250吨转炉汽化烟道稳定运行实践

2014-04-29 12:25李强国韩书娜
中国机械 2014年20期

李强国 韩书娜

摘要:针对邯宝炼钢厂汽化烟道的状况,对影响系统稳定运行的相关因素进行了分析,从设备处理及防护、水质处理、自动控制等方面提出了相应的改进措施。

关键词:煮炉;金属喷涂;除氧;加药

前言

邯宝炼钢厂250吨转炉汽化系统于2008年10月投入运行后,汽化系统运行平稳——未出现过爆管、大面积漏水现象。同时蒸汽回收量达到90kg/t钢,在国内居于领先地位,转炉负能炼钢成效显著。

1.汽化系统工艺流程

汽化系统主要包括汽化烟道、汽包、除氧器、低压循环泵、汽包补水泵、高压循环泵、蓄热器等设备,用于吸收转炉吹炼过程中碳、氧气反应所产生烟气的热量,将烟气温度由1550℃左右降至800℃~1000℃,为煤气净化及回收做好准备,同时产生的蒸汽通过管网供应各蒸汽用户。具体流程如下:

文本框: 低压强制循环文本框: 高压循环泵文本框: 低压循环泵文本框: 高压强制循环

工艺流程图

汽化烟道

2.影响汽化烟道稳定运行的因素

汽化烟道是汽化系统的关键设备,其运行工况随转炉冶炼工艺而周期性、急剧地变化。恶劣的工况极易导致烟道水管爆裂漏水,严重影响烟道的寿命。使得生产被迫中断,同时严重威胁了生产人员的安全。因此,确保汽化烟道稳定运行的需求日益迫切。

影响汽化烟道稳定运行因素贯穿烟道的使用周期,主要包括:设备内部清洁度、烟尘冲刷及烟气腐蚀、水质、热应力等。

3.采取的措施

3.1煮炉提高烟道管内壁清洁度

煮炉是利用碱液或磷酸盐水解生成的羟基,使其与硅化物反应,转化为可溶性物质,用以除掉各循环管道的内壁上依附的油垢、铁锈等物,以提高锅炉的热效率,同时在内壁上形成一层钝化层以提高锅炉的使用寿命。原则上,大修后更换或修复的烟道必须进行煮炉。煮炉用药品选用烧碱NaOH  4kg/m3、磷酸三钠Na3PO4 4kg/m3。其反应如下:

2NaOH+SiO2—→Na2SiO3+H2O

3 CaSO4 + 2 Na3PO4  → Ca3(PO4)2 + 3 Na2SO4

硅酸钠Na2SiO3易溶于水,松软的磷酸钙水垢Ca3(PO4)2相较于坚硬、致密的硫酸钙水垢CaSO4更易排出。

3.2金属喷涂解决烟尘冲刷及烟气腐蚀

我厂采用镍铬合金对烟道水冷壁进行喷涂处理。金属涂层使烟道获得在高温下抗氧化性能、抗冲蚀性能、抗腐蚀性能。同时,烟道粘渣比较容易脱落。整个涂层厚度0.7mm(涂层太薄,起不到防护效果;涂层太厚,影响换热效率,并且涂层容易在高温下脱落),涂层结合强度≥55MPa,孔隙率≤1%,喷涂层硬度≥65HRC。

3.3给水除氧

利用低压循环系统吸收烟气的热量,用于给水的除氧,不足的部分热量从低压蒸汽管网补充。根据气体溶解定律通过热力除氧,确保炼钢期间除氧器水位保持在500~550mm,温度维持在144~159℃,压力0.3~0.35MPa,达到给水除氧的最佳效果,提高烟道使用寿命。

3.4加药

采用磷酸三钠(Na3PO4)碱性处理,去除脱盐水中钙镁离子,并保持烟道水PH值。其反应式为:

3 Ca(HCO3)2 + 2 Na3PO4  → Ca3(PO4)2 + 6 NaHCO3

3 Mg(HCO3)2 + 2 Na3PO4  → Mg3(PO4)2 + 6 NaHCO3

3 CaSO4 + 2 Na3PO4  → Ca3(PO4)2 + 3 Na2SO4

3 MgSO4 + 2 Na3PO4  → Mg3(PO4)2 + 3 Na2SO4

10 Ca3(PO4)2·2H2O + 6 NaOH  → 3 Ca10(OH)2(PO4)6 ↓+ 2 Na3PO4 + 2 H2O

Ca10(OH)2(PO4)6是松软的没有黏性的水渣,可以通过排污除去。而且它是具有高度分散能力的胶微粒,可作为水中的补充结晶中心。游离的磷酸根附在金属表面,可以防止金属的苛性脆化。磷酸三钠(Na3PO4)加入量可按下式计算:

G=(126.73×D×Hg + Dp×PO43-)/K (克/时)

式中 D——给水量(吨/小时);

Hg——给水总硬度(毫摩尔/升);

Dp——排污水量(吨/小时)或排污率×给水量;

PO43--——炉水中应保持PO43-的过剩量,一般为15~20毫克/升;

K——工业用磷酸三钠的纯度(%);

126.73——磷酸三钠(Na3PO4·12H2O)的1/3摩尔数。

3.5稳压操作

为避免汽化烟道运行过程中压力、温度剧烈波动,烟道运行应采取稳压操作,减弱由于周期性交变应力引起的热疲劳破坏:1)烟道投运、停运时应缓慢升压、卸压,避免速度过快引起的冲击及管道压力、温度急剧变化,确保升压、降压速度不超过2℃/min。同时升压、卸压过程中保证循环泵运行,降低温差引起系统机械应力;2)利用辅助蒸汽确保吹炼间歇期系统压力保持在1.5MPa左右,使系统压力波动维持在1.5~3.1MPa,避免烟道从吹炼间歇到吹炼高峰时的压力大幅波动0~3.1MPa,减小压力波动幅度。3)烟道压力控制采取梯级放散,放散压力设定为3.1MPa、3.2MPa、3.4MPa三档,既确保系统安全运行,又避免了系统压力大幅波动,提高了蒸汽回收量。

4.效益

4.1应用效果

(1) 汽化烟道运行稳定,没有出现漏水和爆管等事故,确保了人员安全,保证了炼钢生产;

(2) 提高了汽化烟道使用寿命,节省了备品备件费用;

(3) 转炉负能炼钢成果显著。

4.2经济效益:

采用以上改进措施后,蒸汽回收量增加,详细计算如下:

P =90×0.09×500=4050万元/年。

其中:90为现在吨钢蒸汽回收量,单位kg/t钢

0.09为现公司蒸汽单价,单位为元/Nm3

500为年产钢量,单位为万吨/年

5.结束语

本文根据邯宝炼钢厂实际情况,分析总结了确保汽化烟道稳定运行几种方法及措施,提高了烟道寿命,创造了可观的经济效益和社会效益。希望能给同行的设备运行、维护带来一些借鉴和帮助。