凝结水含氧量超标的试验研究——以大唐淮南洛河发电厂#4机为例

2014-04-07 09:30田友见
河南科技 2014年20期
关键词:含氧量含氧轴封

田友见

(大唐淮南洛河发电厂运行一分场,安徽 淮南 232008)

1 前言

长期以来,凝结水含氧量超标的问题在大唐淮南洛河发电厂#4机组300MW机组中一直存在,进而在一定程度上直接威胁到机组的安全运行,需要对其进行处理。为此,在凝汽器查漏方面,该厂组织开展了大量工作。大小修、停机备用期间,虽然多次进行了压磅找漏,并且消除了一些漏点,但是依然没有彻底解决凝结水含氧超标问题。最后,通过总结分析,指出凝结水含氧量超标问题是机组运行过程中,在轴加、汽轮机轴封、凝结水泵轴封等方面存在问题。至此,凝结水含氧过大问题终于得到解决。

2 300MW汽轮机对凝结水质量要求标准

该厂规定,300MW汽轮机组凝结水含氧量应小于或等于30g/L。

3 凝结水含氧过大的坏处

3.1 凝结水含氧过大会缩短所流经设备的使用寿命;

3.2 凝结水含氧过大会降低汽轮机抽汽加热设备的换热效率;

3.3 凝结水含氧过大会降低该厂机组的真空和效率。

4 整个试验过程

该厂#4机组凝结水含氧量一直大于100g/L,根据凝结水质量要求标准,#4机组凝结水含氧严重超标。由于影响凝结水含氧量的因素比较多,并且范围较广,所以该机组在试验过程中决定分系统、分设备和分步骤地查找机组问题。根据机组凝结水含氧量超标的影响因素,以及易发部位等,从以下几方面展开调查。

4.1 轴封加热器疏水对凝结水含氧量的影响

轴封加热器是汽轮机轴封系统的部分设备,其作用主要表现为,对汽轮机高低压轴封和高、中压主汽调节阀阀杆漏出的汽气混合物,以及小机轴封等通过凝结水进行冷却。在冷却过程中,为了防止高温蒸汽从轴封端泄漏,进一步影响其安全,通常情况下,需要使轴封加热器汽室内始终保持真空状态。同时,使混合物中的汽气混合物凝结成水,而气体排向大气。通过将汽气混合物的热量传递给凝结水,在一定程度上提高了机组的经济性。

汽气混合物进入轴封加热器汽侧后,借助换热管与凝结水实现热交换,进一步升高凝结水的温度。同时使得汽气混合物中的大部分蒸汽凝结成水,经U型水封管,通过疏水出口管排入凝汽器。不能凝结的气体和少量蒸汽,通常情况下,通过轴封加热器风机排到大气中。

在轴封加热器运行过程中,需要对轴封加热器的水位进行监视和检查。如果破坏或失去水封管的水封,那么将会直接导通轴封加热器汽侧和凝汽器,进而在一定程度上导致不凝结的气体直接进入凝汽器中,进一步破坏凝汽器的真空,进而增加了凝结水的含氧量。在压力方面,与凝汽器相比,由于轴加风机的压力比较小,通过轴封加热器和U型水封管,使得大量的空气进入凝汽器。

实验结果显示,凝结水含氧量在轴封加热器水位遭到破坏或者不良运行时最高达到296g/L。

4.2 凝泵密封不严实

该机组刻意把凝结水泵的密封水压力加大,尤其是备用凝结水泵密封水压力。结果表明这种方式大大降低了凝结水泵出口含氧量,说明凝结水泵密封水压力严重影响凝结水含氧量。

4.3 凝汽器补水对凝结水含氧量的影响

当机组正常运行时,通过凝汽器喉部喷淋管,化学除盐水补至热水井。一般情况下,凝结水含氧要求不超过100g/L。对于凝汽器来说,由于本身具有相应的真空除氧效果,当补水量不大时,凝汽器利用自身的功能就可以除去盐水中的氧,不影响凝结水的含氧量。调查结果显示,当补水量比较大时,也就是凝汽器的补水率超过10%时,凝汽器补水会直接影响凝结水的含氧量。

4.4 凝结水过冷度对凝结水含氧的影响

当凝结水进行过冷时,如果存在过度冷却,那么将会对机组运行的安全性、可靠性、经济性构成威胁。如果凝结水温度过低,也就是说凝结水水面上蒸汽分压力降低,气体分压力增加,会在一定程度上使得溶解在水中的气体含量增加。通常情况下,凝结水中溶解的气体量与热井水面上气体的分压力为正比关系,因此,如果凝结水过冷度,那么将会直接增加凝结水的含氧量。

4.5 凝汽器的热井水位对凝结水含氧量的影响

在不同水位下,该机组通过测定凝汽器热井中凝结水的含氧量,发现凝结水中含氧量相对最低时,凝汽器的水位处于638~876mm之间。反之,水位低于638mm或者水位超过876mm时,凝结水中的含氧量呈现增大的趋势,尤其是当凝汽器水位过低或过高时,凝结水含氧量将明显增大。当凝汽器的水位过低时,在凝汽器的热水井中,凝结水容易产生涡流,其中夹带气体,进而在一定程度上增加了凝结水的含氧。

5 改进措施

5.1 改进轴封加热器疏水系统

对于轴封加热器原“U”管结构来说,由于难以控制疏水系统的水位,使得轴加处于无水位运行状态,一方面降低了凝汽器的真空度,另一方面增加了凝结水的含量。对轴封加热器原“U”管结构进行了改造,与过去单纯“U”管水封结构相比,改造后的疏水系统比较复杂,主要是增加了一套凝结水回收水箱的水位调节控制装置,这套装置在一定程度上增加了轴加疏水系统工作的可靠性、稳定性。通过将疏水去凝器的接口由热井部位提高几米,或者将其接到凝汽器的上部蒸汽空间,进一步降低轴封加热器疏水的含氧量。通过上述处理,凝汽器的真空除氧功效可以被充分利用,将轴封加热器疏水对凝结水含氧的影响降到最低。

5.2 降低凝结水的过冷度

对于现代大型火电站来说,其凝汽器通常为回热式结构,这种结构具有合理的管束,同时降低了汽阻,可以运行在额定的设计工况下,凝结水过冷度甚至达到零。在这种情况下,凝汽设备的运行工况因素会影响凝结水过冷度,其中,凝汽器的冷却水的入口温度和流量是最重要的因素。

5.3 完善凝汽器水封阀系统

在建立机组的初期,由于受各种因素的影响,一直没有对#4机组处于负压系统中的阀门格兰水封给予高度重视。事实证明,对于凝结水的含氧量,这些部位产生的影响比较大,尤其是处于水侧中的阀门,空气直接进入水中导致影响更大。因此,需要进一步对此系统进行完善,确保水封系统正常运行。

6 结论

经过反复排查和试验,终于找到该厂300MW机组凝结水含氧超标的原因。在试验期间,采取措施确保轴加运行在高水位,同时安排运行人员对水位进行就地监视和调整,进而在一定程度上防止轴加水位过高,进一步威胁到设备的安全性。同时适当增加机轴封汽的压力,确保机组真空的严密性等。经过试验,运行结果显示,凝结水溶氧量由原来的125g/L降至23g/L,凝结水含氧量达到合格标准。为了全面降低机组凝结水中的含氧量,根据文中阐述的方法和方案,对影响凝结水含氧量的系统、部位等进行改造,进一步使凝结水含氧量长期保持在较好的范围内,进而确保机组运行的安全性。同时对机组负压系统进行定期查漏,确保机组真空的严密性,并且降低凝结水系统的补水量,对机组进行改进和调整,进而在一定程度上降低凝结水的含氧量。

[1]李德林.300MW机组凝结水溶氧超标的试验研究[J].安徽电力,2006(06).

[2]张勇,徐保卫,侯德荣.桥电二厂125MW机组凝结水含氧量超标原因分析与处理[J].青海电力,2000(09).

[3]王松岭,李琼.300MW机组凝结水溶解氧超标的原因分析及试验研究[J].汽轮机技术,2010(10).

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