燃气计量估量二三事

2014-07-01 19:45重庆燃气集团股份有限公司许晓文
上海煤气 2014年1期
关键词:供气气量仪表

重庆燃气集团股份有限公司 许晓文 叶 茂

燃气计量估量二三事

重庆燃气集团股份有限公司 许晓文 叶 茂

如何确定燃气计量器具出现故障后的燃气流量计量,重庆燃气集团公司对此主要有3种估量方式:(1)根据前3天用气量估量,(2)根据去年同期数据估量,(3)根据实际用气状况和用气设备运行情况估量。文章结合3个燃气仪表计量估量案例,对重庆燃气集团公司的估量方式进行了剖析,发现其不足之处,提出了新的解决方法。

燃气 估量方式 故障后用气量 气态方程

0 前言

重庆燃气集团股份有限公司(简称重燃集团)对计量器具出现故障不能计量,进行估量的方式有:

(1)根据前3天用气量估量;

(2)根据去年同期数据估量;

(3)根据实际用气状况和用气设备运行情况估量;

(4)其他方式。

在我们遇到的燃气计量估量事件中,有3个典型案例的估量方式与上述方式有所不同,觉得有探讨的价值与必要。

1 3个典型案例分析

1.1 案例一、客户甲公司估量分析

客户甲公司属于A燃气公司的重点客户(日用气量超过3 000 m3),其供气压力有特殊要求,在发生故障当天17:00(5月18日),甲公司要求提高供气压力,A公司予以了配合。考虑到增压的不可控因素,第二天的17:00管理站抄表人员对该处计量仪表进行监控,发现其停止计量,但仍然供气。遂通知甲公司,关闭该计量仪表(简称仪表1),由副路仪表(简称仪表2)独立供气(未发生故障前,主副路仪表为并联状态,同时供气并计量)。

第二天早上8:30,应甲公司要求,A公司相关人员、计量仪表厂家及甲公司后勤部人员到场,对该处调压柜两台并联表计量数据进行了提取,并当场分析估量,由于分歧较大,无法达成一致。决定再缓3天时间,综合考虑,求同存异。最后双方认可的理由及结论是:

(1)5月18日17:00~5月19日17:00(24小时)仪表1正常供气,但停止计量,存在1天的估算气量。

(2)由于仪表1所在的调压柜是双路计量,故当仪表1发生故障时,同一调压柜的编号xxxx的流量计(仪表2)正常计量。因为两表表型相同(均为Q650 DN150 PN16),流态相同,所以可以通过仪表2计量数测算得出仪表1计量数。

(3)测算过程:

方法一:

①通过调取故障发生前3天(5月15日0:00~5月18日0:00)计量数据,测算得出正常运行下,仪表1与仪表2的关联系数为0.639,见表1。

表1 故障发生前3天计量数据

②5月18日17:00~5月19日17:00,仪表2正常计量数为38 828 m3,根据关联系数,可估算出仪表1在故障期间的计量数为24 811 m3。

即:仪表1计量数=仪表2计量数×0.639

=38 828×0.639=24 811 m3。

方法二:

故障发生后5月20日0:00~22日0:00两天该调压柜的气量分别为64 916 m3;64 415 m3(由仪表2单独供气,后端用气设备未发生改变)。与故障发生日19日的气量(24 811+38 828=63639 m3)相差无几。再次印证方法一的正确性。

结论:甲公司向A公司补缴气量24 811 m3。

本案例引用了重燃集团估量方式(1),但单纯使用其论证时,却遇到了困难,甲公司提出为什么不用前3个月或者去年同期数据作为估量依据,这两个数据会比24 811 m3低5 000~6 000 m3,显然对A公司不利。估量方式(1)加上发生故障后两天的平均用量的方式,会更让人信服,减少计量争议。

1.2 案例二、客户乙公司估量分析

客户乙未列入B燃气公司的重点客户(即日用气量未超过3 000 m3),实行的是月抄表制度。20××年12月底抄表人员发现气量比11月少计15 000 m3,降低率为24%,但其用气负荷、用气设备并无改变,其燃气生产产品与上月相比也相差无几。其中一个值得注意的细节是在12月18日该调压柜进行了整改,计量仪表在12月19日发生了故障,仪表停止计量但仍然正常供气。客户乙单方面的估量为10 000 m3,具体算法及计算依据并未提供。明知其算法有问题,但该客户是上游供气单位的下属单位,所以处理应相当慎重。

我们把12月这31天的计量分为3部分来分析,见表2。

表2 各时间段用气计量分析

由表2可以看出,时段3计量明显异常。如何来还原真实计量,这就是问题的关键了。由于该客户业务稳定,用气负荷较为均衡,可以采取取平均值的做法来推导时段3的真实用气量。用时段1、2的日均用量为基数,乘以12天,即:

(18100+19400)÷19×12=23 684≈23 700 m3。

结论:乙公司向B燃气公司补缴气量13 700 m3。

另外一个比较有力的证明是乙公司提出来的。当B公司提出计算方案时,对方表示了异议,同时提出了自己的方案,就是看计量仪表维修标定后,正常供气两天的日均用气量是多少,他们就照此量估量。比较幸运的是,维修后的日均用气量为2 020 m3。乙公司最终接受了B燃气公司的解决方案,补缴气量13 700 m3。

本案例结合了故障发生前平均估量原则,以及排除故障后,通过正常计量来平均估量这一方式,会更让客户更信服,减少不必要的计量矛盾和纠纷。但这一方式建立在对有诚信的客户基础上。倘若是计量黑名单客户的话,这种方式就会有问题,不排除该客户为少缴气费而少开设备,从而给燃气公司造成经济损失。

1.3 案例三、客户丙公司计量纠纷分析

由于近段时间C燃气公司的输差比较大,该公司采取了多种有效措施来降输增效,其中的大宗客户计量专项检查就是其中项目之一。

在某月的周五,由C公司分管领导带队,各仪表厂家专业技术人员技术配合,计量及抄表人员参加的专项检查开始进行。在检查到最后一家客户时,检查人员发现计量表的压力数据异常,居然只有25.7 kPa,而重庆当地的大气压约为99 kPa,还要加上燃气压力,可以初步断定的是:计量仪表压力传感器损坏,计量严重少计。另外一个可以佐证压力传感器损坏的是:该管段弹簧压力表的数值约为0.05 MPa。至于故障发生的时间段,以及具体的补缴气量,需要进一步分析。

C公司管理站当场通知客户丙后勤人员到场,大家共同见证仪表厂家提取该表历史数据,由仪表厂家分析、解释及提出建设性处理意见。根据当场提取的数据,初步估量约有130 000m3需要补缴。对于一个连年亏损的实体制造企业,要想追讨如此高额的气款,难度可想而知。

第一步:仪表厂家提供初步的估量原则与计算理由,最重要的是能够说服客户丙公司。仪表厂家提取的数据有3张EXCELL表,分别是月记录、启停记录及实时记录,根据这3张表来推导估量。从实时记录表中可以确定:从20xx年6月16日起,该表压力异常,在25.7 kPa上下波动,正负波动不超过2 kPa,此种情况持续到次年的3月,共计发生故障时间为282天。3张表中,月记录表时间顺序显得比较乱,并未按先后顺序排列,给人不严谨的感觉;启停记录表对估量无多大帮助;剩下的就是实时记录,主要靠这个数据来追根溯源。

仪表厂家提取的数据有360条记录,即360天的计量条目。厂家根据前78天的正常日均气量,来推导后282天的估量,再减去282天中已计的气量,得到的就是丙公司应该补缴的气量。不幸的是,仪表厂家故障天数计算错误,少计了49天的气量,这也说明有时也不要太迷信专家。另外一个缺点就是计算方法太过单一,很难说服客户。

第二步:C公司计量人员采取两种方法来计算。

方式一、以2012年1月1日至5月31日正常计量的日用气量为参考。

已知:该表2012年1月1日至5月31日正常运行,155天的用气量为103 075 m3,日均用气量为665 m3。

出故障的时间为2012年6月16日至2013年3月28日,时间共计282天,以日均用气量665 m3估算,这段时间的估量=665×282=187 530 m3。

除去2012年7月至2013年3月已缴气量33 144 m3,应补气量=187 530-33 144=154 386 m3。

方式二、根据气态方程计算。

式中:V0——标准状态下的体积量,m3;

V——工作状态下的体积量,m3;

p——流量计压力值,kPa;

p0——标准大气压,取101.325 kPa;

T0——标准状态下的绝对温度,取293.15 K;

T——被测介质的温度,K;

Fz——气体压缩因子。

式(1)中其他值正常,只有p值出现故障,且p值与V0成正相关关系,换句话说,当正常p1值(146 kPa)是误值p2(25.7 kPa)的5.68倍,正常的V01值是误值V02的5.68倍。

已知:2012年7月至2013年3月用气量的误值为33 144 m3,所以正常计量值应为:

33 144×5.68=188 257 m3。

除去2012年7月至2013年3月已缴33 144 m3费用,应补气量=188 257-33 144=155 113 m3。

综合以上两种方法,其值甚为接近,一定程度上说明了估量方法的正确性。

第三步:客户丙公司的回馈及解决方案。

经过两个回合的谈判及交涉,再通过中间人的调停,达成的共识是丙公司在当年内补缴全部气量,考虑到企业的实际困难,分月补缴。

本案例计量故障有点特殊,集团公司提供的几种估量方式都不太适用,笔者建议以气态方程来解释比较合理,平均用量的方式建议作为佐证。

2 几点建议

通过对上述3个计量纠纷的原因探究,提出建议如下:

案例一:计量仪表故障发生的原因是增压后,管道内的焊渣将涡轮计量表的叶片卡死,从而无法计量。

建议:加强管道安装的施工质量管理,确保计量安全及计量准确。

案例二:拆开该计量仪表时,发现涡轮表的叶片完全破损,奇怪的是过滤网完好无损,破碎的叶片在进气阀门处聚集。常理而言,由于进气端瞬间高压,调压器如果失效,高速流动的焊渣可能先击穿过滤器中的过滤网,再将涡轮表叶片打坏,但聚集的地方也应该是出气阀。后来反复探讨及研究,最大的可能性是气表后端钢管施工吹扫时,未按照规定关闭出气阀,也未取下计量仪表,方有此祸。

建议:加强施工人员的业务技能培训,对工程质量严格考核。

案例三:抄表人员未及时发现计量仪表的数据异常,是该计量纠纷的直接原因;而相关管理人员未按照相关规定进行检查及复核,是造成该事件的间接原因。

建议:加强抄表人员的业务培训教育,提升管理人员的责任意识。

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