刘学伟 李炀文 张 超
(内蒙古岱海发电有限责任公司,内蒙古 乌兰察布013700)
风烟系统的主要作用是提供燃烧所需要的空气,并降低排烟温度,提高锅炉效率。风烟系统包括2台引风机、2台送风机、2台空气预热器和暖风器,当空预器故障需要检修时,需停运同侧送、引风机。因此,我们需要清楚风烟系统单侧运行的操作危险点及控制措施,这对以后的风烟系统单侧运行操作会有帮助。
由于二期锅炉空预器主电机通过液力耦合器连接,辅电机通过超速离合器连接,辅电机运行中耦合器涡轮侧不能停运,故辅电机运行时带动主电机转动,主电机运行时,超速离合器动作,辅电机应停止转动。空预器主电机、辅电机、气动马达转速设计各是前者的0.25倍,若超速离合器故障,辅电机被主电机带动高速旋转,将造成轴承温度高烧损的恶性事故,故需停运空预器及送、引风机。另外,主电机故障、耦合器故障等都需要通过停运半侧风烟系统来处理。风烟系统单侧运行前,应先做好以下准备工作:
(1)负荷降至300MW,维持下4台磨运行,切换至火车煤。(2)全面进行一次空预器及本体吹灰。(3)热工确认空预器入口/出口烟道烟温测点、空预器本体火灾报警装置参数指示正确,检查火检信号无大幅波动现象。(4)锅炉室与运行共同确认A侧风烟系统各转机无影响运行24h的缺陷。(5)等离子恢复热备用,启动41等离子冷却水泵,四角拉弧均正常,燃油系统试投、消缺,确保列备。(6)准备好风机就地已制动的工器具,完成现场照明准备及人员安排工作。(7)检查空预器的清洗水压力、消防水压力正常。严密监视空预器出、入口烟气和空气温度。
(1)41/42/43/44磨火检、风量低保护。(2)42引风机停运联跳42送风机保护。(3)42送风机出口挡板关允许。(4)42一次风机出口挡板关允许。(5)42引风机入口挡板关允许。(6)42送风机出口挡板关联跳42送风机保护。(7)42一次风机出口挡板关联跳42一次风机保护。(8)42引风机入口挡板关联跳42引风机保护。(9)42引风机停联开脱硫旁路挡板逻辑。(10)强制一次风机、送风机联络挡板联开条件。(11)强制42空预器主、辅电机允许启停条件。(12)强制机组负荷上限中的“LL”为290MW。(13)将单侧风机带负荷能力放大至60%。
在停运单侧风烟系统后,另一侧的送风机、引风机、一次风机出力接近该辅机的最大出力,辅机的轴承温度、电机温度会相应升高,在夏季环境温度高时,影响会更加突出。因此,应将负荷控制在300MW或300MW以下运行,并合理安排人员加强对运行侧风烟系统画面及就地的检查,发现问题及时处理,防止运行侧辅机出现故障,造成锅炉MFT。
在退出送风机操作过程中,应注意监视总风量稳定,通过交替开大与关小2风机动叶来维持炉膛负压稳定,注意调节引风机使其出力平衡。
停运一次风机后,会出现一次风母管压力降低的问题,如不提前采取措施,则可能造成磨煤机风量低保护动作,使得多台磨煤机跳闸,进而触发MFT保护。因此,在风机停运前注意设置风压偏置至磨煤机入口热风门开度在60%~70%范围,当2台一次风机动叶开度差距在25%~30%范围内时快速开启运行对侧一次风机动叶,关闭停运同侧一次风机动叶,一次风机停运采用关出口挡板的方式。如单侧一次风机停运后,一次压力下降较多,说明倒风严重,应及时采取措施制动。
由于停运一次风机、引风机、送风机对锅炉指令扰动比较大,虽然只降1%的负荷,但是速率快,锅炉指令快速响应负荷,煤量变化剧烈。机组处于协调控制方式时,二期单台送风机运行时机组的带负荷能力按50%设计,送风机停止后上限为49%,负荷指令减1%。由于RB回路来的机组负荷能力下降是按RB速率进行的(发生RB时为100%负荷/min,不发生时为15%负荷/min),所以负荷下降1%的速率是15%负荷/min=90MW/min,比正常速率12MW/min要快很多,经过锅炉主控的微分计算后被放大,所以锅炉指令下降幅度较大。因此,要特别注意磨煤机的运行及燃烧情况,防止出现堵煤。鉴于此,应在停风机前设定机组负荷上限为294MW,或将运行辅机在RB逻辑中最大带负荷能力放大至60%,以避免煤量大幅波动。
并、退风机过程中会导致总风量、一次风压、炉膛负压波动较大,进而导致煤火检摆动。因此,在风机退出前应维持下4台磨运行并切换至火车煤煤种;将B磨等离子点火装置投入运行;燃油系统试投、消缺,确保列备。并、退风机操作前联系脱硫值班人员,确认脱硫处减少操作,尽量在负压波动时不要人为参与调节,以防集控人员与脱硫值班人员同时参与调节增加外界扰动因素,难以把握炉膛压力的变化方向。
并、退风机的过程一旦出现输入错误等误操作,就可能导致锅炉MFT,因此,为避免误操作,建议采用操作脉冲块来减少(增加)送风机动叶开度。由主值或有经验的副值来操作,并设专人监护。
如果风机启动前倒转严重,则可能出现风机启动时力矩过大的危险。因此,在风机启动前,要盘车与就地检查,一方面防止风机启动过早,制动工具未挪开、人员未撤离,造成伤人或损坏设备的现象;另一方面防止启动过晚,风机倒转速度加快,造成启动力矩过大,导致设备损坏。
空预器停运,如烟气侧、一次风侧、二次风侧仍有通风,则极易导致空预器由于温差大发生变形。因此,在风烟系统单侧运行时,如需停止空预器运行,则要采取相应的措施来控制空预器出、入口烟温。
(1)采用下4台磨运行方式,控制炉膛出口烟温。(2)风烟参数稳定后进行空预器主、辅电机切换,启动气动马达试转。(3)送风机停运过程中,空预器出口烟气温度采用关闭挡板的方式控制;以出、入口烟气温差当前值为控制对象调整送风机动叶;风机停运前关闭空预器全部烟气入口挡板和出口二次风挡板。(4)在烟气入口挡板关闭期间注意监视空预器出口烟温情况、火灾报警装置温度情况、省煤器出口烟温情况等参数。(5)空预器停转时间控制在8min以内。(6)空预器停转8min,耦合器复位和找正,计时结束后停止找正,启动辅电机运行4min的倍数加2min时间(空预器运行整数圈加半圈),直至所有工作完毕。(7)空预器辅(主)电机运行时,开启一次风机联络挡板,开启空预器出口一次风挡板;空预器主、辅电机均停运时,关闭一次风机联络挡板,关闭空预器出口一次风挡板。
(1)风烟系统单侧运行时,操作量大,除了操作人员的技术水平很重要外,操盘人员的相互配合也很重要,各值各台机组人员常常变动大,相互之间配合操作得少,同机组人员一起上仿真机练习大型操作可以有效提升大家的默契。相互提醒危险点,也能提升操作质量。(2)对设备进行改造,提高设备质量,减少设备故障几率。如宁海电厂5号、6号机利用停机检修,在不改变主电机位置的情况下,在空预器上用永磁联轴器替代了液力耦合器。联轴器导磁体和永磁体通过连接涨套固定在电机和减速机轴上。检修减速箱骨架密封时,不需要像改造前那样先将电机移开再拆除液力耦合器。另外,主电机的位置也不需移动,因此一次安装完成后不需要再重复找中心,检修简单方便。另外,联轴器永磁体和导磁体互不接触,有利于延长减速机输入轴骨架密封的使用寿命。