钱春明 梁维新 马玉青
摘要:退火炉初始配置为石棉辊,实际生产中,石棉辊极易受损,导致内部钢丝露出并划伤带钢,产生产品缺陷;其次,由于石棉辊本身较软,损耗大,生产成本高。现改造为钢辊,经调试作业,钢辊符合要求,对品质无影响且成本降低
关键词:石棉辊;钢辊;成本
前言
生产中退火炉为水平连续退火炉,加热区域长70m,分为4个炉膛,长度较长,为防止带钢垂落,炉膛之间设置支撑辊,材质为石棉辊,共五组,每组一备一用。由于石棉辊偏软,在生产中极易受损,对品质造成不良影响。石棉辊更换时间较长,加之更换频率较高,给生产带来较大的影响。石棉辊的修复单价较高,每根压装83000RMB,其中1#辊使用寿命为25天,年费用达120万RMB,成本较高。经讨论调试,1#位置更换钢辊。
1.fiber 结构
图1 fiber roll 结构
上图为石棉辊的结构图。在实际生产中,石棉辊一备一用,如果出现辊子损坏情况,可以实现低速在线换辊。但在近两年实际使用时,问题较大,严重影响了产能,而且辊造成的划伤影响较大,造成不合格品或者客户投诉。在生产成本方面,也是压力较大,全年500万以上的费用。以下为改造的原因。
1.1 生产方面
Fiber roll更换时间较长,且更换频率较高;更换过程需要降速,影响生产量。每个小时影响产量约60ton。
1.2 品质方面
Fiber roll使用时会出现Ceramic disc脱落,导致SUS或shaft外露划伤带钢,对产品品质造成极大影响。平均每个月至少造成5卷划伤。辊身偏磨也直接影响Strip板型
1.3 成本方面
Fiber roll修理费占总修理费用的80%以上,板型不良时钢带频繁划伤fiber roll,造成巨大损失(30万/次)。
2.改造过程
在讨论及参观同类厂家后,决定进行改造。首先,确认钢辊的硬度,承受温度及粗糙度等材质要求,然后寻求相关厂家订制,同时,现场管道进行配套改造。要求所有辊子的辊身需要离心铸造完成,铸造完成后进行探伤,保证辊身没有缺陷,并提供探伤报告。辊子焊接为连续焊接,为了保证焊接质量,焊接前预热到500℃,焊后需要保温12小时,保证所有焊缝不漏水。焊接后所有焊缝光滑平整,焊后去毛刺;所有锐角倒钝。所有的辊子要做静平衡,合格基准以图纸为准,在图纸中未标记的以300g max为准,制造商提供每次检测的成绩书。轴头要进行裂纹探伤检测,制造商需要提供数据报告。焊接部位提供着色探伤报告,辊身需要去应力退火,提供热处理报告。辊子表面光滑,粗糙度符合图纸要求;供应商根据现场的工况考虑辊子的表面硬度。
ROLL 外径
外径公差(mm)
圆柱度(mm)
圆度(mm)
300
±0.5
0.2
0.1
表一 辊子尺寸公差要求
2.1钢辊质量要求
辊面不能有鼓泡或者凹陷及任何缺陷;辊耐温性能要达到技术要求;不能因辊子的制造缺陷,引起带钢的缺陷;辊子内部水流量要满足生产要求;辊子在正常使用时不能有弯曲变形等情况; 在正常工作状态下,不能发生轴头与辊身脱离现象
3.改造成果
3.1改造前后的辊消耗对比
经两个多月(2014.1~2014.03)的测试使用,品质稳定,成本降低
表二 改造前后辊消耗
3.2改造前后相关使用数据对比
区分
流量m3/h
压力bar
进水温度℃
回水温度℃
结论
标准
实际
标准
实际
标准
实际
标准
实际
fiber roll
3
3.18
3
4.44
<33.5
34.4
<43.5
36.4
钢辊监测数据正常
Steel roll(310S)
3.32
4.44
36.3
42.4
表三 改造前后设备参数
3.3 改造前后成本及品质对比
实际生产中13年消耗fiber roll 14根,总价为1162000元;14年截止8月份未使用石棉辊,使用钢辊一根,费用为115000元,共节俭费用1047000元。品质划伤也未发生。
4. 结论
由石棉辊改为钢辊非常成功,品缺陷减少,成本更低。