陈伟 王传真 朱干彬 王守强
【摘要】本文介绍了涡北选煤厂的选煤工艺的设计,简要说明了主体工艺流程、设备选型、工艺布置和实际生产指标方面的情况。
【关键词】炼焦煤选煤厂;选煤工艺;设备选型;生产指标
0概述
与动力煤选煤厂相比,炼焦煤选煤厂要求精煤产品质量高、分选粒度下限低,传统设计不仅工艺流程非常复杂的、数量庞大的设备,而且会给生产管理带来很大难度,大大增加了选煤厂建设费用和生产成本。
针对以上问题,涡北洗煤厂在设计和施工中简化工艺流程、设备选优、合理布局,形成由两台三产品重介质旋流器、三台机械搅拌式浮选机组合的技术、水平、效益一流,达到一级洗水闭路循环实现清水选煤。现具备双系统同时生产能力,单系统小时处理能力不低于680吨的炼焦煤选煤厂模式。
1选煤工艺简介
采用三产品重介质旋流器-浮选联合流程。
原煤不脱泥经润湿后进入无压给料三产品重介质旋流器分选+0.3mm粒级的煤炭,以单一低密度悬浮液系统一次分选出质量合格的精煤、中煤和矸石,在有需要时也可以以低密度悬浮液系统实现高密度分选,分选出精煤和矸石;用“弧形筛—高频筛—煤泥离心机”组合回收优质粗精煤泥,大大减少进入生产费用相对较高的浮选作业的煤泥量;用机械搅拌式浮选机分选-0.3mm粒级的煤泥。经济合理地实现煤泥全部厂内回收、洗水闭路循环、清水选煤。
涡北洗煤厂工艺流程图见图1。
1.1原料煤准备
进厂原煤分级后,筛上块煤经手选后破碎,与筛下物一起运至主厂房进行分选。
1.2分选、脱介、脱水作业
入选原料煤不脱泥,不分级,经润湿后给入无压三产品重介质旋流器,以单一低密度悬浮液一次性分选出精煤、中煤和矸石。精煤、中煤产品分别脱介脱水分级后,筛上块煤经卧式离心机二次脱水作为精煤、中煤产品;矸石经过脱介脱水后成为矸石产物。
1.3介质回收
合格悬浮液经泵打入无压给料三产品重介质旋流器。精煤、中煤和矸石稀悬浮液分别进入各自的磁选机,磁选合格介质返回合格介质桶。脱介筛稀悬浮液按产品分别磁选,有利于介质系统的粗精煤泥回收。
1.4粗煤泥回收
粗精煤泥的回收采用弧形筛—高频筛—立式离心机组合的工艺流程,精煤磁选尾矿经粗精煤泥回收系统回收后进入精煤产品皮带。
1.5浮选生产工艺
涡北选煤厂浮选为不脱泥直接浮选,该工艺具有工艺相对简单、设备投入较少的优点,具体为粉精煤磁尾桶中的物料经筛缝0.5mm粉精煤弧形筛分选后,筛下物进入30m浓缩机,浓缩机底流进入矿浆准备器,与浮选药剂充分混合后,自流进入浮选机。浮选精矿由加压过滤机脱水后作为浮精产品,滤液则循环至浮选机。
2主体设备选型
涡北洗煤厂在设备选型上实现了系统优化,大量采用为高效节能设备,给选煤厂正常、高效、低成本运转创造了有利条件。
2.1无压给料三产品重介质旋流器
主选设备选用3NWZX1300/920A系列无压给料三产品重介质旋流器,单机处理原料煤能力达350~400,入料粒度为80-0 mm,分选效率≥95%,分选下限≤0.3mm,从三产品重介质旋流器的规格和单机处理能力上看,总体技术水平国内领先。
涡北洗煤厂设计选用了无压给料三产品重介质旋流器。旋流器以无压给料,可减少原料煤过度破碎而产生的次生煤泥量,降低了介质泵、管道磨损的程度和生产系统的故障率,并有利于提高重介质旋流器入选粒度上限。同时每个生产系统配备了介质密度自动检测控制装置,操作的可控性强,生产管理方便。
2.2机械搅拌式浮选机
浮选设备选用6台XJM-SA20系列煤用机械搅拌式浮选机,一台四槽,单槽容积20m3,礦浆通过量560~960m3/h,入料粒度1-0mm,搅拌转速980rpm,最大充气速率≥1.2 m3/ m2min。
在中国选煤行业使用的浮选设备中,以机械搅拌式浮选机为主,约占80%,其次为浮选柱,约占15%,喷射式浮选机约占5%。该机适用于<0.5mm级煤泥的分选,尤其对较粗粒级(0.5~0.2mm),浮选效果好于浮选柱和喷射式浮选机。XJM-SA20系列煤用机械搅拌式浮选机具备较强的矿浆通过量和煤泥处理能力; 充气效率高,而且在工作状态下可随意调节进气量;浮选速度快,适应能力强,粗、细粒级煤泥均能获得理想的分选效果; 能耗低,装机和实耗功率均低于同类浮选机;结构合理,叶轮和定子优化设计,采用耐磨材料,使用寿命长;运转可靠,效果稳定,维护方便。
3工艺布置
主厂房采用多层式厂房设计,一层布置各种桶、池、泵类,主要的皮带运输设备布置在二层,部分辅助设备如离心机、磁选机、加压过滤机等布置在局部三层,厂房的四层主要布置了弧形筛、直线振动筛、高频筛等设备,旋流器布置在五层,六层主要是浮选机,主厂房内各层主要设备上方设置桥式起重机,可对厂房内70%设备检修提升。
通过提高磁选机布置高度,使磁选入料实现自流,减免了稀介质桶和稀介质泵的设置。不仅是选入料,涡北洗煤厂充分发挥了多层式厂房具有物料自流的优势,减少设备台数,体现了节能的优越性。
4生产指标
选煤厂一期工程于2013年3月份进入带煤试生产阶段,现场实际生产时,每两台旋流器形成一个生产系统,故而旋流器的入洗量按照两台合并进行统计, 2013年3月份至2013年12月份的有关生产数据如表1。
表1
实际数据指标与初设指标的合并对比表如表2。
表2
说明:实际年处理能力:686.85×2×16×330=659.38(万吨)
通过以上数据指标对比,可以看出,涡北选煤厂工艺系统2013年的运行数据中处理能力、电耗、水耗都比初步设计中数据要好,仅是介耗一项与初步设计还有所差距。
5结语
在选煤厂设计上,厂型向大型化方向发展,采用先进、可靠、大型、高效和机电一体化设备,以减少设备台数,简化工艺流程,有利于提高自动化程度,节省基建投资和加工成本,提高选煤效率、全员效率和经济效益。
【参考文献】
[1]匡亚莉.选煤工艺设计与管理[M].徐州:中国矿业大学出版社,2006.
[2]刘星海.选煤机械[M].北京:煤炭工业出版社,1994.
[3]周少雷.高效选煤新技术与新设备[M].徐州:中国矿业大学出版社,2008.
[责任编辑:薛俊歌]