新民油田电脱水工艺的改造

2014-03-08 08:26:34王淑平吉林油田新民采油厂
油气田地面工程 2014年2期
关键词:脱水器沉降罐处理量

王淑平 吉林油田新民采油厂

新民采油厂联合站始建于1990年8月,年处理能力70×104t,实际处理能力50×104t。站外来液经过三相分离器和游离水脱除器后进入2 000m3沉降罐,沉降后溢流至500m3油罐,通过脱水泵、脱水炉进入电脱水器进行高压脱水后,进入5 000m3沉降罐,溢流至5 000m3净化罐,通过外输泵、外输炉外输。脱水工艺采用化学沉降脱水和高压电脱水。随着新民油田的开发,油井的产液量和措施工作量的逐年增加,电脱处理量随之上升,原油脱水越来越困难,电脱水器脱水效果逐年减弱,外输含水经常超标,破乳剂用量逐年增加,投产初期破乳剂用量为每年24 t,到1995年增至36 t。为此,开展了一系列的技术改造。

(1)改造电脱水器内部结构,提高脱水效率,保证净化油质量。新民采油厂联合站现有电脱水器3台,型号为d=3.6m×16m,内部极板采用平挂的四层网式极板进行原油脱水,原油脱水效果从上到下逐渐减弱,等到第四层极板时,它与罐底的电场强度已经很弱,处理量受到很大影响;而且平挂极板运行过程中,在极板表面沉积泥砂,造成极板有效间距缩小,容易发生极板间放电现象,使电场破坏,送电困难,影响脱水效果。2004年,对2#脱水器内部结构进行了改造,将原脱水装置平挂不等距的网状铸铁极板更新为竖挂间距为110mm均匀的锌、碳、钢合成的电极板,电脱工作的有效电场面积由原来的186.4m2增加到226m2,在同等处理量的情况下,竖挂极板有效电场面积远大于网式平挂极板的有效电场面积,提高了脱水效率。另一方面,平挂极板四层极板的间距自上而下分别为140、270和310mm,而竖挂极板的每两极间距都相应的小于网式极板(110 cm),这样,在输入同等电压的情况下,竖挂极板的电场强度要大于网式平挂极板的电场强度;而且竖挂极板电场为均匀电场,含水原油在均匀电场中进行油水分离时较平挂极板脱水平稳、冲击小,不易拉成水链,造成短路。因此,竖挂极板脱水装置除了节能以外,还降低了辅助设备(如变压器、硅片、脱水控制盘、绝缘棒、吊环)的损坏,减少了经济损失。为了保证电场的平稳,将脱水器进、出液管线改造为均匀孔状分布,减少了液体在进出过程中对罐内设施的冲击;放水孔均布,采用分段连接,达到放水平稳。上述改造保证了油水界面的平稳,减少了由放水产生局部漩涡,破坏油水界面造成的电场波动。更新改造以后,不管是W/O型还是O/W型乳化原油,在等强电场的作用下,油水很快分离,油水界面很快建立,提高了原油脱水的质量,目前3台电脱水器全部改造完毕。

(2)事故罐改造。2000年,将原来5 000m3事故罐改造成电脱水后原油沉降罐,含水原油经过电脱水器脱水后,通过顶部(9.5m)手油槽溢流至净化油罐,有效地保证了外输原油的质量。

(3)精细一级沉降系统控制,保证电脱水器进料原油含水率最优值。电脱水器入口原油含水率过高(>50%),容易产生电流过大,严重时发生极板间放电现象,使电场破坏或建立电场很困难,同时增加了电脱水器的处理量,造成能源浪费;入口含水率过低(<10%),电场强度变小,油水界面不容易建立,脱水效果变差,脱出污水含油量增加。通过进一步的摸索发现,电脱水器入口含水率在20%~30%时效果最佳,既保证了电场强度的稳定,又降低了脱出污水的含油量,能耗低,保证了脱水效果。在生产中,为了保证电脱入口含水率在20%~30%,在分离系统控制方面,采取了一压两面的控制方式,即控制三相分离器的压力在0.18~0.2MPa之间,控制合理的三相分离器液面(80~120 cm)。摸索三相分离器和游离水脱除器合理的油水界面,既要保证不向污水系统跑油,又达到降低油水界面的目的,及时地调整放水量,延长分离的时间,降低了2 000m3沉降罐的入口含水,延长了2 000m3沉降罐的沉降时间,提高了沉降效果。

(4)采取酸碱中和技术,保证脱水系统正常运行。油井酸化后,酸液随原油进入沉降系统,增大了原油乳化界面膜的强度,原油破乳难度加大,使沉降罐油水界面建立困难;同时,由于酸液使原油导电率增加,使电脱水器电流上升,电压下降,电场强度降低,脱水效果变差。针对这一难题,在油井酸化期间,采取酸碱中和的方法,根据酸化工作量,提前向沉降系统加入适量的火碱,控制原油的pH值,使原油在弱碱性的条件下进行破乳,破坏乳化液的稳定性,达到很好的沉降和脱水效果。

(5)优化电脱水器控制方式,保证脱后原油的沉降效果。由于电脱水器脱出后含油污水直接排到污水系统,经常发生污水含油指标超标(>1000mg/L),由于站外来液温度过低(一般为45℃),影响沉降效果。将电脱水器脱除后污水重新打回2 000m3沉降罐,既提高了沉降罐的沉降温度(达到52℃),又使破乳剂得到循环利用。

通过采取上述措施,合理地调整5 000m3沉降罐的油水界面,及时地分析罐内油水界面和含水率的变化,可保证沉降效果,使顶部溢流原油含水率始终保持在0.5%以下。密切监测净化油罐的底水变化,保证原油脱水的效果。

新民联合站集输日处理量3 714m3,年实际破乳剂用量12 t,年费用12万元,3台电脱水器年耗电量42×104kW·h,每千瓦时电价格按0.45元计算,年费用18.9万元,年脱水成本30.9万元。

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