细化灌酒机操作保证啤酒开线浓度

2014-05-13 23:57刘镇杰
科技创新与应用 2014年15期
关键词:节能降耗

刘镇杰

摘 要:灌装开线酒浓度的控制容易被忽视,一直以来都被认为,只要引酒得当,在酒液进入酒机前管道排放足够量,酒机预排气阀门对酒管内水进行排净,对灌酒后第一圈瓶子捡出,酒液浓度就不会出现问题。然而从关注开线酒浓度后,发现灌酒机操作一直以来都走在误区之中。通过反复实验摸索,规范细化包装生产开线引酒等灌酒机操作细节,改良引酒环节、正确灌酒机操作,最大程度上控制了啤酒成品的包装总氧、原麦汁浓度、酒精度,减少灭菌剂残留以及节能降耗,同时保证了啤酒的感官品评质量。

关键词:开线酒浓度;引酒;节能降耗;感官品评质量

1 灌酒机内残水对酒液浓度的影响分析

1.1 罐装第一步,用脱氧水引酒时,灌酒机酒缸的内部全部被水充满,第二步,用二氧化碳对酒机备压,确保酒缸内脱氧水被尽量排出,但灌酒机底部最低点,酒阀处仍有少量残水排除不净。由于酒液比重大于水,所以这部分水不会很快被灌装出来,容易造成灌酒初始阶段酒液浓度不稳定、浓度偏低现象。见表1。

表1 以灌装9°P啤酒为例

如果不经过进一步处理,酒缸内混有至少50ml*酒阀个数的水量,严重影响酒液浓度、色度和口感。可见,开始灌装后捡出头一圈酒并不能解决酒液浓度低的问题。

1.2 在灌酒机备压结束后进行实验,先不进酒,空瓶进入酒机灌装1圈~2圈,再进酒开始正常灌装。通过实验第一圈灌出的水为40ml-45ml,第二圈为5ml-8ml。

2 规范完善引酒操作程序,具体实验步骤

2.1 接酒管道二氧化碳处理、走水过程

接酒之前向酒缸内通入二氧化碳,酒缸压力设定调至0.25MPa。使用合格的脱氧水为引酒水,将跨管接至脱氧水罐,将捕集器袋从浸泡槽中取出,安装到所接生产线的捕集器中。开阀门走脱氧水至溶解氧50PPB以下(脱氧水流速35m2/h)。见有脱氧水流出后开启管道泵,开阀门引水进酒缸,开管道取样阀排水2分钟。酒缸必须用脱氧水充满,充满后排水口应有溢流。待充满溢流3-5分钟后关闭脱氧水控制阀。

2.2 备压、排气过程

用二氧化碳备压(酒缸压力调至0.35MPa、清酒送酒压力调至0.45MPa),关闭进酒管道总阀门,开灌酒阀门,利用二氧化碳的压力排净酒缸内的脱氧水。

见无水流出后利用阀门缓冲排水几次,直至无水喷出。关闭阀门,利用酒缸上部排气阀门排气三到四次赶出剩余空气,注意保证酒缸压力为正压达到0.1MPa以上。

开启控制面板上设定阀门,手动吹净酒阀内残水。

2.3 引酒过程

走水结束后,后酵换酒罐时关闭跨管和控制板上的阀门后,用扳手卸下对接管,将跨管接至所需接罐的清酒罐,紧固对接管后打开跨管和控制板上的阀门。

继续打开接酒管道阀门(1/2开度)见有酒液流出阀门(1/4开度)通过视镜观看酒液清亮透明后缓慢关闭。

打开取样阀排液,约1分钟后关闭。

开机运行前,先进两圈空瓶将酒机内残水灌出(压盖机处于手动关闭状态)。

酒缸压力设定0.30MPa-0.35MPa时引酒进酒缸。然后,进入生产状态,灌酒正式开始。

处理后酒液浓度见表2和表3。

通过上述实验,在酒机未进酒前空瓶灌装一圈后进酒,开线第一圈清酒原麦汁浓度比管道酒低0.03-0.05°P左右。空瓶灌装两圈后进酒,开线第一圈原麦汁浓度基本与管道酒无差异,所以只需要准确控制管道酒浓度,就能够保证开线酒的浓度合格。而采用的老式灌装操作方法,开线后,第一圈原麦汁浓度要比管道酒低0.15°P左右(见表1数据),而且至少四圈内酒液浓度均不合格。造成浪费的同时也增加了产品质量风险。

使用改良后的开线接酒操作方法,如果按照灌酒机100个酒阀灌装580ml瓶计算:100*4*580/1000000=0.23k1,每周开线两次,一条生产线每年的酒损将达到0.23*2*4*12=22.3k1。也就是说,使用细化后的引酒方式操作,将会避免上面的损失。

细化且规范了包装生产开线引酒等灌酒机操作细节,最大程度上避免了开线引酒用脱氧水掺入瓶生酒,消除了对啤酒成品的包装总氧、酒液浓度以及色度的影响,减少灭菌剂残留,降低了酒损,同时保证了啤酒的风味和口感。

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