梁玮玮(大庆油田工程有限公司)
为了降低天然气净化过程的能量消耗和操作成本,对天然气净化厂工程实施了总承包管理模式和HAZOP分析方法。实施总承包管控项目就是要实现设计的优化,节能降耗,从而提高工程整体衔接能力,保证工程进度和质量。徐深9天然气净化厂试点工程预计每天处理能力200×104m3,以此工程为例,介绍净化厂在方案、流程等方面的优化设计和节能措施。
针对氯离子含量的危害进行技术经济对比,在徐深9集气站建设时,保留徐深9集气站原有40×104m3/d三甘醇脱水装置,并新建1套30×104m3/d三甘醇脱水装置,降低进站原料气中氯离子含量,确保净化厂进站的3股原料气气质的一致性。为此,净化厂内集配气单元中原料气重力分离器、过滤分离器、管汇、徐深9来气的集输管道、工艺阀门和仪表阀门等材质由316L改为碳钢。
为防止分子筛脱水装置再生气冷却器循环水结垢对生产的影响,再生气冷却器由管壳式水冷却器改为空冷器。
由于徐深9来气已经过三甘醇脱水装置进行脱水,为此,徐深9来气的越站流程取消,在徐深9集气站进行越站,从而减少越站管道的长度。另外,还增加了应急广播系统及周界防护监控系统。
徐深8、9、21等区块天然气进入集配气单元,经胺法脱碳装置脱除二氧化碳后,湿净化气进入三甘醇脱水装置进行脱水处理,作为商品天然气送至徐深9集气站外输。脱碳装置得到的酸气进行增压、干燥处理后,送至树101二氧化碳液化站及芳48二氧化碳液化站进行液化。
选用此工艺流程使上下游结合,装置具有较强的灵活性:
1)根据上下游特点,以及徐深8、9、21区块的地质、开发和试采数据,结合地质开发风险,合理确定新建脱碳装置的建设规模,将脱碳、脱水装置采用双列建设的方式,具有很好的适应性。
2)为保证上游集气站超压分散放空对环境的影响,将集气站的放空点设置在净化厂内,集中排放。
3)依据芳48、树101液化站对二氧化碳、原料气的不同工艺技术要求,采用不同压力分别出站,增加集中增压管理的可靠性。
1)偏差:逆流;低液位;操作;过量。
2)原因:上游输气管线破裂,导致下游高压气体从破裂处泄漏,造成逆流;过滤分离器底部出口手动阀门开度过大;收球筒平衡管线位置安装不当;燃料气进口控制阀01PV113打开或旁路打开。
3)后果:含CO2天然气泄漏导致环境污染;过滤分离器液位降低,导致无液位,高压气串入下游污水排放灌,造成超压,导致设备损坏;引起燃料气罐超压,导致设备损坏,燃料气中断,全厂停车。
4)有限保护措施:每条分支管线有止回阀;污水排放罐有4 in(1 in=25.4mm)大气排放口,设置在安全位置,液位低报01LIA102/3/4/5;01PIA114高报PSV0111。
5)风险定级:高。
6)建议:增加01PT108压力低低关断01HZV201,01PT109压力低低关断01HZV202,01PT110压力低低关断01HZV203;增加01PIC102/103/104压力低报;压力等级升为10MPa;增加自动关断和释放设施;过滤分离器增加低低液位关断;平衡管线与收球筒在气相空间。
1)根据HAZOP分析结果对工程内容做如下调整:
◇材质改变。超过60℃贫胺液管线材质、贫液空冷器材质由304L改为316L,原因是氯离子腐蚀。
◇负压设计。对再生塔、酸气分离器、闪蒸塔、闪蒸气分离器、一段压缩机入口分离器进行全负压校核,增加支撑圈,其中酸气分离器增加壁厚2mm。
◇流程改变。增加原料气聚结过滤器低低液位开关及联锁切断阀,增加燃料气系统备用气源,一段压缩机后增加自动泄压放空,增加高压火炬分液罐连续液位远传,增加温度、压力变送器。
◇外防护层保温。由镀锌薄板改为铝薄板,铝薄板厚度在0.6~1.0mm之间。
◇增加循环水冷却塔风扇电动机防爆设计,增加可燃气体监测器及CO2气体监测器。
2)调整工艺安装方案,加大脱碳装置区二层平台,部分设备及阀门的安装布置在二层平台上,从而减小占地面积。管架由4m宽增加至8m宽,长度增加95m。
3)综合控制楼的功能进一步细化,从安全防火的角度出发,增设另一出口楼梯,西墙和北墙做防爆设计。
4)优化全厂平面布置,同时在集配气单元为未来区块做出预留,净化厂占地面积有所减小。
5)增加徐二变电所改造工程量。
6)为保证冬季装置的运行可靠性,将用于保温的电伴热改为高温乙二醇水溶液伴热。
7)为方便生产管理,增加用于存储胺液、润滑油、乙二醇的料库,增加建筑面积282.26m2。
8)通过详细勘察,徐深9-芳48液化站二氧化碳外输管道减少3 km,土方量减少2.1×104m3,增加了72m和40m水渠穿越各一处。
9)吸收塔和再生塔高度降低,减少复合板用量。
10)增加厂前区及部分装置区铺砌,新增站外停车场等,共计增加道路及铺砌面积4800m2。
1)脱碳装置采用活化MDEA脱碳工艺,溶剂对CO2的负载量大,溶解热低,吸收与再生之间的温差较小,再生温度低,装置能耗降低。
2)优化脱碳装置闪蒸塔操作压力,闪蒸气可作为燃料气回收利用,减少烃类损失。
3)MDEA溶液再生时依靠闪蒸降压即可解吸出大量的二氧化碳,从而减少了再生所需的热耗。
4)设置贫富液换热器,既回收贫液的热量,又降低贫液冷却器的负荷。
5)原料天然气与净化天然气换热,减少装置循环冷却水耗量及下游脱水负荷,能量利用合理。
6)贫液冷却器采用空冷器,空冷器采用变频调节工艺,降低装置的水耗和电耗。
7)优化工艺参数,提高自控水平,降低装置的能耗。
8)再生气冷却器采用空冷,并采用变频调节工艺,减缓循环水结垢,提高换热效率,降低装置的水耗和电耗。
1)脱碳装置采用密闭流程,选用操作灵活、密封性能良好的阀门,减少天然气的漏损量。
2)采用高效绝热的保温材料,优化保温结构,减少设备、管道的热能损失,节约能源。
借助HAZOP软件,对徐深9天然气净化厂200×104m3/d净化装置进行模拟计算和参数优化后,在保证净化气产品质量的前提下,与优化前相比净化装置能耗降低,从而实现了降低天然气净化过程的能量消耗、提高经济效益的目标。