齐汉强 张理存
(陕西洋县玉虎化工有限责任公司 陕西洋县723309)
陕西洋县玉虎化工有限责任公司2008年将原装置产能扩大至80 kt/a合成氨联产30 kt/a甲醇工艺装置。原蒸汽系统锅炉配置为SHL- 10- 25-A锅炉和Φ3 000 mm吹风气余热锅炉装置各1套,单风机Φ3 000 mm吹风气余热回收装置已明显不能满足生产要求。2012年决定新增1套生产15 t/h过热蒸汽(1.27 MPa,280 ℃)的吹风气余热回收装置,设计用于回收6台Φ2 650 mm造气炉产生的52 000 m3/h(标态)吹风气[含可燃物体(H2+CH4+CO)体积分数8%~12%],采用6台造气炉分2套双重风设计同时回收吹风气,所产的蒸汽可满足80 kt/a合成氨系统的蒸汽需求,可代替原10 t/h链条锅炉和6 t/h吹风气回收装置;达到节能、环保、安全生产的目的。2013年9月,该装置投运,经过2个月调整,各项指标基本达到设计指标。
15 t/h吹风气余热回收装置工艺流程见图1。
图1 15 t/h吹风气余热回收装置工艺流程
气体流程:各造气炉产生的250~300 ℃的吹风气进入吹风气总管,经旋风除尘器后进入燃烧炉,与中温空气预热器送至燃烧器出来的一股200 ℃的中温空气混合燃烧;与此同时,从合成系统送来的弛放气经减压后入缓冲罐、安全水封,在燃烧器中与中温空气预热器送来的另一股200 ℃的中温空气混合燃烧,产生的高温烟气在燃烧炉内保持在750~900 ℃安全燃烧温度,燃烧炉出口850 ℃高温烟气依次进入蒸汽过热器、余热锅炉、中温空气预热器、软水加热器、低温空气预热器,热量得到充分利用回收后,由引风机抽送,经除尘后通过烟囱直接放空。
汽水流程:由热水箱来的95 ℃热软水送入软水加热器,温度由95 ℃提升至136 ℃左右送入余热锅炉,在对流管束中经烟气加热形成自然循环,产生汽水混合物经汽水分离进入蒸汽过热器,产生压力≤1.27 MPa、≤温度280 ℃过热蒸汽,送入蒸汽系统管网供后工序使用。
空气流程:空气经鼓风机加压后经低温空气预热器预热至105 ℃,进入中温空气预热器温度提高至200 ℃通过燃烧器进入燃烧炉与吹风气混合燃烧,同时另一股200 ℃中温空气在燃烧器内与合成弛放气混合燃烧后进入燃烧炉。
入燃烧炉吹风气温度:≥250 ℃;
燃烧炉热点温度:850~1 000 ℃;
烟囱排烟温度:≤150 ℃;
过热器蒸汽温度:≤280 ℃;
二次空气温度:≤200 ℃;
给水温度:≤98 ℃;
软水加热器出口热水温度:136 ℃;
锅炉蒸汽压力:≤1.27 MPa;
进燃烧炉弛放气压力:0.03~0.05 MPa;
余热锅炉液位:1/2~2/3;
烟气中可燃物(H2+CH4+CO)体积分数:<1.0 %;
烟气中氧气体积分数:≤2.0%。
吹风气进口管道从燃烧炉侧面以切向进气,气体在炉内形成内旋式自上而下均匀混合,燃烧流程长、燃烧彻底;2台对置式燃烧器烧嘴是弛放气进气及配风燃烧的装置,每台燃烧器设计2股配风线(Φ300 mm和Φ500 mm)分别为弛放气和吹风气配风,可达到无焰燃烧的目的,助燃气耗量小。燃烧炉内设若干燃烧蓄热单元,蓄热能力强、不集灰、阻力小,利于煤粉燃烧。余热锅炉采用单锅筒、隧道式设计,集灰少、阻力小、热回收利用效率高。系统采用DCS集中控制,既节能又确保操作安全。
主要设备参数见表1。
(1)实际运行工况。由于氮肥产能过剩、市场疲软,所以生产系统根据氮肥市场需求仅需运行3台造气炉,合成氨产能仅发挥50~60 kt/a。入燃烧炉吹风气温度250~300 ℃;来自合成膜回收氢系统的尾气流量控制在650~850 m3/h(标态),燃烧炉温度达到设计温度(850~950 ℃),过热蒸汽温度≤280 ℃、压力1.27 MPa;该装置实际产生过热蒸汽6.5~7.5 t/h、过热蒸汽压力控制在1.10 MPa左右;过热蒸汽压力设定值1.20 MPa,超压后蒸汽过热器放空阀自动开启放空,过热蒸汽压力低于1.2 MPa放空阀自动关闭。余热锅炉液位控制在1/2~2/3,设有高、低液位自动报警且自动上水。烟囱出口烟气中氧气体积分数≤2.0%、可燃物体积分数≤1.0%。DCS自动化控制,温度超高和偏低自动报警;余热锅炉高、低液位报警且自动上水;过热蒸汽压力超压自动放空等,操作方便、保证了余热锅炉节能安全运行。
表1 主要设备参数
(2)烟煤节省估算。原运行10 t/h链条锅炉和6 t/h余热锅炉时,吨氨需消耗烟煤0.06 t,以80 kt/a合成氨规模计,目前不消耗烟煤(以1 t烟煤折0.7143 t标煤),则年节标煤3 428.64 t。
(3)减排估算。按80 kt/a合成氨、吨氨产生吹风气量2 010~2 250 m3(标态),其中CO体积分数7%计,则年减排CO1.26×107m3(标态)。
运行中,燃烧炉温度850~1 000 ℃,但是余热锅炉出口烟气温度>350 ℃,引风机进口烟气温度180~230 ℃,较设计烟气温度≤150 ℃明显偏高,显热损失大。
原因分析:①余热回收器设计换热面积偏小,导致排烟温度偏高;②吹风气中可燃物(H2+CH4+CO)体积分数>12%,热值较高;③造气炉吹风阀存在内漏; ④造气系统吹风负荷重,风压大、炭层低而导致 吹风气带出物到燃烧炉的煤粉量大; ⑤该装置 没有安装有效的吹灰器装置,长时期运行后导 致余热锅炉换热器、空气预热器、软水加热器集 灰严重,换热效率降低,排烟温度升高; ⑥操作 调整中配风量过大,导致烟气中氧含量高,热损 失增加。