崔海兵
(山西焦煤 汾西矿业集团,山西 介休 032000)
1)减速器发热。原因是润滑油加注超油位或过少。解决办法为检查减速器油位(油标),保证油位在规定范围内。
2)电机转,减速器不转。原因是液力耦合器未注液体介质或加注量少。解决方法:把注液口从12时方向转至3时方向,如果介质刚溢出则为加注量合适。
3)电机起动不了。一是负荷太大。解决办法为检查刮板链是否有严重卡阻现象并清理。二是起动电压低。解决方法为测量起动电压,避开用电高峰期试验。三是开关不正常。解决方法是断开电源检查开关是否正常。四是电动机本身有故障。解决方法为检查是否接地或请厂家处理。
4)减速器漏油。首先观察漏油部位,如果是密封端盖处漏油,可能是减速器出厂注油少、未发现;松开紧固螺栓,在密封处加封口胶重新紧固即可。如果是透气塞处漏油,则是润滑油加多了。如果是输入输出轴处漏油,则是密封圈损坏,就需重新更换。
5)传动装置与联接垫架联接螺栓无法紧固。首先检查减速器选型是否符合要求,并检查联接垫架联接孔加工是否符合图纸要求。由于传动装置下方与推移之间的间隙不大,应先把减速器与罩筒联接后、就与联接垫架装配,而不是整套传动装置整体与联接垫架装配,这是较合理的装配顺序。再者,由于联接垫架联接孔有两组(根据工作面传动装置前倾和后倾),而传动装置与联接垫架的联接螺栓是提前预埋的,如果位置不对,也会导致无法紧固。
6)传动装置装配困难。一般情况下,刮板机通用机型SGZ764/630的传动装置重量达7 t,而刮板机联接垫架的两组孔均与水平线成一定角度,六条紧固螺栓又是预埋的,传动装置减速器与链轮组件又是内外花键式传动,花键配合的间隙0.5 mm左右,所以传动装置的装配是刮板机装配中较困难的。现采用分体装配:先装减速器,紧固后再装电动机。装配中注意三点:①要测量链轮组件花键轴与减速器内花键配合公差是否符合要求。②花键轴与内花键倒角要适合,一般2×30°,以利于顺利装配。③吊装要有技巧,正面根据联接孔倾斜情况,侧面略向外倾斜1~30 mm,利用传动装置自重顺利装配。
7)链轮组件漏油。一般是出厂时空载试验时间短、没有检验出,大多是密封圈损坏,更换即可。
1)推移部件装配困难。主要是地面不平整并与传动装置距离过近,焊接变形导致与推移座联接耳配合间隙小所致。因此,装配工艺顺序要合理,先装配推移部件再装配传动装置,否则无法装配定位销。
2)个别定位销无法装配。一是推移部件联接孔加工误差及累积误差;二是机加工前未对焊接变形矫正所致。解决方法为钳工作业前需对焊接变形矫正,校对划线尺寸,基准统一,减少加工误差。
3)机头、机尾与过渡槽连接后中板处高低不平。原因是机头机尾与过渡槽在镗床加工时基准选择不一致。焊接变形导致。图纸设计尺寸失误。解决办法为制造前仔细审核图纸,控制下料尺寸,铆工装配做好焊接反变形,焊接前做好工艺加固。
4)回位器不起作用,且影响刮板行走有两种回位器:一是弹簧板式,二是销轴扭簧式。弹簧板式的问题,一般是弹簧板的折弯角度与图纸不符或者是弹簧板角度不符,加热矫正时弹簧板退火失去弹性所致。销轴扭簧式的问题,一般是扭簧没有预紧力,刮板通过时回位速度太慢所致;或是回位器座加工尺寸不符图纸要求、过渡槽回位器两侧压链板焊接高低不平。
1)刮板链行走困难。中部槽中板高低不平导致运行阻力增大。一是中部槽焊接变形大、没有矫正;二是中部槽中板铆工点制时尺寸有误差所致;三是刮板机装配后槽体内有螺栓、撬棍等金属物。针对所列情况,装配前检查各部件尺寸,装配后检查刮板机上有无遗留物。
2)中部槽连接不上。一是槽帮钢凹凸联接处尺寸,不符合图纸要求或没有清沙导致。处理:更换槽帮钢或用工具清理凹凸联接处。二是接口板处由于焊接时没有清理电焊瘤。解决办法为焊接完毕后及时清理。三是槽帮钢使用的不是同一种型号。解决办法为按要求更换。
3)连接后中板高低不平。大部分是焊接变形所致,也有部分是铆工装配时胎具基准面有杂物所致。因此,装配前对中部槽进行全检,而不是抽检。
1)起动后刮板链时走时停。主要是运行阻力增大。一是中板高低不平导致链道上下间隙不一致;二是刮板尺寸由于热处理变形导致刮板与链道间隙变小所致。第一种情况不多,第二种情况主要是入厂验收要认真检测。
2)通过链轮组件时跳链或行走中跳链。主要原因:①组装刮板链时,两条链不是一组,导致链条长度不一。②刮板链装配时扭链(错环)。③行走中跳链一般是中部槽中板高低不平或翼板高低不平。处理措施装配前要保证同组链装配,并根据梯形齿联接环观察是否存在扭链现象;而对行走中跳链出现的问题,已在中部槽的异常中讲过。
3)链轮与刮板链旋入和旋出噪音大。主要原因是链条涨的太紧或单驱动工作。涨紧刮板链时以松驰一环至二环内的距离为宜。
上述制作刮板机和整机试验时,起动前要认真检查各部件,正式起动前应点动运转刮板链一半长度,以便及时发现异常,避免问题的扩大化。
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