软启动节能控制柜在潜油电泵井上的应用

2014-06-09 05:12吴宇滢大庆油田有限责任公司第三采油厂工程技术大队黑龙江大庆163113
化工管理 2014年23期
关键词:潜油电泵停机

吴宇滢(大庆油田有限责任公司第三采油厂工程技术大队 黑龙江 大庆 163113)

引言

潜油电泵工作在高温、高压的油、气、水三相介质中,含有一定的腐蚀物和砂、蜡等,工作环境恶劣,线路损耗大,启动电流为正常值3~8倍,对电泵电缆及电机的冲击较大,易造成泵轴损坏。

一、电泵机组损坏原因分析

电泵机组的损坏可以从以下三个方面来分析:

(1)潜油电泵轴是潜油电泵的重要部件,泵轴细而长,传递的功率大,工作时扭转角较大,易于引起泵轴过早断裂。

(2)频繁启机易造成泵轴断。每启动机组一次,井下电机上会加以电机额定电流的3—8倍的冲击电流,对泵的机械冲击损害较大,容易发生轴断问题。

(3)每停机一次,在电泵供电系统中产生放电反冲击,使电缆绝缘下降;井下电机上会加以电机额定电流的3—8倍的大电流冲击,电缆绝缘性能受到较大影响,对电缆绝缘低的井容易造成电缆被击穿而烧泵。

二、软启动装置的工作原理

软启动控制技术主要应用电子技术,由16位单片机对可控硅导通角进行智能控制输出电压。在电泵井启动与停机过程中,对起停机时间,及启动电压进行人工设置。启动过程中,可控硅使电机工作电压由零伏无级连续升至机组额定电压值,旁通开关自动吸合,这时软启动器实现监控、保护和测量功能。停机过程中,停机调整时间之初,旁通开关打开,转到软启动器工作,在调整时间内软启动器实现软停功能,避免了操作过电压对电机及电缆绝缘造成的破坏。

从北3-2-60井启动电流特征曲线图(图1)可以看出,常规全压启动存在瞬时电流冲击波峰,瞬时(1-2S)电流高达239A,而软启动使电机工作电压在10S内由完成启动过程,电机运行电流平稳增加,最高值只有81A,避免了瞬间的峰值大电流冲击。

主要技术指标如下:

⑴启动电压5%~95%U,启动、停机时间0~60s可调;

⑵欠载、过载、短路、缺相、电流不平衡保护;

⑶三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数自动显示。

三、现场试验

在17口电泵井安装了软启动控制屏,便于长期观察软启动控制屏的应用效果。目前,该17口井运行良好,软启动装置没有出现任何故障。

电泵井安装软启动控制屏后运行情况表 表1

四、效果分析

1.启动机组时的冲击电流大大下降

普通控制屏电泵机组启动电压为全压启动,会带给机组4-8倍额定电流的大电流冲击,安装软启动控制屏,启动电压全部实施降压启动,启动电压为额定电压的19%。

2.最大限度降低了电流冲击

普通控制屏电泵机组起停机时间由瞬间(1S~2S)完成,存在明显冲击波,安装软启动控制屏后起停时间为13S,最大限度降低了电流冲击;

3.减缓机组绝缘值下降的速度

更换软启动控制屏井,机组绝缘指标保持了作业投产时2000MΩ的指标值;没有安装的井,平均下降了23MΩ。软启动技术可以减缓机组绝缘值下降的速度,有利于延长电泵机组使用寿命。

五、结论及认识

1.软启动使启动电流由全压启动时额定电流的3-8倍降低到2倍左右,消除了启动时大电流对电缆的冲击。

2.软启动能平缓升压,降低了启动电流,避免了机组转轴由静态突然加速所造成的机械损伤,降低了机组断轴的几率;

3.软启动装置投入成本低,无需其它配套设施,具有和变频控制屏相媲美的启动性能,而费用只有相同功率变频控制屏的三分之一,适合大面积推广应用。

[1]张玉斌,于海春潜油电泵机组质量可靠性评定.石油钻探技术.2003.031(002):31-34.

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