提出:在30#煤层内打覆盖钻孔,形成瓦斯屏蔽层,对50米范围内的下覆煤层组30#、31#、34#、35#、36#的瓦斯进行屏蔽,并将此方案在东采28#左四采面进行工业试验。

二 理论依据及原理

在30#煤层内设计施工一条辅助巷道,在辅助巷内施工30#覆盖钻,形成30#瓦斯抽采屏蔽层,原理如图1所示。由于屏蔽层负压远远大于28#采面风流风压(屏蔽层负压可达2.5×103Pa,采煤工作面风压仅为25Pa--30 Pa),因此28#采面瓦斯有向屏蔽层流动趋势,同时31#、34#、35#、36#煤层组受采动影响瓦斯通过渗析作用上升到屏蔽层,30#、31#、34#、35#、36#煤层组瓦斯通过屏蔽层由地面泵集中排出。利用此方法能切断50米范围内下覆煤层组的瓦斯来源,降低28#采面瓦斯总量。

图1

三 预期效果

根据东采区以往回采28#采面数据统计,回采每月单产为3万吨,屏蔽层瓦斯抽采释放产能后每月单产达7万吨时,预计绝对瓦斯涌出量为43m3/min,预计30#屏蔽层抽放瓦斯纯量为16 m3/min,在保证生产安全的前提下,28#左四采面每月单产预计增加4万吨—5万吨。

四 “近距离煤层组全屏蔽抽采技术”的工业试验

1.工作面概况。

28#左四采面采深1000米,走向长600米,工作面长195米,采高1.5米。工作面采用MG2×150/700--WD机组配ZY—4800—07/17液压支架及SGZ—730/400溜子。采面配风1406m3/min,上巷回风风量735m3/min,排瓦斯巷风量671m3/min。采面采用高抽巷、本层钻孔、仰角钻孔、排瓦斯巷、全屏蔽抽采综合瓦斯治理方式。

2.工业试验的具体参数。

(1)30#辅助巷道的布置。

钻机施工本层钻孔时正坡回水快,冲洗钻削充分,负坡回水阻力大,容易导致钻削冲洗不净,造成夹钻,因此辅助巷道布置在距采面上巷平距120米,距下巷平距75米处。巷道总工程量为600米,采用综掘机施工,连续化运输,采面开采前4个月施工完毕,钻孔施工工期为2个月,钻孔施工完毕后进行2个月的预抽。

(2)30#辅助巷道的钻孔施工工艺及参数。

采用3200钻车和300钻机同时在30#辅助巷道内由里向外施工钻孔(如图2),∮73mm低导叶螺旋钻杆配∮94mm钻头,根据抽放半径实验确定钻孔间距为5米,孔径∮94mm,上方钻孔长130米,下方钻孔长85米,共计施工钻孔239个,工程量为24860米,钻孔覆盖整个采面。钻孔施工结束后采用注水泵进行煤层高压注水预裂,增加煤层透气性,降低煤层开采时的粉尘量。

图2

(3)钻孔封孔参数及工艺。

通过现场打钻观察与实验确定30#辅助巷两帮应力分布特性,结果得出煤壁以里0.8米-1.5米为应力卸载区,封孔时为了避开应力卸载区,防止钻孔漏气,确定封孔深度为1.5米,封孔长度不小于6米。屏蔽层钻孔内插入4根PE塑料封孔管,每根管长1.7米,采用聚氨酯封孔胶封孔。

(4)30#辅助巷道的抽放参数及工艺。

在30#辅助巷道内铺设∮219mm管路,每10--12个钻孔为一组,对30#辅助巷道内的屏蔽层钻孔进行联网抽放。将30#辅助巷道封闭,在密闭前再加入一趟∮219mm管路对30#辅助巷进行巷道辅助抽放,两趟管路汇合后联入地面集中泵抽排系统中(地面泵型号为CBF420-2BV2,功率为250KW,额定流量为200m3/min)。

①管路管径的经济合理性计算。

当抽排管路内气体流速在5—15m/s范围内时最经济合理,屏蔽层抽排管路管径为∮219mm。

式中 D——瓦斯抽排管内径,m;

Q——瓦斯抽放流量,m3/min;

V——瓦斯抽排管内气体平均流速,取5m/s

计算得出:12m3/min

因此当12m3/min

②瓦斯抽排泵额定流量计算。

Qt——瓦斯抽排量额定流量,m3/min;

∑Qc——抽放期间最大抽放瓦斯纯量,m3/min;

X——瓦斯抽排泵入口处瓦斯浓度,X≥0.3;

η——瓦斯抽排泵的机械效率,η=0.8;

K——瓦斯抽放的综合系数,一般取K=1.20。

屏蔽层预计瓦斯抽放纯量为16m3/min,瓦斯抽排泵入口处瓦斯浓度X取50%,屏蔽层抽放流量为32 m3/min,12m3/min<32 m3/min<36m3/min,满足抽放工程的经济合理性。

由公式②计算得出:所需抽排泵额定流量不低于48m3/min,东采地面集中泵站额定流量为200m3/min,满足要求。

五 试验效果

1.该采面辅助巷自2013年10月20日至2014年1月9日进行预抽,预抽浓度为8%-10%,流量为9.5m3/min,平均抽放纯量为0.8m3/min,抽放瓦斯量为9.2万m3。

2.该采面回采后瓦斯屏蔽层抽放流量为23m3/min-27m3/min,平均抽放流量25m3/min,抽放浓度67%-96%,平均抽放浓度78%,实际平均抽放瓦斯纯量为19.2 m3/min,预计抽放瓦斯纯量为16 m3/min,瓦斯屏蔽层抽放瓦斯纯量超预计3.2 m3/min。

3.工作面回采期间回风瓦斯浓度为0.3%-0.6%,排巷瓦斯浓度为1.3%-2.1%。

4.预计瓦斯屏蔽层施工后回采面每月单产达7万,但实际工作面回采原煤日产量最高可达4500吨,原煤平均日产量为3700吨,每月单产可达到11万吨,回采面每月单产超预计4万吨。

六 效果分析

1.该项目主要优点。

(1)在30#煤层内打覆盖钻孔,形成瓦斯屏蔽层,对50米范围内下覆煤层组30#、31#、34#、35#、36#瓦斯进行屏蔽,立足从源头上治理瓦斯。

(2)屏蔽层瓦斯抽放贯穿于采面开采前预抽、回采期间抽放,贯穿于28#工作面和30#工作面的抽放,瓦斯治理在时间和空间上做到一项技术多项应用。

(3)解决了瓦斯与生产的瓶颈问题,释放了工作面产能,提高了回采面的单产水平。

(4)该技术填补了国内在屏蔽瓦斯抽采技术方面的一项空白,技术和工程施工易于操作。

2.该项目存在的不足。

(1)屏蔽层抽放流量过低,平均抽放流量为25m3/min,今后力争在增加屏蔽层瓦斯抽放流量上进行攻坚。

(2)屏蔽层覆盖钻孔受采动影响导致抽放半径扩大,抽放半径可达到3.5米-5米,今后施工钻孔时可扩大间距为7米-10米。

(3)预抽时间短,工程安排应进一步超前,增加预抽时间,进一步降低工作面开采初期的瓦斯含量和瓦斯压力。

七 经济及社会效益

1.经济效益。

该采面储量为26万吨,采面产能释放前每月单产3万吨,产能释放后每月单产11万吨,吨煤效益为128.89元,直接经济效益为: 26万吨÷11万吨×(11万吨-3万吨)×128.89元=2437.2万元

2.社会效益。

东采28#左四采面正常回采后,每月单产增加三倍以上,产能增加的同时瓦斯超限次数为零,该技术从根本上解决了瓦斯与生产的瓶颈问题,释放了采面产能,填补了国内在瓦斯屏蔽抽采技术方面的一项空白,为今后取消高抽巷探索一条新思路,将此技术在采矿业类似煤层推广和使用,将会给企业和社会带来巨大的经济效益和社会效益。

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