邹大勇
(内蒙古通辽金煤化工有限公司 内蒙古通辽028011)
内蒙古通辽金煤化工有限公司(以下简称通辽金煤公司)2009年投产的200 kt/a乙二醇装置中,煤气化采用2台40 000 m3/h(标态)和1台20 000 m3/h(标态)恩德炉。在2年多的试生产阶段,恩德炉自投煤运行以来,生产稳定。现针对原料煤(褐煤)中水分含量对有效气(指CO+H2)成分的影响进行了分析和总结。
煤中的水分包括外在水分、内在水分和结晶水,煤中水分含量的高低直接影响粉煤气化的效果,一般以煤的内在水分含量作为评定煤质的指标。煤中水分含量随煤变质程度的加深而减少,水分含量较高的煤,往往挥发分含量也高。有一定水分的煤在干馏阶段,煤半焦形成时的气孔率大,进入气化层能使反应速度加快,生成的煤气质量较好。由于气化炉的生产能力较大,煤在炉膛内的干燥层、干馏层的加热速度很快,容易使煤粉碎而引起出口煤气中含尘量增大,所以要求煤中含有一定的水分,但是煤中的水分过高又会给气化过程带来不良的影响。具体不良影响:①增加了干燥时所需的热量,从而增加了原料煤的消耗,降低了气化效率;②煤处于潮湿状态,易造成粉煤黏结而不易筛分,使入炉粉煤量增多,在贮煤槽中也易产生蓬煤现象,在北方寒冷地区,易黏结设备和冻成块状;③干燥不充分,干馏不能正常进行,使气化层温度降低,导致发生甲烷生成反应、有效气成分明显降低,不利于生产。
理论上,煤中水分含量对气化反应影响很大,这样气化过程中原料煤中水分的高低,相当于气化剂中蒸汽投入的多少。一般气化过程中,原料煤入炉后,首先要消耗一部分热量将煤中的水分蒸发掉,对炉温的影响很大,在同等条件下(气化剂配比不变)会导致炉温有所降低。炉温下降会直接影响气化反应,不利于还原反应的发生,而且会使甲烷生成量增多,有效气成分大幅降低。煤中水分含量的高低对煤气中有效气成分的高低,尤其H2含量的高低,起着决定性作用。
煤中水分含量对有效气成分影响在2010年和2011年的实际生产中得到了证实。通辽金煤公司恩德炉装置自2009年9月运行以来,由于煤干燥系统运行一直不是太理想,所以原料煤水分含量波动范围比较大,在16%~32%(质量分数,下同)。为此,统计了2010—2011年有代表性的生产数据(表1)并进行了分析。
从表1中数据可看出,当其他工况几乎没有较大变化时,原料煤中水分的高低与有效气成分的高低是成反比的,说明水分对有效气成分的影响非常大,降低原料煤中水分有利于提高有效气成分。所以应增强煤干燥系统的干燥效果,尽量将原料煤中水分质量分数控制在20%以下,而且波动不可太大(因为波动大不利于恩德炉工况操作上的调节),以利于气化生产,保证有效气成分稳定达标,真正达到节能降耗的目的。
表1 2010—2011年1#恩德炉有代表性的生产数据
从分析和总结中可以看出,原料煤水分含量的高低以及波动,对有效气成分的影响是非常大的,应从根本上解决此问题。
通辽金煤公司使用含水量较高的褐煤,为了更好解决原料煤含水量过高影响有效气成分的问题,最有效方法就是降低原料煤水分含量。建议:应保证煤干燥系统连续稳定运行,均匀地向恩德炉供应干燥煤;煤干燥系统按照设计要求控制煤中水分含量,将原料煤中水分质量分数尽量控制在20%以下,波动不应太大,最好控制在13%~18%。这样,在其他工况条件不变的情况下,使有效气成分体积分数达到工艺指标,即基本能保证在70%以上,操作控制得好时,可达到73%~75%,达到节能降耗的目的。
在原料煤水分含量较高的情况下,合理调节汽气比。如果原料煤水分含量较高且无法降低时,必须对恩德炉操作工况进行细调。根据实际情况(原料煤的水分含量),合理调节汽气比、氧煤比,适当降低气化剂中蒸汽量,从而减少C+2H2O→CO2+2H2-Q反应的进行,控制CO2的生成量,进而提高CO的产量,来提高有效气的成分。操作人员应根据炉温和现场观察炉内喷嘴火焰的颜色,判断炉内的流化和反应状况,合理调节,优化生产,再通过对比煤气成分分析数据,经过多次调节后,总结经验,使其达到最佳效果的汽气配比。若原料煤水分波动较大,细调很难进行,炉温变化也会很大,这样操作人员必须精心操作,根据炉况变化及时调节汽气比、氧煤比。
通辽金煤公司通过对恩德炉生产中的实际情况进行分析、研究和探索,有效控制了原料煤水分对有效气(CO+H2)成分的影响,原料煤(褐煤)水分质量分数控制在13%~18%时,有效气成分体积分数基本能达到最佳值(75.6%)。